好姑娘8免费高清观看完整版,最近高清中文在线字幕观看,白天躁晚上躁麻豆视频,中国老肥熟妇bbw

國(guó)檢檢測(cè)歡迎您!

微信公眾號(hào)|騰訊微博|網(wǎng)站地圖

您可能還在搜: 無(wú)損檢測(cè)緊固件檢測(cè)軸承檢測(cè)浙江綜合實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)

社會(huì)關(guān)注

分享:本鋼1780熱連軋薄規(guī)格花紋板的生產(chǎn)實(shí)踐

返回列表 來(lái)源:國(guó)檢檢測(cè) 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!分享:本鋼1780熱連軋薄規(guī)格花紋板的生產(chǎn)實(shí)踐掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-03-14 10:00:57【

花紋板(圖1)具有美觀,防滑效果好,易于清理等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于建筑、運(yùn)輸、機(jī)械制造、造船、公共場(chǎng)所等領(lǐng)域[1],在標(biāo)準(zhǔn)GB/T 709—2006熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差中有多種規(guī)格,其厚度為1.5~12.7 mm。熱連軋機(jī)軋制是生產(chǎn)花紋板的主要工序,衡量熱軋花紋板產(chǎn)品最主要的質(zhì)量指標(biāo)為豆高和板形,熱軋薄規(guī)格花紋板的一個(gè)主要難點(diǎn)是板形質(zhì)量的控制(末機(jī)架負(fù)荷分配與輥型的合理匹配、過(guò)程控制的優(yōu)化),同時(shí)要保證厚度及豆高質(zhì)量。國(guó)內(nèi)大多熱軋廠能軋制最薄2.5 mm厚度規(guī)格的花紋板[2],目前厚度小于2.0 mm規(guī)格的花紋板有著廣闊的市場(chǎng),軋制2.0 mm厚度以下的花紋板已經(jīng)成為各廠提高利潤(rùn)的一個(gè)主要產(chǎn)品。


相對(duì)平板而言,軋制花紋板時(shí)末機(jī)架需要增加一定的負(fù)荷分配,保證末機(jī)架一定的壓下率,從而保證豆高要求。根據(jù)我廠1780生產(chǎn)線軋制厚2.5 mm以上花紋板的經(jīng)驗(yàn),末機(jī)架負(fù)荷分配的增加導(dǎo)致末機(jī)架軋制力增加很大,甚至大于上游機(jī)架的軋制力,在輥型配備不合理的情況下,會(huì)出現(xiàn)末機(jī)架彎輥力極限,導(dǎo)致嚴(yán)重的板形質(zhì)量問(wèn)題。同時(shí)薄材花紋板在末機(jī)架出口容易出現(xiàn)翻頭,帶鋼表面帶水導(dǎo)致儀表測(cè)量失真,層流冷卻控制溫度偏低等問(wèn)題。

為了解決1.8 mm薄規(guī)格花紋板軋制的板形及厚度等質(zhì)量問(wèn)題,我廠重點(diǎn)從輥型配置、精軋機(jī)組負(fù)荷分配、軋制計(jì)劃安排、溫度制度、板形控制、改善精軋出口測(cè)量環(huán)境、層流冷卻噴水方式、優(yōu)化設(shè)定計(jì)算及自學(xué)習(xí)等幾個(gè)方面著手,解決了1.8 mm厚花紋板的板形問(wèn)題,并保證基板厚度和豆高要求。詳細(xì)內(nèi)容如下:

熱連軋薄規(guī)格(厚度≤1.8 mm、寬度≤1250 mm)花紋板的主要生產(chǎn)工藝過(guò)程簡(jiǎn)述如下:

板坯冷裝→加熱→高壓水除鱗→粗軋→熱卷箱→高壓水除鱗→精軋→層流冷卻→卷取→打捆→入庫(kù)。

溫度制度是生產(chǎn)工藝過(guò)程中的重中之重,影響整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量??紤]薄規(guī)格軋制力較大,特別是花紋板末機(jī)架負(fù)荷分配增加后,末機(jī)架的軋制力會(huì)更大,不利于安全穿帶及板形控制,所以應(yīng)盡可能地提高精軋開(kāi)軋溫度,我廠最終確定的薄規(guī)格花紋板的溫度制度如下:

1) 板坯加熱爐出爐溫度:≥1250 °C。

2) 粗軋出口溫度:1100 °C(±15 °C)。

3) 精軋入口溫度:1040 °C(±15 °C)。

4) 精軋出口目標(biāo)溫度:870 °C(±20 °C)。

5) 卷取入口目標(biāo)溫度(層流冷卻控制目標(biāo)溫度):620 °C(±20 °C)。

6) 使用熱卷箱:改善帶鋼頭尾溫差及全長(zhǎng)溫度波動(dòng),減少帶鋼溫降,有助于除鱗。

7) 關(guān)閉末兩組機(jī)架間帶鋼冷卻水,增加安全穿帶的穩(wěn)定性。

由于花紋輥表面不光滑,花紋板與軋輥之間的摩擦較大,不利于帶鋼脫離軋輥,易發(fā)生軋件纏輥現(xiàn)象而導(dǎo)致重大的生產(chǎn)事故。根據(jù)花紋輥的特殊需求,確定末機(jī)架的輥型方案如下:

上工作輥:正凸度花紋輥(工作輥曲線為正弦三角函數(shù)曲線),凸度值為+0.05 mm,新輥槽深為2.8~3.0 mm?;y輥的正凸度值有利于解決F7大負(fù)荷導(dǎo)致的邊部與中心處豆高不一致問(wèn)題,上輥花紋輥有利于花紋板利用自身重力脫離花紋輥。

下工作輥:負(fù)凸度輥(工作輥曲線為正弦三角函數(shù)曲線),凸度值為−0.18 mm,負(fù)凸度輥解決了末機(jī)架彎輥力負(fù)極限問(wèn)題,并增強(qiáng)了薄材軋制的穩(wěn)定性。

該工作輥配型的空載輥縫見(jiàn)圖2。生產(chǎn)實(shí)踐證明該輥型有利于緩解F7彎輥力極限問(wèn)題,有利于花紋板脫離花紋輥,同時(shí)增加了薄規(guī)格花紋板軋制的穩(wěn)定性。


花紋板的花紋高度是評(píng)價(jià)花紋板質(zhì)量好壞的主要指標(biāo)之一[3]。花紋板的負(fù)荷分配與平輥的負(fù)荷分配不同。根據(jù)花紋板的特殊工藝需求,在二級(jí)模型鋼種家族表中,將花紋板設(shè)置為一個(gè)獨(dú)立的鋼種家族,并根據(jù)其不同的厚度級(jí)別給定末機(jī)架的負(fù)荷分配值。

末機(jī)架負(fù)荷分配的給定值是在花紋輥配型及保證末機(jī)架壓下量的基礎(chǔ)上,通過(guò)大量的模擬計(jì)算給定初始值。經(jīng)過(guò)試軋后的薄材花紋板的豆高及板形等相關(guān)實(shí)測(cè)值,證實(shí)了軋制薄規(guī)格花紋板時(shí)給定的F7負(fù)荷分配值是合理的,見(jiàn)表1。

在精軋軋制前需要對(duì)軋機(jī)輥縫進(jìn)行標(biāo)定,按常規(guī)的軋輥輥縫標(biāo)定的壓力15000 kN,花紋輥經(jīng)常出現(xiàn)裂紋等問(wèn)題,花紋輥一般選用末期輥,輥徑比較小,經(jīng)過(guò)刻槽加工后,表面張力變小,表面經(jīng)受過(guò)大的壓力時(shí)易造成裂紋。因此特開(kāi)發(fā)了花紋輥標(biāo)定模式,當(dāng)操作人員在一級(jí)畫(huà)面勾選花紋板軋制模式時(shí),一級(jí)程序識(shí)別出花紋板軋制模式后,將輥縫標(biāo)定的零調(diào)壓力調(diào)整為10000 kN?;y板零調(diào)裂紋問(wèn)題有了較大改善。

在軋制薄規(guī)格時(shí),穿帶速度與軋制速度較高,穿帶不穩(wěn)造成廢鋼,甩尾造成刮撕的幾率比較大,尤其是薄規(guī)格花紋板對(duì)軋制的穩(wěn)定性要求較高[4],因此需對(duì)軋機(jī)的穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)控。軋機(jī)的剛度對(duì)軋制的穩(wěn)定性影響較大。軋機(jī)的剛度會(huì)隨著固定塊、移動(dòng)塊的磨損而降低,軋機(jī)剛度的降低對(duì)帶鋼的厚度、板形產(chǎn)生不利影響,而軋機(jī)兩側(cè)剛度不同則造成帶鋼跑偏而產(chǎn)生浪形及甩尾問(wèn)題。造成機(jī)架剛度降低的主要原因是機(jī)架間的間隙,解決此問(wèn)題首先對(duì)各個(gè)機(jī)架的剛度及機(jī)架間的間隙進(jìn)行測(cè)量,對(duì)不符合要求的機(jī)架,采取更換固定塊和移動(dòng)快,或增加墊片的方式恢復(fù)軋機(jī)牌坊精度。對(duì)軋機(jī)剛度的保證率要求不低于95%,兩側(cè)間隙差不大于0.3 mm。通過(guò)對(duì)機(jī)架間間隙進(jìn)行維護(hù),軋機(jī)穩(wěn)定性逐漸提高,故障率明顯降低,從而為薄規(guī)格軋制提供設(shè)備條件。

開(kāi)卷后發(fā)現(xiàn)薄規(guī)格花紋板有較大的雙邊浪,而實(shí)際精軋出口板形良好。分析浪形產(chǎn)生的原因是在層冷區(qū)域,由于花紋板表面存在大量凸起,表層水在層冷區(qū)域不易吹掃干凈,導(dǎo)致帶鋼橫向冷卻速度不均勻。帶鋼長(zhǎng)度方向的熱應(yīng)力由于帶鋼進(jìn)入冷水區(qū),隨著溫度的下降、速率的增加而急劇增大。帶鋼的中部及邊部產(chǎn)生的溫度差導(dǎo)致帶鋼中部受拉、邊部受壓的殘余應(yīng)力的分布模式,導(dǎo)致帶鋼的板形朝著邊浪的方向變化。

微中浪軋制不需要對(duì)設(shè)備、工藝進(jìn)行改造,是比較經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)手段。采取微中浪軋制策略,對(duì)各個(gè)規(guī)格的平直度目標(biāo)值進(jìn)行分檔,實(shí)現(xiàn)不同的厚度采取不同平直度目標(biāo)值控制。頭部微中浪控制是在板形模型預(yù)設(shè)定時(shí)自動(dòng)增加平直度補(bǔ)償值,該值在模型中按照一定的算法分別計(jì)算出F7彎輥力增加數(shù)值、F6彎輥力減小數(shù)值的大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)帶鋼平直度設(shè)定的修正。對(duì)2.0 mm厚度以下花紋板進(jìn)行微中浪控制,微中浪的控制目標(biāo)值設(shè)定為−10 I(1 I=10−5)。采用微中浪控制以后,開(kāi)卷后帶鋼的雙邊浪形問(wèn)題有明顯改善。

通常將花紋板的軋制計(jì)劃安排在工作輥或支撐輥的軋制末期進(jìn)行軋制,但軋制1.8 mm厚度以下的花紋板時(shí),板形問(wèn)題會(huì)比較突出,甚至?xí)?dǎo)致堆鋼事故的發(fā)生。因此,我廠將1.8 mm厚度規(guī)格以下的花紋板安排在工作軋輥軋制周期的中前期,保證軋制過(guò)程的穩(wěn)定性及板形、厚度等產(chǎn)品質(zhì)量。

層流冷卻上噴水量大,花紋板上表面有存水現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致卷取入口高溫計(jì)的測(cè)量值偏低,影響層流冷卻反饋控制系統(tǒng)的控制精度。我廠采取了前段主冷、下噴水比例大于上噴水比例(上噴水約為下噴水量的75%)的方式,解決了花紋板上表面帶水導(dǎo)致的測(cè)量、控制問(wèn)題,提高了花紋板溫度的控制精度。

另外,將精軋出口帶鋼表面的吹掃風(fēng)裝置改為高壓吹掃水裝置,增加了的帶鋼表面的吹掃能力,防止花紋板上表面帶水導(dǎo)致精軋出口儀表(厚度、溫度、板形)的測(cè)量失真。

花紋板作為一個(gè)獨(dú)立的鋼種家族存在于我廠1780生產(chǎn)線的模型表中,模型表內(nèi)的長(zhǎng)、中期學(xué)習(xí)值直接影響二級(jí)模型設(shè)定計(jì)算精度。我們?cè)趨⒄障嗤?guī)格的平板軋制數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化了花紋板模型表內(nèi)的參數(shù)。

在增加末機(jī)架負(fù)荷分配的同時(shí),優(yōu)化二級(jí)模型末機(jī)架的變形抗力系數(shù),提高大負(fù)荷下的軋制力設(shè)定計(jì)算的精度,優(yōu)化平直度、凸度的自學(xué)習(xí)值等措施保證了厚度及板形的產(chǎn)品質(zhì)量。增大卷取張力的設(shè)定計(jì)算值,保證了鋼卷的卷形質(zhì)量,避免了松卷、塔形等問(wèn)題。

在實(shí)際生產(chǎn)中,我廠將1.8 mm厚花紋板軋制計(jì)劃安排在軋制周期的中期,一級(jí)、二級(jí)各項(xiàng)控制功能正常投用。F7的負(fù)荷分配為0.53(比平板軋制增加了0.1),壓下率為18%,花紋板的豆高為0.40~0.42 mm,超過(guò)基板厚度的20%,滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

由于對(duì)二級(jí)模型內(nèi)部參數(shù)的處理,使厚度、板形均較好,生產(chǎn)過(guò)程較為順利,可確保批量生產(chǎn)。實(shí)際軋制鋼卷的設(shè)定計(jì)算數(shù)據(jù)及實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)曲線見(jiàn)表2圖3


圖3分別是1.8 mm×1250 mm規(guī)格花紋板精軋厚度差、軋制溫度差、卷曲溫度、寬度差、平直度差、凸度差。圖中上、下虛線是公差帶,可見(jiàn)帶鋼各個(gè)指標(biāo)都在公差的要求范圍內(nèi)。


根據(jù)我廠設(shè)備、生產(chǎn)工藝過(guò)程的實(shí)際情況,結(jié)合薄規(guī)格花紋板末機(jī)架大負(fù)荷、板形問(wèn)題突出的板型特點(diǎn),通過(guò)優(yōu)化溫度制度、輥型配置、末機(jī)架負(fù)荷分配、軋制計(jì)劃安排以及改善精軋出口儀表測(cè)量環(huán)境等措施,成功軋制了薄規(guī)格(厚度1.8 mm、寬度1250 mm)的扁豆形花紋板。實(shí)踐證明該薄規(guī)格花紋板生產(chǎn)方法可較好地保證軋制過(guò)程穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量,我廠每年生產(chǎn)厚1.8 mm薄規(guī)格花紋板3萬(wàn)t左右,按每噸較相同規(guī)格普板增加利潤(rùn)500元計(jì)算,每年為企業(yè)增加效益1500萬(wàn)元以上,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。


參考文獻(xiàn)

[1]向陽(yáng). 扁豆形花紋板軋制工藝研究. 四川冶金,2003(4):19

[2]張國(guó)河. 薄規(guī)格花紋板試軋與工藝改進(jìn). 中國(guó)冶金,2008(11):30doi: 10.3969/j.issn.1006-9356.2008.11.007

[3]董躍星. 薄規(guī)格花紋板生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù). 金屬世界,2017(1):53doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2017.01.13

[4]周海峰,邢俊芳,周景鑫. 1. 4 mm花紋板生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)與優(yōu)化. 河北冶金,2015(3):52


文章來(lái)源——金屬世界

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:花紋板檢測(cè) 軋機(jī) 第三節(jié)檢測(cè) 零部件檢測(cè) 檢測(cè)機(jī)構(gòu)
    【責(zé)任編輯】:國(guó)檢檢測(cè)版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

    最新資訊文章

    關(guān)閉