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分享:低碳酸洗鋼SPHC-P沖壓開(kāi)裂分析及性能提升

2024-06-06 09:35:00 

低碳熱軋酸洗鋼因具有良好的性能和表面質(zhì)量,在一些行業(yè)能夠替代冷軋產(chǎn)品,有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力[1]。低碳酸洗鋼在加工過(guò)程中須經(jīng)過(guò)折彎、輥壓、擴(kuò)孔、拉伸、沖壓和翻邊等成形工藝,因此,材料本身的組織和力學(xué)性能如屈服強(qiáng)度、延伸率和塑形應(yīng)變比r值對(duì)材料的加工成形有重要的影響[2]。日照鋼鐵低碳酸洗鋼SPHC-P性能和表面質(zhì)量?jī)?yōu)良,用于制作壓縮機(jī)外殼、電機(jī)外殼和五金配件等。但某一批次低碳酸洗鋼SPHC-P在用戶(hù)制作壓縮機(jī)外殼過(guò)程中出現(xiàn)批量開(kāi)裂,開(kāi)裂位置為壓縮機(jī)凸臺(tái)外邊緣的端部。對(duì)開(kāi)裂鋼卷位置進(jìn)行取樣,通過(guò)成分、金相組織和力學(xué)性能檢測(cè)手段分析導(dǎo)致開(kāi)裂的原因,從而進(jìn)行針對(duì)性的工藝優(yōu)化實(shí)驗(yàn),改進(jìn)酸洗板的性能。

圖1為低碳酸洗鋼SPHC-P制作的壓縮機(jī)外殼殼體開(kāi)裂照片。從圖1(a)可以看出下殼體的凸臺(tái)外邊緣的端部有明顯頂端開(kāi)裂,圖1(b)顯示相同部位有明顯減薄痕跡和隱裂。為了分析開(kāi)裂產(chǎn)生原因,從開(kāi)裂的鋼卷取20 mm×20 mm大小的試樣進(jìn)行金相組織觀(guān)察,并進(jìn)行成分、力學(xué)性能檢驗(yàn)和廠(chǎng)內(nèi)工藝調(diào)查。

在開(kāi)裂鋼卷取樣進(jìn)行成分檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。從表中可以看出,開(kāi)裂鋼卷各元素含量均符合材料要求,因此可以判斷開(kāi)裂并非成分異常造成。


低碳酸洗鋼SPHC-P熱軋工藝要求終軋溫度在(890±20) ℃范圍內(nèi)。從圖2可以看出,2.5 mm規(guī)格低碳酸洗鋼SPHC-P問(wèn)題卷對(duì)應(yīng)精軋溫度波動(dòng)較大,精軋溫度整體偏低,精軋溫度最小值小于800 ℃,遠(yuǎn)低于工藝要求。

對(duì)開(kāi)裂鋼卷取樣進(jìn)行力學(xué)性能檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表2


從試樣的力學(xué)性能檢測(cè)結(jié)果可知,縱向伸長(zhǎng)率偏低僅39%,低于放行標(biāo)準(zhǔn)≥40%的要求,縱向的屈服強(qiáng)度較正常卷高33 MPa左右,縱向的屈強(qiáng)比高0.07,且縱向r值低0.27。屈服強(qiáng)度高、延伸率低、屈強(qiáng)比高以及r值低導(dǎo)致材料的成形性能變差是造成沖壓開(kāi)裂的直接原因。

選取開(kāi)裂鋼卷,進(jìn)行金相組織觀(guān)察。從圖3中可以看出開(kāi)裂鋼卷表層組織為條帶狀的鐵素體組織,心部組織為鐵素體+少量滲碳體的再結(jié)晶組織且部分區(qū)域存在混晶。

終軋溫度較低而且終軋溫度波動(dòng)大,精軋溫度最低值<800 ℃,鋼卷在兩相區(qū)軋制,導(dǎo)致混晶,惡化延伸率[3]。帶鋼表面受到冷卻水影響溫度更低,同時(shí)由于軋輥與帶鋼摩擦形成剪切力,導(dǎo)致帶鋼在全鐵素體區(qū)軋制,冷卻后表層形成條帶狀鐵素體組織。

壓縮機(jī)外殼下殼體的凸臺(tái)邊緣變形最大,對(duì)性能尤其是延伸率要求高。如果材料延伸率低或者組織不均勻存在混晶,粗晶區(qū)容易導(dǎo)致應(yīng)力集中,在變形最大處出現(xiàn)減薄、隱裂或開(kāi)裂。因此需要在提升延伸率的同時(shí)均勻組織,消除混晶。

同時(shí),塑形應(yīng)變比r值也是衡量板材成形性能重要的指標(biāo)之一,反映了在沖壓成形過(guò)程中材料抵抗厚度方向減薄的能力。r值越大的材料越不易變薄,成形過(guò)程越不容易產(chǎn)生局部減薄和裂紋。趙鴻金等[4]認(rèn)為,終軋溫度和卷取溫度對(duì)r值有重要的影響,在大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了回歸模擬分析。


因此,提高終軋溫度不僅能夠均勻組織,增大延伸率,同時(shí)能夠提高r值,進(jìn)而改善材料的成形性能。

根據(jù)開(kāi)裂試樣分析結(jié)果,在1580熱軋產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行低碳酸洗鋼SPHC-P工藝實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖翘岣弑∫?guī)格終軋溫度,改善產(chǎn)品力學(xué)性能。提高中間坯厚度(34 mm提高到38 mm),投用熱卷箱,關(guān)閉機(jī)架間冷卻水,確保精軋終軋溫度(890±20) ℃,避免在兩相區(qū)軋制而形成混晶。投用軋制潤(rùn)滑,減輕表層和心部組織差異,均勻帶鋼厚度組織。

本次實(shí)驗(yàn)保持低碳酸洗鋼SPHC-P成分不變,僅進(jìn)行熱軋工藝調(diào)整,實(shí)驗(yàn)方案和執(zhí)行結(jié)果見(jiàn)表3。

改進(jìn)工藝后,低碳酸洗鋼的終軋溫度明顯升高,終軋溫度在872~905 ℃范圍內(nèi),平均溫度889 ℃,均高于Ar3,避免了在兩相區(qū)軋制。卷取溫度665~700 ℃,平均溫度685 ℃,卷取溫度較高,有利于熱軋組織的均勻和粗化。

改進(jìn)工藝后,對(duì)熱軋卷進(jìn)行取樣進(jìn)行組織觀(guān)察。從圖4中可以看出,經(jīng)過(guò)熱軋工藝優(yōu)化,低碳酸洗鋼SPHC-P得到以鐵素體+滲碳體為主的組織,晶粒度表層9級(jí),心部為8.5級(jí),組織均勻無(wú)混晶。


改進(jìn)工藝熱軋卷酸洗平整后,取拉伸試樣進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表4。優(yōu)化后低碳酸洗鋼的屈服強(qiáng)度為231 MPa,延伸率為44.5%,屈強(qiáng)比0.64。屈服強(qiáng)度和屈強(qiáng)比降低,延伸率和r值增加,提高了沖壓成形過(guò)程中的應(yīng)變能力。

優(yōu)化工藝后的低碳酸洗鋼SPHC-P在同一用戶(hù)進(jìn)行同型號(hào)壓縮機(jī)外殼下殼體的沖壓,成形效果見(jiàn)圖5?,F(xiàn)場(chǎng)沖壓600件壓縮機(jī)外殼下殼體,成形效果良好,無(wú)明顯減薄、隱裂和開(kāi)裂問(wèn)題,完全滿(mǎn)足用戶(hù)要求。


低碳酸洗鋼SPHC-P開(kāi)裂鋼卷的成分合格,表層形成條帶組織和心部局部混晶,帶鋼厚度方向組織差異大、不均勻,導(dǎo)致延伸率和r值較低是本次壓縮機(jī)下殼體開(kāi)裂的主要原因。終軋溫度低,機(jī)架間冷卻水量大,表層在鐵素區(qū)軋制,心部在兩相區(qū)軋制,是造成組織差異大的原因。通過(guò)增加中間坯厚度、關(guān)閉機(jī)架間冷卻水、投用熱卷箱和潤(rùn)滑軋制等措施,提高終軋溫度,均勻帶鋼組織,提高延伸率和r值,解決了酸洗板SPHC-P沖壓開(kāi)裂問(wèn)題。


文章來(lái)源——金屬世界