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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-06-06 09:35:00【

低碳熱軋酸洗鋼因具有良好的性能和表面質量,在一些行業(yè)能夠替代冷軋產(chǎn)品,有較強的競爭力[1]。低碳酸洗鋼在加工過程中須經(jīng)過折彎、輥壓、擴孔、拉伸、沖壓和翻邊等成形工藝,因此,材料本身的組織和力學性能如屈服強度、延伸率和塑形應變比r值對材料的加工成形有重要的影響[2]。日照鋼鐵低碳酸洗鋼SPHC-P性能和表面質量優(yōu)良,用于制作壓縮機外殼、電機外殼和五金配件等。但某一批次低碳酸洗鋼SPHC-P在用戶制作壓縮機外殼過程中出現(xiàn)批量開裂,開裂位置為壓縮機凸臺外邊緣的端部。對開裂鋼卷位置進行取樣,通過成分、金相組織和力學性能檢測手段分析導致開裂的原因,從而進行針對性的工藝優(yōu)化實驗,改進酸洗板的性能。

圖1為低碳酸洗鋼SPHC-P制作的壓縮機外殼殼體開裂照片。從圖1(a)可以看出下殼體的凸臺外邊緣的端部有明顯頂端開裂,圖1(b)顯示相同部位有明顯減薄痕跡和隱裂。為了分析開裂產(chǎn)生原因,從開裂的鋼卷取20 mm×20 mm大小的試樣進行金相組織觀察,并進行成分、力學性能檢驗和廠內工藝調查。

在開裂鋼卷取樣進行成分檢測,結果見表1。從表中可以看出,開裂鋼卷各元素含量均符合材料要求,因此可以判斷開裂并非成分異常造成。


低碳酸洗鋼SPHC-P熱軋工藝要求終軋溫度在(890±20) ℃范圍內。從圖2可以看出,2.5 mm規(guī)格低碳酸洗鋼SPHC-P問題卷對應精軋溫度波動較大,精軋溫度整體偏低,精軋溫度最小值小于800 ℃,遠低于工藝要求。

對開裂鋼卷取樣進行力學性能檢測,結果見表2


從試樣的力學性能檢測結果可知,縱向伸長率偏低僅39%,低于放行標準≥40%的要求,縱向的屈服強度較正常卷高33 MPa左右,縱向的屈強比高0.07,且縱向r值低0.27。屈服強度高、延伸率低、屈強比高以及r值低導致材料的成形性能變差是造成沖壓開裂的直接原因。

選取開裂鋼卷,進行金相組織觀察。從圖3中可以看出開裂鋼卷表層組織為條帶狀的鐵素體組織,心部組織為鐵素體+少量滲碳體的再結晶組織且部分區(qū)域存在混晶。

終軋溫度較低而且終軋溫度波動大,精軋溫度最低值<800 ℃,鋼卷在兩相區(qū)軋制,導致混晶,惡化延伸率[3]。帶鋼表面受到冷卻水影響溫度更低,同時由于軋輥與帶鋼摩擦形成剪切力,導致帶鋼在全鐵素體區(qū)軋制,冷卻后表層形成條帶狀鐵素體組織。

壓縮機外殼下殼體的凸臺邊緣變形最大,對性能尤其是延伸率要求高。如果材料延伸率低或者組織不均勻存在混晶,粗晶區(qū)容易導致應力集中,在變形最大處出現(xiàn)減薄、隱裂或開裂。因此需要在提升延伸率的同時均勻組織,消除混晶。

同時,塑形應變比r值也是衡量板材成形性能重要的指標之一,反映了在沖壓成形過程中材料抵抗厚度方向減薄的能力。r值越大的材料越不易變薄,成形過程越不容易產(chǎn)生局部減薄和裂紋。趙鴻金等[4]認為,終軋溫度和卷取溫度對r值有重要的影響,在大量實驗數(shù)據(jù)的基礎上進行了回歸模擬分析。


因此,提高終軋溫度不僅能夠均勻組織,增大延伸率,同時能夠提高r值,進而改善材料的成形性能。

根據(jù)開裂試樣分析結果,在1580熱軋產(chǎn)線進行低碳酸洗鋼SPHC-P工藝實驗。實驗目的是提高薄規(guī)格終軋溫度,改善產(chǎn)品力學性能。提高中間坯厚度(34 mm提高到38 mm),投用熱卷箱,關閉機架間冷卻水,確保精軋終軋溫度(890±20) ℃,避免在兩相區(qū)軋制而形成混晶。投用軋制潤滑,減輕表層和心部組織差異,均勻帶鋼厚度組織。

本次實驗保持低碳酸洗鋼SPHC-P成分不變,僅進行熱軋工藝調整,實驗方案和執(zhí)行結果見表3

改進工藝后,低碳酸洗鋼的終軋溫度明顯升高,終軋溫度在872~905 ℃范圍內,平均溫度889 ℃,均高于Ar3,避免了在兩相區(qū)軋制。卷取溫度665~700 ℃,平均溫度685 ℃,卷取溫度較高,有利于熱軋組織的均勻和粗化。

改進工藝后,對熱軋卷進行取樣進行組織觀察。從圖4中可以看出,經(jīng)過熱軋工藝優(yōu)化,低碳酸洗鋼SPHC-P得到以鐵素體+滲碳體為主的組織,晶粒度表層9級,心部為8.5級,組織均勻無混晶。


改進工藝熱軋卷酸洗平整后,取拉伸試樣進行力學性能測試,結果見表4。優(yōu)化后低碳酸洗鋼的屈服強度為231 MPa,延伸率為44.5%,屈強比0.64。屈服強度和屈強比降低,延伸率和r值增加,提高了沖壓成形過程中的應變能力。

優(yōu)化工藝后的低碳酸洗鋼SPHC-P在同一用戶進行同型號壓縮機外殼下殼體的沖壓,成形效果見圖5?,F(xiàn)場沖壓600件壓縮機外殼下殼體,成形效果良好,無明顯減薄、隱裂和開裂問題,完全滿足用戶要求。


低碳酸洗鋼SPHC-P開裂鋼卷的成分合格,表層形成條帶組織和心部局部混晶,帶鋼厚度方向組織差異大、不均勻,導致延伸率和r值較低是本次壓縮機下殼體開裂的主要原因。終軋溫度低,機架間冷卻水量大,表層在鐵素區(qū)軋制,心部在兩相區(qū)軋制,是造成組織差異大的原因。通過增加中間坯厚度、關閉機架間冷卻水、投用熱卷箱和潤滑軋制等措施,提高終軋溫度,均勻帶鋼組織,提高延伸率和r值,解決了酸洗板SPHC-P沖壓開裂問題。


文章來源——金屬世界

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    【本文標簽】:低碳鋼 低碳鋼檢測 拉伸試驗 顯微組織 力學性能檢測 屈服強度 延伸率
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