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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-03-14 09:47:03【

金剛石焊接鋸片基體用65Mn鋼對鋼水潔凈度要求較高,即鋼中非金屬夾雜物含量要低,目前65Mn鋼普遍生產(chǎn)工藝流程為轉爐(BOF)—鋼包精煉(LF)—連鑄(CC)[13]。在提高鋼水潔凈度的生產(chǎn)實踐中,車輪鋼和高級別管線鋼已普遍采用LF–RH(真空循環(huán)脫氣精煉)精煉雙聯(lián)工藝。為滿足鏈條企業(yè)高潔凈度要求,國內(nèi)某鋼廠基于自身設備情況提出精煉雙聯(lián)工藝的解決方案,為該鏈條企業(yè)建立了BOF—LF—RH—CC雙聯(lián)工藝路線[4],遵循去除夾雜物的最佳熱力學和動力學條件,制定雙聯(lián)工藝控制計劃。首次組織生產(chǎn)3爐,成品規(guī)格主要為2.3 mm×1245 mm,軋制成品30卷,客戶使用后反饋各項指標均滿足設計要求。

通過與客戶對接了解客戶需求,對比本鋼廠65Mn鋼以往性能數(shù)據(jù),客戶接受按企標成分設計出廠。為保證性能穩(wěn)定性,采用窄成分控制方式,企標成分設計見表1。


將原有單精煉路線KR(鐵水脫硫)—BOF—LF—CC改為KR—BOF—LF—RH—CC雙精煉路線:鐵水預處理→脫碳轉爐→LF精煉→RH精煉→直弧連鑄→熱裝加熱→高壓除磷→粗軋→高壓除磷→精軋→層流冷卻→卷取→入緩冷坑→平整→檢驗出廠。首次生產(chǎn)冶煉了3爐,爐號分別為A、B、C,共計630 t。

鐵水經(jīng)KR脫硫出站S質量分數(shù)≤0.005%,廢鋼加入比8%,所選鋼包內(nèi)不得含有Cu、Nb、Ti、Mo等微量元素。轉爐吹煉加入白云石塊、生石灰塊、輕燒白云石塊造渣,同時加入球團礦降溫和泡沫渣抑制劑。轉爐終點成分(質量分數(shù))C、P、S和O分別為0.052%、0.0126%、0.0078%和0.0425%,溫度為1655 °C。出鋼過程中使用鋼砂鋁脫氧、錳鐵和硅鐵合金化、低碳鉻鐵配鉻、鍛煤增碳劑增碳,轉爐終渣TFe質量分數(shù)為14.87%、MgO質量分數(shù)為9.42%、堿度3.35。轉爐終點成分見表2。


LF精煉的目的是成分微調(diào)、夾雜物去除,進行化學成分的精確控制,此次精煉雙聯(lián)LF工序取消凈吹,不進行鈣處理。加合金期間,增大攪拌強度到400~800 L/min,鋼水裸露直徑40~50 cm,以渣面波動不發(fā)生飛濺為準,強攪拌1~2 min,此后再以流量 400~800 L/min攪拌3~4 min,使夾雜充分上浮。LF出站成分見表3。


RH精煉的目的是脫氧合金化和去除夾雜物,處理前涮真空槽,真空度≤270 Pa,低真空時間10~30 min,目標15 min。純脫氣時間≥6 min,環(huán)流氣流量>90 m3/h。RH破真空后使用定氫儀測氫,要求鋼水H質量分數(shù)≤2×10−6。破空后取樣化驗全成分,出站后添加鋁粒、高碳錳鐵、低碳硅鐵。RH進站溫度控制目標1564 °C,結束溫度控制目標1529 °C。整體冶煉過程第一爐溫控較差,全部超出設計上限,經(jīng)過調(diào)整2、3爐溫控符合率良好。冶煉周期駐爐減少,整體把控仍需提高。冶煉時長情況見表4。


連鑄中間包使用無碳低硅覆蓋劑,當中間包質量達到15 t時開始加入覆蓋劑,換包完成后和澆鋼過程中,根據(jù)中間包液面情況及時在沖擊區(qū)補加覆蓋劑,保證中間包液面不漏紅,過熱度設定15~30 °C,結晶器使用高碳鋼專用保護渣,液面波動控制±3 mm,目標拉速1.1 m/min[56]。3爐次連鑄中間包溫度處于設計上限,澆次過熱度分別為32、30和31 °C。鋼區(qū)全流程溫度控制情況由第1爐全部超出設計上限到第3爐基本處于設計區(qū)間,后續(xù)按設計目標值進行改進。

每爐產(chǎn)出10塊板坯,板坯厚度230 mm,板坯寬度1300 mm。實際拉速保持在1.2 m/min,澆次液面、桿位控制平穩(wěn)正常。在線檢查熱坯表面質量情況,鑄坯表面良好,未發(fā)現(xiàn)異常情況。鑄坯低倍檢驗結果均為中心偏析C類0.5級,無中心分層、疏松和內(nèi)部裂紋等缺陷,鑄坯內(nèi)部質量良好。檢驗報告見表5、冷酸洗照片見圖1。






各工序成分符合設計要求,主要元素變化情況見圖2。各工序冶煉周期較長,RH冶煉高碳鋼參數(shù)設定方面還需進一步摸索優(yōu)化,鋼區(qū)全流程溫度控制方面從第1爐全超上限到第3爐基本處于設計區(qū)間,溫控方面有所提高,整體來說在冶煉周期和溫度控制還存著不足。溫度控制情況見圖3。


板坯下線后全部熱裝入爐,出爐溫度目標值為1260 °C,為控制高碳鋼脫碳層厚度,空燃比設定值較低,計劃要求為0.62~0.65[7]。本次生產(chǎn)空燃比符合率較低,在空燃比控制方面還需改進。加熱爐運行參數(shù)見表6。


板坯出爐后經(jīng)高壓除磷進入粗軋區(qū),采用R1粗軋機3道次、R2粗軋機3道次軋制模式,中間坯厚度34.6 mm,累計壓下率84.9%,減寬量由R1前定寬機和E2立棍控制,粗軋奇數(shù)道次除磷。精軋入口溫度1030 °C,經(jīng)7架精軋機連軋,熱卷成品厚度2.3 mm,終軋拋鋼溫度900 °C,經(jīng)層流冷卻卷取溫度700 °C[8],熱軋卷下線后入緩冷坑存放48 h進行緩冷,緩冷出坑空冷至40 °C以下進平整機平整矯直。終軋溫度符合率和卷取溫度符合率均在90%以上,符合內(nèi)控要求。精軋機軋制參數(shù)見表7。

按照組批原則每爐次取一卷性能試樣,拉伸實驗和硬度實驗結果見表8,力學性能滿足企標要求,對比之前LF單精煉性能數(shù)據(jù)無明顯波動。非金屬夾雜物檢測結果見表9,夾雜物顯微照片見圖4,未出現(xiàn)1.5級及以上評級,這表明經(jīng)過LF-RH精煉雙聯(lián)對減少夾雜物是很有效的。


采用LF–RH精煉雙聯(lián)工藝成功生產(chǎn)出滿足客戶高質量要求的65Mn鋼,精煉雙聯(lián)有助于提高鋼水潔凈度,降低非金屬夾雜物含量。冶煉過程中成分符合設計要求,冶煉周期和溫度把控方面還需進一步改進,控軋控冷符合率在90%以上,全流程質量穩(wěn)定受控。65Mn鋼的精煉雙聯(lián)成功試制也為其他高碳鋼雙聯(lián)路線提供了借鑒經(jīng)驗,在競爭日益激烈的市場環(huán)境下發(fā)揮裝備技術優(yōu)勢,提高鋼水潔凈度,有助于提升客戶滿意度,助力公司轉型升級與高質量發(fā)展。


參考文獻

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[2]莊娜,胡澤明,范眾維. 65Mn高線盤條的開發(fā). 金屬世界,2011(2):74doi: 10.3969/j.issn.1000-6826.2011.02.021

[3]楊曉江. 唐鋼薄板坯連鑄高碳鋼65Mn的質量控制. 中國冶金,2016,26(12):36doi: 10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20160116

[4]王新東,楊曉江,張倩. 河鋼唐鋼新區(qū)品牌化工廠的設計與建設. 河北冶金,2021(9):1doi: 10.13630/j.cnki.13-1172.2021.0901

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[6]劉國梁,倪有金,馬文俊,等. 遷鋼板坯連鑄高碳鋼的生產(chǎn)技術. 連鑄,2017,42(2):72doi: 10.13228/j.boyuan.issn1005-4006.20160097

[7]田亞強,楊子旋,宋進英,等. 加熱工藝參數(shù)對冶金鋸片用65Mn鋼脫碳行為的影響. 金屬熱處理,2013,38(7):104doi: 10.13251/j.issn.0254-6051.2013.07.038

[8]田亞強,楊子旋,宋進英,等. 控軋控冷工藝對冶金鋸片用65Mn鋼表面氧化皮的影響. 熱加工工藝,2013,42(7):1doi: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2013.07.009


文章來源——金屬世界

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