分享:ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳斷裂原因分析
張 錦,仇國民,黃思琪,馬榮華
(寧夏共享裝備股份有限公司 檢測中心,銀川 750021)
摘 要:某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發(fā)生斷裂,通過宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗、高溫拉伸試驗、蠕變試驗等方法對吊耳斷裂原因進行了分析.結果表明:該鑄件吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且過渡圓角小,應力在該處集中,加之在鑄件吊運過程中操作不當,使得吊耳受到撞擊而斷裂.
關鍵詞:合金鑄件;吊耳;斷裂;晶粒粗大;應力集中
中圖分類號:U465.1+2 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)07G0512G03ZG15Cr2Mo1合金鑄鋼材料,具有較高的強度、塑性和韌性,在重型機械中用于制造承受大負荷的零件[1G3].這種大負荷的零件體積和質量都較大,在鑄造完成后的轉運、安裝過程中需要吊運,常常會發(fā)生鑄態(tài)吊耳齊根斷裂現(xiàn)象,給生產安全造成了極大的隱患.某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發(fā)生斷裂,筆者通過一系列的理化檢驗和分析,對吊耳斷裂的原因進行了分析,為生產工藝改進提供依據(jù),以確保產品的生產質量.
1 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
圖1為 ZG15Cr2Mo1 合金鑄件吊耳的斷口宏觀形貌,可見斷口平齊發(fā)亮,晶粒較粗,呈現(xiàn)脆性斷ZG15Cr2Mo1合金鑄鋼材料,具有較高的強度、塑性和韌性,在重型機械中用于制造承受大負荷的零件[1G3].這種大負荷的零件體積和質量都較大,在鑄造完成后的轉運、安裝過程中需要吊運,常常會發(fā)生鑄態(tài)吊耳齊根斷裂現(xiàn)象,給生產安全造成了極大的隱患.某ZG15Cr2Mo1合金鑄件吊耳在吊運過程中發(fā)生斷裂,筆者通過一系列的理化檢驗和分析,對吊耳斷裂的原因進行了分析,為生產工藝改進提供依據(jù),以確保產品的生產質量.
1.2 化學成分分析
在斷裂吊耳斷口處取樣進行化學成分分析,結果見表1.可見斷裂吊耳的各元素含量均符合相關標準技術要求.
1.3 力學性能測試
按 照 圖2?。碧?和2G1號 試 樣 進 行 室 溫 拉 伸 試驗,取3G1號試樣對其熱處理(950 ℃保溫4h后風冷,再700 ℃高溫回火)后再進行室溫拉伸試驗,結果見表2.可見未熱處理的斷裂吊耳的抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率均不符合相關標準技術要求,且相比熱處理后的力學性能,吊耳鑄態(tài)時的強度、硬度均較低.?。刺柡停玻牵蔡栐嚇舆M行沖擊試驗,沖擊吸收能量分別為6.7,7.7J;?。常牵蔡栐嚇訉ζ錈崽幚砗笤龠M行沖擊試驗,沖擊吸收能量為93J.可見熱處理后,吊耳的沖擊吸收能量有了極大的提高.說明該吊耳材料鑄態(tài)下的綜合力學性能遠低于熱處理后的,在受到擠壓、沖擊后易發(fā)生脆性斷裂.
1.4 金相檢驗
對斷裂吊耳進行金相檢驗,結果如圖3所示,可 見其顯微組織為珠光體+鐵素體+少量點狀夾雜 物.技術要求晶粒度級別不小于6級,實際為3級. 同一吊耳試樣在微觀下不同顏色部位的顯微硬度不 同,如圖4所示.
斷裂吊耳的顯微組織說明該鑄件在型腔內冷速 過慢,形核較少,導致晶粒粗大,晶界成分偏析;且相變過程中合金擴散,合金元素含量不同造成珠光體顏色和硬度的不同,其他白色顯微組織為鐵素體.斷裂吊耳熱處理后的顯微組織形貌如圖 5 所示,為貝氏體+少量鐵素體.
1.5 高溫拉伸試驗
在斷裂吊耳上取樣,對其進行高溫(260 ℃)拉伸試驗,結果見表3.可見在260 ℃下斷裂吊耳的抗 拉強度達500MPa以上,50%脆斷面積時溫度均滿足低于79 ℃的要求.
1.6 蠕變試驗
在斷裂吊耳上取樣,對其在不同溫度和應力條件下進行蠕變試驗,結果見表4.可見斷裂吊耳在不同溫度和應力下蠕變的持續(xù)時間均達100h以上.
2 分析與討論
通過以上理化檢驗可知:該吊耳的組織晶粒粗 大,是澆鑄溫度偏高、保溫時間過長造成的,導致吊耳 韌性很差;再加上該吊耳的過渡圓角小,應力在該處 集中,吊耳在吊運過程中受到撞擊而發(fā)生脆斷.鑄件 本身重力一部分分解成垂直吊耳的沖擊力,另一部分 分解成平行吊耳的擠壓力,這些合力造成吊耳受沖擊 和擠壓作用而沿粗大的晶界發(fā)生脆性斷裂[4G5].
3 結論及建議
該斷裂吊耳本身晶粒粗大,沖擊吸收能量低,且 吊耳過渡圓角半徑小,應力在該處集中,在鑄件吊運 過程中操作不當,使得吊耳受到撞擊而斷裂. 建議嚴格控制鑄件澆鑄溫度、保溫時間等,避免 鑄件組織粗大;適當加大吊耳根部的過渡圓角;規(guī)范 鑄件吊運操作,輕起輕放,避免吊運不當使得吊耳受 到撞擊.