分享:優(yōu)化輥列解決結(jié)晶器液面波動(dòng)的研究與應(yīng)用
高效連鑄是連鑄技術(shù)發(fā)展的主要目標(biāo),近些年,各工廠均在追求著高拉速、高質(zhì)量、高效率、高連澆率,并力爭(zhēng)生產(chǎn)無(wú)缺陷鑄坯[1]。在所有高效連鑄生產(chǎn)過(guò)程中,結(jié)晶器液面的穩(wěn)定程度至關(guān)重要。結(jié)晶器液面出現(xiàn)大范圍的波動(dòng),勢(shì)必會(huì)影響連鑄的拉速,極大地限制了連鑄機(jī)的高效運(yùn)行,同時(shí),也將帶來(lái)不小的質(zhì)量隱患。
本鋼煉鋼廠2號(hào)連鑄機(jī)于2000年投產(chǎn),是由奧鋼聯(lián)(VAI)設(shè)計(jì)的直弧型、連續(xù)彎曲、連續(xù)矯直、小輥徑密排輥的連鑄機(jī),設(shè)計(jì)板坯生產(chǎn)能力為175萬(wàn)t/a。自投產(chǎn)以來(lái),在生產(chǎn)包晶鋼種時(shí),結(jié)晶器液面頻繁出現(xiàn)波動(dòng)問(wèn)題,極大地限制了拉速的提高,且非常容易引起鑄坯坯殼的卷渣,從而導(dǎo)致鑄坯在后序熱軋工序生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)夾雜缺陷,影響了鑄坯的表面質(zhì)量。
本文從包晶鋼的產(chǎn)品特性、連鑄機(jī)本體設(shè)計(jì)兩方面入手,研究結(jié)晶器液面波動(dòng)所形成的機(jī)理,找出規(guī)律,獲得影響液面波動(dòng)的根本原因,制定相應(yīng)的解決方案,最終解決了包晶鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)的問(wèn)題,從而獲得良好的鑄坯質(zhì)量,達(dá)到穩(wěn)定連鑄高效生產(chǎn)的目的。
1. 問(wèn)題現(xiàn)狀
本鋼煉鋼廠2號(hào)連鑄機(jī)于2000年投產(chǎn),2009年進(jìn)行了第二次設(shè)備改造,增加動(dòng)態(tài)輕壓下功能,同時(shí)對(duì)二冷水控制模型進(jìn)行改進(jìn),增加了二級(jí)機(jī)動(dòng)態(tài)控制功。鑄機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
2號(hào)連鑄機(jī)出現(xiàn)結(jié)晶器液面波動(dòng)的主要鋼種,以BG380CL、BG420CL、SW400等碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.09%~0.15%的亞包晶鋼為主[2]。BG380CL結(jié)晶器液面波動(dòng)情況如圖1所示,由圖1可知,波動(dòng)幅度一般在±10 mm,嚴(yán)重時(shí)液面波動(dòng)幅度能達(dá)到±15 mm以上,并且呈現(xiàn)一定的周期性。
此類結(jié)晶器液面波動(dòng),同一鑄機(jī)的兩鑄流發(fā)生的時(shí)間與波動(dòng)程度并不相同,另外,在同一生產(chǎn)周期(即同一澆次)的前期波動(dòng)并不明顯,澆次中后期波動(dòng)情況加劇,并在澆次結(jié)束前又趨于平穩(wěn)。本文主要從化學(xué)成分、冷卻環(huán)境、輥列設(shè)計(jì)等方面,對(duì)結(jié)晶器液面波動(dòng)的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的控制措施。
2. 成因分析
2.1 數(shù)據(jù)收集
采集一組生產(chǎn)數(shù)據(jù),鋼種BG380CL,整個(gè)澆次共計(jì)澆鑄8爐,每爐采集一組結(jié)晶器液面波動(dòng)的歷史數(shù)據(jù)。BG380CL的鋼種設(shè)計(jì)成分見(jiàn)表2,實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
記錄顯示:第L1爐次,液面波動(dòng)周期6 s,波動(dòng)范圍處于±3 mm之間,屬于正常設(shè)計(jì)范圍。第3爐次開(kāi)始出現(xiàn)雙波峰情況,即是一個(gè)波峰與另一個(gè)波峰相連,雙波峰之后,再接一個(gè)正常波峰,此時(shí)結(jié)晶器液面波動(dòng)現(xiàn)象開(kāi)始加劇。波動(dòng)周期為18 s,波動(dòng)范圍:−4.2~+3.8 mm,其波動(dòng)變化情況如圖2所示。
隨著澆鑄時(shí)間增加,第L5爐次時(shí),雙波峰與其后正常波峰逐漸呈現(xiàn)靠攏合并趨勢(shì),波動(dòng)周期18 s,波動(dòng)范圍:−16.5~+10.5 mm。波動(dòng)變化情況如圖3所示,此時(shí),結(jié)晶器液面波動(dòng)范圍達(dá)到最大值,并延續(xù)至澆次結(jié)束。
需要說(shuō)明的是,在進(jìn)行數(shù)據(jù)收集之前,需要對(duì)連鑄機(jī)生產(chǎn)前的設(shè)備本體進(jìn)行一次較為詳細(xì)的檢查、評(píng)估。因?yàn)槿绻O(shè)備狀態(tài)出現(xiàn)問(wèn)題,如扇形段開(kāi)口度,或者兩輥之間的接弧出現(xiàn)偏差,會(huì)使鑄坯在經(jīng)過(guò)存在問(wèn)題的輥?zhàn)訒r(shí),出現(xiàn)內(nèi)外應(yīng)力不均勻的情況,從而形成了鋼液回流的問(wèn)題,造成結(jié)晶器液面波動(dòng)。通過(guò)設(shè)備檢修,檢查鑄機(jī)的接弧與開(kāi)口度情況,并未出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)值的情況,排除了設(shè)備異常影響的因素[3]。
鋼水過(guò)熱度(一般認(rèn)為20 °C較為合適[4])偏高,會(huì)使出結(jié)晶器時(shí)的坯殼變薄,進(jìn)而使鑄坯抵抗外來(lái)應(yīng)力的能力減弱,易發(fā)生鑄坯鼓肚變形。同時(shí),鋼水的過(guò)熱度也與鑄坯坯殼的厚度密切相關(guān)。隨著過(guò)熱度的增加,液相穴長(zhǎng)度變長(zhǎng),液固相間距減小,這主要由于鋼液的過(guò)熱度較高時(shí),鋼液開(kāi)始凝固時(shí)間增加的幅度變大,過(guò)冷度增加,鋼液凝固的速率很大,鋼液迅速凝固[5]。這會(huì)導(dǎo)致坯殼不均勻,讓鑄坯液芯的鋼液,受扇形段輥擠壓后,有更加明顯的回流傾向,對(duì)結(jié)晶器液面波動(dòng)產(chǎn)生不利的影響。
出現(xiàn)波動(dòng)爐次鋼水成分碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.08%~0.09%,錳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.95%~1.01%。此類高錳鋼的碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù),位于包晶鋼范圍。一般認(rèn)為,包晶鋼出現(xiàn)的結(jié)晶器液面波動(dòng),主要源于包晶鋼在凝固過(guò)程中發(fā)生的包晶相變L+δ→γ[6]。
包晶轉(zhuǎn)變是發(fā)生在兩固相中,體心立方的初生相,轉(zhuǎn)變?yōu)槊芘帕降陌?,由于致密度增加,在沒(méi)有新的鋼液補(bǔ)充下,就會(huì)引起鑄坯內(nèi)部的收縮[7],使保護(hù)渣流入不均勻,結(jié)晶器傳熱不均衡,坯殼比較薄弱。在二冷區(qū)內(nèi),鋼水靜壓力導(dǎo)致鑄坯在兩個(gè)輥?zhàn)又虚g產(chǎn)生鼓肚,坯殼薄弱區(qū)域表現(xiàn)更為明顯。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)某廠全年生產(chǎn)共計(jì)116爐結(jié)晶器液面波動(dòng)爐次,分析碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)爐數(shù)間的比例關(guān)系。這里定義結(jié)晶器液面波動(dòng)正常范圍為:?jiǎn)挝粫r(shí)間(s)±3.0 mm,超出此范圍定義為結(jié)晶器液面異常波動(dòng)。得出以下的規(guī)律,見(jiàn)表4。
從表4可知:產(chǎn)生結(jié)晶器液面波動(dòng)的碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.07%~0.13%之間,越是靠近0.12%~0.13%位置,包晶相變?cè)矫黠@,后續(xù)鋼種設(shè)計(jì)時(shí),需要盡可能的避免碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)范圍在此期間內(nèi),向靠近0.08%的低碳范圍進(jìn)行設(shè)計(jì)。需要注意的是,在實(shí)際的鋼種設(shè)計(jì)時(shí),為了滿足細(xì)化晶粒,或者后序熱軋產(chǎn)品的力學(xué)性能,勢(shì)必會(huì)加入一些微合金,而其它合金元素對(duì)包晶相變的影響,也是必須要考慮進(jìn)去的。通過(guò)合理的成分微調(diào)可有效降低包晶轉(zhuǎn)變率,降低亞包晶鋼高溫相變收縮程度[8]。
相關(guān)研究表明:合金元素的加入可以使Fe–C二元平衡相圖包晶反應(yīng)區(qū)域產(chǎn)生變化,且不同元素間又存在著相互作用,在實(shí)際應(yīng)用時(shí)要考慮這些影響因素[9]。
通過(guò)計(jì)算固定拉速(1.0 m/min)下,液面波動(dòng)周期(6 s一個(gè)短周期,18 s一個(gè)長(zhǎng)周期),與扇形段輥周長(zhǎng)、輥間距之間進(jìn)行比較。足輥的直徑為150 mm,扇形段輥直徑為300 mm。
由表5可知:在波動(dòng)初期,足輥每轉(zhuǎn)動(dòng)2/9圈,扇形段輥每轉(zhuǎn)動(dòng)1/9圈,即出現(xiàn)一次小范圍波動(dòng);隨著波動(dòng)程度加劇,到了澆次的后期,足輥每轉(zhuǎn)動(dòng)2/3圈,扇形段輥每轉(zhuǎn)動(dòng)1/3圈,即出現(xiàn)一次較大范圍的波動(dòng)。
鑄坯鼓肚時(shí)產(chǎn)生泵吸效應(yīng),導(dǎo)致結(jié)晶器液面迅速下降,結(jié)晶器液面控制系統(tǒng)會(huì)向結(jié)晶器充填鋼水。同時(shí)隨拉坯進(jìn)行,鼓肚區(qū)域到兩個(gè)輥?zhàn)又虚g被壓縮,液相穴內(nèi)鋼水也向結(jié)晶器內(nèi)填充鋼水,使液面迅速上漲,使結(jié)晶器內(nèi)坯殼生長(zhǎng)更不均勻[10]。
由于某廠鑄機(jī)足輥輥列與輥徑只有一種,隨著鑄坯澆注的進(jìn)行,形成連續(xù)的變形。上述過(guò)程每形成一次,就會(huì)擠壓鑄坯液芯向上運(yùn)動(dòng)一次,波動(dòng)情況就會(huì)越來(lái)越劇烈。如此反復(fù),形成共振效應(yīng),使結(jié)晶器液面波動(dòng)迅速加劇。一般情況下,發(fā)生此類波動(dòng),會(huì)進(jìn)行鑄坯拉速的調(diào)整,而拉速變化越大,整個(gè)結(jié)晶器內(nèi)鋼液的流速變化越明顯,最終造成結(jié)晶器液面波動(dòng)逐漸嚴(yán)重的情況。
通過(guò)降低碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù),將碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.07%~0.13%的純包晶鋼,轉(zhuǎn)變質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.06%~0.09%的亞包晶鋼,再加入微量的V、Nb、Ti等合金元素,實(shí)現(xiàn)微合金化[11],保證熱軋力學(xué)性能的要求。表6所示,為本鋼某牌號(hào)SPHT2成分設(shè)計(jì),調(diào)整后的鑄坯,在熱軋軋制后,滿足客戶需求。
通過(guò)精煉工序的穩(wěn)定冶煉,進(jìn)行中間包鋼水溫度的調(diào)控,保證溫度均勻。目標(biāo)過(guò)熱度控制在25 °C以內(nèi),同時(shí)爐次間的溫度差別不應(yīng)過(guò)大。本鋼所用的鋼包罐的容量為180 t,在連續(xù)使用的過(guò)程,需要注意鋼包罐的熱周轉(zhuǎn)時(shí)間,并使用鋼包罐保溫材料,一般可使鋼包包殼溫度降低50 °C以上,同時(shí),需要爐外精煉的相關(guān)工序做到精細(xì)控制。
本鋼針對(duì)2號(hào)連鑄機(jī)輥列布置相對(duì)單一的問(wèn)題,對(duì)鑄機(jī)設(shè)備進(jìn)行了改造,如圖4所示,在未改造前,結(jié)晶器足輥、扇形段0段輥徑、扇形段輥徑,直徑分別為100、150和300 mm 3種單一輥徑,且結(jié)晶器下口的足輥數(shù)量為3對(duì),使得鑄坯出結(jié)晶器時(shí),經(jīng)過(guò)了較長(zhǎng)的一段足輥冷卻時(shí)間,使得鑄坯芯部鋼液更有機(jī)會(huì)形成周期性的泵吸效應(yīng)。
通過(guò)設(shè)備改造,如圖5所示,結(jié)晶器足輥、扇形段0段輥徑、扇形段輥徑分別改為100 mm、120和160 mm(0段)、300 mm 4種輥徑。結(jié)晶器足輥的數(shù)量減成1對(duì),0段輥的數(shù)量增加為17對(duì)。改造之后,鑄坯芯部鋼液,在出結(jié)晶器之后,經(jīng)過(guò)足輥、0段前、后兩段,分別經(jīng)過(guò)了不同的輥列布置,以達(dá)到抵消結(jié)晶器液面波動(dòng)帶來(lái)的周期性影響。
(1)攻關(guān)進(jìn)行前,生產(chǎn)BG380CL的中包過(guò)熱度為29 °C,攻關(guān)后,平均中包過(guò)熱度為25 °C。減小了鋼水與銅板的溫差、降低板坯殼層的熱應(yīng)力和收縮應(yīng)力,而降低過(guò)熱度本身又能增加凝固速率,進(jìn)一步減少在薄殼中的應(yīng)力和開(kāi)裂可能性。
(2)輥徑改造后,跟蹤生產(chǎn)BG380CL及同類的包晶鋼,共計(jì)100爐次,波動(dòng)發(fā)生的頻率由原來(lái)的88%,降低至目前的5.0%以下,基本解決了包晶鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)的問(wèn)題。
(1)通過(guò)成分優(yōu)化設(shè)計(jì),避開(kāi)純包晶區(qū),并對(duì)鋼水過(guò)熱度進(jìn)行合理控制,能夠有效緩解包晶鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)的問(wèn)題,但無(wú)法完全解決此類問(wèn)題。
(2)通過(guò)研究輥間距、輥徑與波動(dòng)周期的關(guān)系,推斷出相同的輥徑,促使結(jié)晶器液面波動(dòng)形成共振效應(yīng),從而指導(dǎo)了鑄機(jī)設(shè)備改造方向。通過(guò)改變扇形段輥徑,以及適當(dāng)調(diào)整足輥數(shù)量,抵消結(jié)晶器液面波動(dòng)在扇形段形成的共振,達(dá)到最終解決包晶鋼結(jié)晶器液面波動(dòng)的目的。
文章來(lái)源——金屬世界
2.2 成因分析
2.2.1 鋼水過(guò)熱度
2.2.2 成分影響
2.2.3 輥列影響
3. 解決方案
3.1 鋼種設(shè)計(jì)避開(kāi)純包晶區(qū)
3.2 合理控制鋼水過(guò)熱度
3.3 制定扇形段輥徑改造方案
4. 效果
5. 結(jié)論