摘 要:采用等值剛度法計(jì)算程序?qū)δ畴姀S主蒸汽管道在水壓試驗(yàn)堵閥去除后其附近支吊架的 工作載荷、管道受到的應(yīng)力以及管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱的推力進(jìn)行了計(jì)算分析。結(jié)果表 明:去除堵閥后,其附近支吊架的工作載荷減小,主蒸汽管道受到的一次應(yīng)力極大升高,且最大應(yīng)力 點(diǎn)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。因此,需要對(duì)管道上的支吊架結(jié)構(gòu)進(jìn)行整改,將堵閥附近的一橫擔(dān)恒力吊架改為單 個(gè)恒力吊架。等值剛度法計(jì)算結(jié)果表明:該整改方法即可保證主蒸汽管道在水壓試驗(yàn)堵閥去除后 能夠正常運(yùn)行,同時(shí)利于水壓試驗(yàn)堵閥的回裝。
關(guān)鍵詞:主蒸汽管道;水壓試驗(yàn)堵閥;支吊架整改;應(yīng)力計(jì)算;等值剛度法
中圖分類(lèi)號(hào):TB12;TM621.72 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):10014012(2010)10063004
管道支吊架是火電廠管道系統(tǒng)的組成部分,是 管道系統(tǒng)的重要承載部件,其工作狀態(tài)正常與否直 接影響到電廠管道能否安全可靠地運(yùn)行[1]。支吊架 狀態(tài)異常對(duì)電廠安全運(yùn)行的不利影響主要表現(xiàn)在三 個(gè)方面:①增加管道應(yīng)力,縮短管道壽命;②改變管 道對(duì)設(shè)備的推力和力矩,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生危害;③引起管 道振動(dòng)[2]。
內(nèi) 蒙 古 岱 海 發(fā) 電 有 限 責(zé) 任 公 司2號(hào) 機(jī) 組 于2006年 1 月 21 日 投 運(yùn),其 主 蒸 汽 管 道 材 料 為 A335P91合金鋼,蒸汽溫度狋為546℃,蒸汽壓力狆 為17.5MPa,管道尺寸規(guī)格為615mm×62mm, 熱膨脹系數(shù)α為13.026×10-6℃-1,鋼材20 ℃時(shí) 的彈性模量犈20為213010MPa,鋼材設(shè)計(jì)溫度下的 彈性模量 犈t 為154660 MPa,鋼材20 ℃時(shí)的基本 許用應(yīng)力[σ]20為141.3 MPa,鋼材設(shè)計(jì)溫度下的許 用應(yīng)力 [σ]狋 為 95.83 MPa,彎 管 彎 曲 半 徑 犚 為 914mm。2009年10月大修期間,由于鍋爐末級(jí)過(guò) 熱器出口聯(lián)箱附近的水壓試驗(yàn)堵閥(8500kg)需返廠檢修。去除水壓試驗(yàn)堵閥后其附近管道支吊架的 工作載荷、主蒸汽管道受到的應(yīng)力及管道對(duì)鍋爐末 級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱的推力都可能發(fā)生較大的變化, 這對(duì)管道的安全運(yùn)行非常不利,故需對(duì)附近支吊架 采取有效的改進(jìn)措施。為此,筆者對(duì)主蒸汽管道的 支吊架進(jìn)行了整改,并對(duì)整改前后管道受到的應(yīng)力 以及管道對(duì)設(shè)備的推力進(jìn)行了計(jì)算及分析。
1 整改方法
首先借助于等值剛度法計(jì)算程序[3],對(duì)去除水 壓試驗(yàn)堵閥后管道的載荷分布及應(yīng)力進(jìn)行了計(jì)算, 結(jié)果表明其工作載荷減小,最大應(yīng)力明顯升高,因此 需要更換附近的支吊架。然而由于工期較短,更換 支吊架不現(xiàn)實(shí),同時(shí)由于該堵閥在返廠檢修后仍需 回裝。因此,筆者經(jīng)過(guò)計(jì)算和分析,對(duì)原吊架組件未 做任何 改 變,只 是 將 堵 閥 附 近 的 橫 擔(dān) 恒 力 吊 架 (403號(hào)支吊架)改為單恒力吊架,即從吊架上方花 蘭螺絲處拆開(kāi),將其中一個(gè)吊架移至管道上方中心 位置,保證橫擔(dān)梁、管夾、花蘭螺絲及其下方的吊桿 位置不變,在吊桿上方加裝過(guò)渡梁、吊桿、螺母及墊 板,使其能夠在堵閥回裝時(shí)很容易將403號(hào)支吊架 恢復(fù)到原狀。整改前后的吊架示意圖見(jiàn)圖1。
2 計(jì)算結(jié)果與討論
整改后403號(hào)支吊架附近支吊架(401,402,403 和406號(hào)等)的工作載荷、主蒸汽管道受到的最大應(yīng) 力以及管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱的推力仍有 可能發(fā)生變化。為此,筆者又借助于等值剛度法計(jì) 算程序,分別對(duì)以上三種物理量進(jìn)行了計(jì)算分析。
2.1 工作載荷分析
表1中給出了403號(hào)支吊架附近各支吊架在去 除堵閥前、去除堵閥后常規(guī)計(jì)算和去除堵閥后優(yōu)化 計(jì)算三種工況條件下主蒸汽管道的工作載荷。 常規(guī)計(jì)算[4]即按管道現(xiàn)有規(guī)格(配管情況,管道 材質(zhì)、直徑、壁厚、溫度和壓力等)進(jìn)行的計(jì)算,一般 適用于管道的設(shè)計(jì)階段。
常規(guī)計(jì)算結(jié)果表明:去除 堵閥后401號(hào)支吊架工作載荷變大,可調(diào)大其載荷; 402號(hào)支吊工作架載荷變小,超出其調(diào)節(jié)范圍,需訂 貨更換;403號(hào)支吊架可改為單恒力吊架,并需調(diào)大 載荷;406號(hào)支吊架工作載荷基本不變。
去除堵閥后,將403號(hào)支吊架改為單恒力吊架, 保證其載荷不變進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算,結(jié)果表明:401和 402號(hào)支吊架的工作載荷均變小但在調(diào)節(jié)范圍內(nèi), 可 調(diào)小載荷;406號(hào)支吊架工作載荷不變,無(wú)需調(diào)整。由于工期原因,402號(hào)支吊架訂貨更換無(wú)法實(shí) 施,因此按常規(guī)計(jì)算整改支吊架無(wú)法實(shí)施。而通過(guò) 優(yōu)化計(jì)算結(jié)果制定調(diào)整方案無(wú)需訂貨更換支吊架, 能滿足工期要求并節(jié)約經(jīng)費(fèi),但仍需對(duì)管道進(jìn)行應(yīng)力分析以進(jìn)一步論證該方案的可行性。
2.2 最大應(yīng)力分析
表2同時(shí)給出了去除堵閥前原始計(jì)算、去除堵 閥后不變更支吊架計(jì)算、去除堵閥后變更支吊架常 規(guī)計(jì)算和去除堵閥后變更支吊架優(yōu)化計(jì)算四種工況 條件下的最大應(yīng)力計(jì)算結(jié)果,其中,σ1 為一次應(yīng)力, σ2 為二次應(yīng)力。圖2為這四種工況條件下主蒸汽 管道的最大應(yīng)力點(diǎn)位置示意圖,圖中由固定端指向 擴(kuò)建端的方向?yàn)闋?的正方向,由汽機(jī)指向鍋爐的方 向?yàn)闋恼较?,垂直向上的方向?yàn)闋恼较颉?
表2中的計(jì)算結(jié)果表明,去除堵閥后如果不變 更支吊架將會(huì)導(dǎo)致一次應(yīng)力極大升高,而最大應(yīng)力 點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到圖2中鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱接口位 置。隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),管道高應(yīng)力蠕變損傷[5]和管道材質(zhì)劣化速率將加快,其設(shè)計(jì)壽命將被縮短, 因而會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行并可能會(huì)造成較大 的經(jīng)濟(jì)損失。由表2及圖2還可見(jiàn),去除堵閥后變 更支吊架常規(guī)計(jì)算及優(yōu)化計(jì)算的最大應(yīng)力計(jì)算結(jié)果 及最大應(yīng)力點(diǎn)位置均與去除堵閥前的基本相同,說(shuō) 明去除堵閥后支吊架的整改變更方法能夠較好地滿 足主蒸汽管道的安全運(yùn)行。
2.3 端點(diǎn)推力分析
表3中同時(shí)給出了上述四種工況條件下主蒸汽 管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱推力的計(jì)算結(jié)果。 計(jì)算結(jié)果表明,去除堵閥后如果不變更支吊架將會(huì) 導(dǎo)致管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口聯(lián)箱的z向推力急 劇變大并且方向改變。將去除堵閥后變更支吊架的 優(yōu)化計(jì)算結(jié)果和去除堵閥前原始計(jì)算結(jié)果相比較可 見(jiàn),x和y 向推力變化不大,z向推力略有升高。將 去除堵閥后變更支吊架的常規(guī)計(jì)算結(jié)果與去除堵閥 前的原始計(jì)算結(jié)果相比較可見(jiàn),x 和y向推力變化不大,z向推力大幅減小,斷點(diǎn)受力情況更為良好。 但考慮工期緊張和堵閥返廠檢修后仍需回裝等因素 仍應(yīng)采取優(yōu)化計(jì)算結(jié)果制定調(diào)整方案。
綜上所述,去除水壓試驗(yàn)堵閥后該主蒸汽管道
支吊架整改方案能兼顧各方面因素,為最合理化方
案,并于2009年10月15-17日對(duì)該方案進(jìn)行了成
功實(shí)施,機(jī)組于10月23日啟動(dòng),管道運(yùn)行正常。
3 結(jié)論
(1)該2號(hào)發(fā)電機(jī)組去除水壓試驗(yàn)堵閥后,其附近支吊架的工作荷載減小,主蒸汽管道受到的一 次應(yīng)力極大升高,而最大應(yīng)力點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到鍋爐末級(jí) 過(guò)熱器出口聯(lián)箱接口位置,管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器 出口聯(lián)箱的狕向推力急劇變大并且方向改變,以上 諸因素對(duì)管道的安全運(yùn)行都非常不利。
(2)去除水壓試驗(yàn)堵閥后,對(duì)主蒸汽管道的支 吊架結(jié)構(gòu)進(jìn)行了整改,將堵閥附近的一橫擔(dān)恒力吊 架改為單個(gè)恒力吊架,可同時(shí)滿足支吊架的工作荷 載、管道的應(yīng)力分布和管道對(duì)鍋爐末級(jí)過(guò)熱器出口 聯(lián)箱推力的要求。
(3)該整改方案施工過(guò)程無(wú)需訂購(gòu)、更換吊架,
縮短了工期,保證了機(jī)組的正常啟動(dòng),同時(shí)利于水壓
試驗(yàn)堵閥的回裝,體現(xiàn)了較高的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。
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