分享:燒結(jié)配礦優(yōu)化及高爐生產(chǎn)應(yīng)對實踐
自世界上第一座高爐建立以來,高爐煉鐵始終是冶煉生鐵所使用的主要的工藝,占據(jù)著絕對的主導地位。近些年來,世界各地的學者雖然已經(jīng)開發(fā)出眾多非高爐煉鐵工藝,但在生產(chǎn)成本的經(jīng)濟性上,仍然無法與傳統(tǒng)的高爐生產(chǎn)工藝抗衡。在我國,受歷史因素及生產(chǎn)成本的影響,非高爐煉鐵工藝發(fā)展緩慢,95%以上的生鐵仍然由高爐生產(chǎn)。在高爐生產(chǎn)中,入爐原料主要為燒結(jié)礦、球團礦及塊礦,其中燒結(jié)礦的占比普遍在80%以上。因此,燒結(jié)礦質(zhì)量的好壞對高爐的生產(chǎn)及順行起著決定性的作用,提高燒結(jié)礦質(zhì)量對降低生產(chǎn)成本、保障高爐順行具有重要的現(xiàn)實意義。
蕪湖新興鑄管配置兩座1280 m3高爐和兩臺265 m2燒結(jié)機,2018年燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)主要采用地方精粉+進口富粉的配礦方式,各項燒結(jié)指標一直低于行業(yè)平均水平,2019年針對燒結(jié)礦的配礦結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化攻關(guān),增加了進口精粉(加拿大精粉)的使用,在進行了多次工藝調(diào)整后,燒結(jié)各項指標獲得了大幅提升。同時,針對燒結(jié)礦質(zhì)量指標的改變,迅速對高爐布料制度、熱制度等采取相應(yīng)的措施,使得高爐生產(chǎn)指標也得到快速提升。
1. 燒結(jié)的配礦優(yōu)化
由于鐵礦粉物理化學特性及冶金性能的不同,使其在燒結(jié)特性方面存在較大的差異,燒結(jié)配礦技術(shù)就是在全面掌握鐵礦粉的常溫特性和高溫特性的基礎(chǔ)上,應(yīng)用互補性原理和方法進行合理配礦設(shè)計[1-4]。而鐵礦粉的燒結(jié)性能,不僅體現(xiàn)在同化性[5-7]、液相流動性[7-12]、粘結(jié)相強度、還原性和復(fù)合鐵酸鈣產(chǎn)生能力等方面,還要綜合考慮其常溫性能:包括化學成分、物理特性(粒度組成等)。
1.1 燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)
2018年蕪湖新興鑄管燒結(jié)的配礦結(jié)構(gòu)為22%地方精粉+73%的進口富粉+5%內(nèi)部循環(huán)料,其中地方精粉主要使用五礦精粉,富粉主要使用22%的羅布河+超特、30%的巴粗、6%的羅伊山和15%左右的小料種,內(nèi)部循環(huán)料主要是鋼渣精粉和紅粉等,綜合品位平均在56.46%左右,但是從總體燒結(jié)效果看,轉(zhuǎn)鼓強度、固體燃耗、利用系數(shù)這三項指標都不是很理想,如表1及表2所示,毛礦的利用系數(shù)僅有1.13 t/(m2·h),轉(zhuǎn)鼓強度為75.86%,固體燃耗凈礦達到65.85 kg/t。
造成生產(chǎn)指標不理想的原因主要有:(1)當時環(huán)保限產(chǎn)造成開停機較頻繁,影響了各項指標。(2)進口富粉粒度偏大,鐵礦粉的成球性能較差。一般要求礦粉粒度組成呈雙峰分布,即1.25~8 mm及≤200目部分越多越好,而200目~1.25 mm及﹥8 mm粒級部分越少越好。在使用的鐵礦粉中(表3),羅布河、巴西粗粉粒度>10 mm的比例大(羅布河達到8.5%,巴西粗粉達到12%),羅布河雖然燒損較高,但可提高燒結(jié)透氣性,并且其同化溫度較低,液相生成能力較好,有利于提高燒結(jié)透氣性,提高燒結(jié)產(chǎn)量,巴粗雖然燒損相對低,但粒度過大,大于10 mm的達到12 %,對成球不利。(3)國內(nèi)精粉同化溫度高,一般在1320 ℃,液相流動性指數(shù)、粘結(jié)性指數(shù)等指標不如進口富粉,雖然化學成分(品位等)能夠得到保證,但是在燒結(jié)礦物理指標(轉(zhuǎn)鼓強度等) 方面助力不大[13-14],如表3所示。
1.2 燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu)優(yōu)化
通過表3對比進口精粉和國內(nèi)精粉的燒結(jié)基礎(chǔ)特性,可以看到,進口精粉燒結(jié)性能優(yōu)于國內(nèi)精粉。因此通過增加進口精粉配比,減少進口富粉配比,以達到配礦結(jié)構(gòu)互補的目的。其中進口精粉選定了加拿大精粉,這是因為加拿大精粉[12-13]的同化溫度要低于其他精粉,如表4所示。同時,加拿大精粉中的SiO2含量也較高(4.4%左右),容易產(chǎn)生液相復(fù)合鐵酸鈣,增加液相量,提高流動性。另外,由于Fe2+的存在,容易產(chǎn)生低熔點物質(zhì)鈣鐵橄欖石,進一步增加流動性。與其他鐵礦粉相比,加拿大精粉的粒度更大,可以彌補因減少富粉導致的透氣性降低的問題,有利于生產(chǎn)。
2019年的工業(yè)試驗按月進行,主要調(diào)整了國內(nèi)精粉和進口精粉及進口富粉的比例。進口富粉主要增減巴西粗粉的配比,進口精粉為加拿大精粉,后期增加了伊朗精粉,國內(nèi)精粉為五礦精粉,試驗數(shù)據(jù)如表5所示。
圖1~圖3為使用加拿大精粉后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度、燒結(jié)機利用系數(shù)及燒結(jié)固體燃耗的變化。可以看出,轉(zhuǎn)鼓強度在加拿大精粉配加到9.19%時達到最高值77.62%,利用系數(shù)在加拿大精粉配加到2.23%時達到最高值1.33 t/(m2·h),固體燃耗在加拿大精粉配加到7.71%時達到最低值59.2 kg/t。這主要得益于加拿大精粉的特性,相對于富粉,加拿大精粉透氣性差,但對提高燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強度有利。從此次工業(yè)試驗綜合來看,加拿大精粉配加到7%~9%,進口富粉配加到65%~70%,可以得到較為合適的燒結(jié)礦技術(shù)指標。
因燒結(jié)配礦提高了加拿大精粉比例,使得燒結(jié)礦中的SiO2含量降低,平均SiO2含量在5.15%左右,促使高爐的渣量相對減少;同時燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度提高,高爐爐料的透氣性獲得改善,使得高爐的指標提升,這為降低高爐渣中的鎂鋁比創(chuàng)造了有利條件。
高爐爐渣中MgO含量的控制,是一個重要的工藝控制點。MgO的作用主要有兩點:(1)降低爐渣熔化溫度,改善流動性,提高脫硫效率;(2)當爐渣中Al2O3增加時,增加MgO含量,可以降低爐渣的黏度。其機理是MgO與Al2O3、SiO2及硅酸鹽反應(yīng)產(chǎn)生一系列的低熔點化合物,降低了高爐渣的黏度。
但是MgO過高,會造成如下影響:(1)隨著渣中MgO含量增加,爐渣成分向鈣鎂橄欖石方向轉(zhuǎn)變,使爐渣熔點升高,黏度增大,流動性變差。同時增加MgO含量會增加渣量,造成燃料消耗升高,噸鐵耗風增加,產(chǎn)量下降。(2)MgO的價格高于氧化鈣,通過提高氧化鎂的含量,來保證四元堿度和二元堿度,成本較高。
因此,降低MgO的含量并使其達到合適的控制點,不但可以降低燃料消耗,也可以降低燒結(jié)礦的成本,同時結(jié)合原料質(zhì)量的改善,還可以提高高爐產(chǎn)量等經(jīng)濟指標。
(1)裝料制度:提高礦批量,因燒結(jié)礦性能改善,燒結(jié)礦硅含量下降,渣量減少,透氣增強,可壓制邊緣,布料上增大礦角并增加外環(huán)圈數(shù),以提高煤氣利用率。
(2)渣制度:改變過去以二元堿度為主的控制方法,改以四元堿度控制為準,四元堿度由過去的1.03調(diào)整到1.0;同時下調(diào)鎂鋁比,直接降低燒結(jié)原料中的MgO,此次目標鎂鋁比為0.58。
(3)熱制度:要求鐵水中Si含量在0.4%左右,以此來控制爐溫,保證高爐充沛的物理熱,防止工業(yè)試驗中爐溫過低對高爐造成影響。
(1)主要控制參數(shù)如表6所示。
此次高爐攻關(guān)工業(yè)試驗較為理想,礦批由初期的39.0 t提高到41.5 t,焦炭負荷由4.5提高到4.8,鎂鋁比由0.62降低到0.58,高爐運行穩(wěn)定,未發(fā)生爐溫大幅度下滑、懸料等工藝性事故。
(2)主要指標如表7所示。
主要指標在此次攻關(guān)中獲得重大進步,在品位由57.69%下降到57.35%的情況下,燃料比下降了12 kg/t,利用系數(shù)上升了0.21 t/m3,綜合比較,在燒結(jié)強度指標大幅度提升的情況下,高爐的礦批、布料角度隨之調(diào)整,同時降低了鎂鋁比,對高爐的經(jīng)濟指標提升非常有利。
(1)加拿大精粉的配加量在7%~9%時,燒結(jié)礦的綜合性能最佳,但要注意加拿大精粉的粒度不能過小,200目粒度的礦粉占比7%~8%最為合適。
(2)在提高燒結(jié)經(jīng)濟指標、增加精粉比例時,推薦增加進口精粉配比,從同化溫度來看,進口精粉的性能要好于國產(chǎn)精粉,同時在實際生產(chǎn)中可以發(fā)現(xiàn),進口精粉的指標比較穩(wěn)定。
(3)在原料質(zhì)量得到改善時,要快速增加礦批量,加強邊緣的壓制,在高爐透氣性改善后,使高爐的煤氣利用率達到最佳。
(4)渣制度控制方面,將四元堿度控制到1.0,鎂鋁比降低到0.58,此時,爐況的穩(wěn)定性較好,經(jīng)濟指標較佳。
文章來源——金屬世界
2. 高爐應(yīng)對攻關(guān)
2.1 攻關(guān)原因
2.2 攻關(guān)主要措施
2.3 攻關(guān)成果
3. 結(jié)束語