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瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-11-08 09:08:06【

摘 要:某大型水電站水輪機在運行過程中發(fā)生尾水管進人門連接螺栓斷裂.通過宏觀和微觀 形貌分析、化學(xué)成分分析、金相檢驗、力學(xué)性能試驗等方法對螺栓斷裂的原因進行了分析.結(jié)果表 明:由于螺栓的熱處理工藝不當,其表層形成嚴重的全脫碳層,降低了螺栓的抗疲勞性能;螺栓基體 中塊狀鐵素體較多,降低了強度裕量和韌性裕量.在尾水管過流產(chǎn)生的循環(huán)沖擊載荷作用下,沿全 脫碳層的微裂紋形成了疲勞開裂,并擴展至斷裂. 

關(guān)鍵詞:水輪機;尾水管;螺栓;斷裂;全脫碳層 

中圖分類號:TK735 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2019)09G0653G04


尾水管是大型水輪發(fā)電機組的重要部件,其主 要作用是利用下游水面到機組轉(zhuǎn)輪出口的高程差, 在轉(zhuǎn)輪出口形成靜力真空,從而將該處水流引向下 游;還能利用轉(zhuǎn)輪出口的水流動能,將其轉(zhuǎn)換為動力 真空以回收水流能量從而提高發(fā)電效率[1].因此, 尾水管工作狀態(tài)正常與否直接關(guān)系到水輪發(fā)電機組 能否安全穩(wěn)定運行.

黃河中游某大型水電站2號機組為 HLFN235G LJG610型立軸混流式水輪機(功率為180 MW),該 水輪機采用金屬蝸殼,轉(zhuǎn)輪標稱規(guī)格為?6.087 m, 由兩個規(guī)格為?490mm 的直缸式接力器通過其傳 動機構(gòu)控制24只導(dǎo)葉,以調(diào)節(jié)水輪機的力度和停機 切斷水流,采用彎肘型尾水管導(dǎo)流及回收能量.該 水輪機在運行過程中發(fā)生尾水管進人門連接螺栓斷 裂失效.此次斷裂發(fā)生時,該批次螺栓已累計使用 約76000h.

為查明進人門連接螺栓的斷裂原因,筆者對其 進行了理化檢驗及分析. 

1 理化檢驗 

1.1 宏觀分析 

尾水管進人門連接螺栓是8.8級高強螺栓,材 料為40Cr鋼,規(guī)格為 M30mm×120mm.對尾水管進行宏觀檢查,由圖1可見,尾水管進人門連接螺 栓表面較粗糙且銹蝕嚴重,斷裂處位于螺桿與六角 頭連接的變截面過渡部位;斷口表面整體較平整,未 見明顯的塑性變形;斷口與螺栓軸線垂直,存在起裂 區(qū)、擴展區(qū)及瞬斷區(qū),為典型的疲勞斷口形貌[2].起 裂區(qū)位于斷口邊緣,擴展區(qū)占據(jù)了斷口表面大部分 區(qū)域,該區(qū)域呈暗灰色,表面細密平滑,可以觀察到 較清晰的“海灘狀”疲勞條紋.瞬斷區(qū)位于和起裂區(qū) 對稱的斷口邊緣,其所在區(qū)域面積約為斷口面積的 1/10,表面較粗糙.此外,斷口及附近區(qū)域未見機械 損傷及腐蝕損傷等缺陷.

1.2 斷口分析 

對斷口進行微觀形貌觀察.由圖2a)可見,疲 勞源位于斷口邊緣且為多源性開裂,隨著裂紋的擴 展,各裂紋源的裂紋趨向合并,在不同斷裂平面交匯 處形成錯層臺階.由圖2b)可見,在斷口擴展區(qū)存 在明顯的疲勞輝紋,在接近疲勞源的區(qū)域疲勞弧線 較細密,說明在該區(qū)域裂紋擴展較緩慢;在遠離疲勞 源的區(qū)域疲 勞 弧 線 較 稀 疏 ,說 明 裂 紋 擴 展 速 率 加快[3].此外,斷 口 上 還 存 在 大 量 的 二 次 裂 紋.由 圖2c)可見,瞬斷區(qū)內(nèi)撕裂棱與韌窩共存,呈現(xiàn)出準 解理斷裂特征.

1.3 化學(xué)成分分析 

對進人門連接螺栓取樣,采用 SPECTROLAB MAXx型火花源原子發(fā)射光譜儀對試樣的化學(xué)成 分進行分析,結(jié)果見表1.可見該螺栓的化學(xué)成分 在 GB/T3077-2015«合金結(jié)構(gòu)鋼»對40Cr鋼的成 分要求范圍內(nèi).

1.4 金相檢驗 

對進人門連接螺栓截取斷口位置制樣,試樣經(jīng) 磨制、拋光后,采用體積分數(shù)為4%的硝酸酒精溶液 浸蝕,然后使用 AxioObserverAlm 型研究級倒置 金相顯微鏡進行觀察.由圖3a)可見,螺栓基體顯 微組織為回火索氏體+塊狀鐵素體,說明螺栓調(diào)質(zhì) 處理工藝不當,加熱溫度較低或保溫時間不足,造成 鐵素體未完全奧氏體化而存在較多塊狀鐵素體.由 圖3b)可見,螺桿表層存在厚度約40μm 的全脫碳 層組織及70μm 的半脫碳層組織[4]. 

1.5 力學(xué)性能試驗 

采用 CMT5305型電子萬能材料試驗機對進人 門連接螺栓進行力學(xué)性能測試,試驗結(jié)果見表 2. 可以看出螺栓的維氏硬度和-20 ℃下的沖擊吸收 能量均符合 GB/T3098.1-2010«緊固件機械性能 螺栓、螺釘和螺柱»的要求;根據(jù) GB/T1172-1999 «黑色金屬硬度及強度換算值»,將硬度測試值換算 成抗拉強度后,其抗拉強度也符合該標準要求.

2 分析與討論 

水輪機尾水管進人門連接螺栓一般需進行淬火 加回火的調(diào)質(zhì)處理以達到使用要求.在淬火工藝 中,由于加熱溫度較高,螺栓表層碳原子因受熱振動 脫離金屬晶格的束縛逃逸,從而在螺栓表面形成大 量的全脫碳層.在熱力作用下全脫碳層鐵素體晶粒 長大較為嚴重,且與基體的回火索氏體組織差別較 大,淬火過程中在較大的組織應(yīng)力及膨脹系數(shù)差產(chǎn) 生的應(yīng)力作用下沿全脫碳層鐵素體晶界形成微裂 紋.螺桿與六角頭連接變截面及螺紋牙底等部位存 在微裂紋,同時由于全脫碳層硬度低[5G6],導(dǎo)致上述 部位的抗疲勞性能嚴重降低[7G11]. 

對于混流式水輪機,在偏離最優(yōu)工況的小開度 區(qū)和大開度區(qū)時,轉(zhuǎn)輪出口會有不同程度的回流使 尾水管內(nèi)形成低頻壓力脈動[12],從而對進人門產(chǎn)生 非穩(wěn)定的脈動沖擊,使進人門連接螺栓承受循環(huán)沖 擊載荷.在循環(huán)沖擊載荷作用下,螺栓會在全脫碳 層的晶界微裂紋處形成疲勞源,且裂紋在尾水管過 流產(chǎn)生的循環(huán)載荷作用下不斷擴展.

螺栓的組織中存在較多的塊狀鐵素體,說明螺 栓在淬火過程中加熱溫度偏低或保溫時間不足,鐵 素體向奧氏體轉(zhuǎn)變不充分.此外,大量塊狀鐵素體 的存在會降低螺栓的強度和韌性[13],使其抵抗疲勞 斷裂的能力大幅下降. 

螺栓表面較粗糙,推測這是由于在前期車削加 工中刀口較粗糙造成螺栓表面損傷,這易造成應(yīng)力 集中,導(dǎo)致螺栓抗疲勞性能下降.此外,從斷口形貌 可以看出,螺栓斷口大部分區(qū)域為擴展區(qū),該區(qū)域疲 勞條紋密集,說明螺栓在使用過程中承載的應(yīng)力水 平較低且應(yīng)力循環(huán)次數(shù)較多,呈現(xiàn)典型的高周低應(yīng) 力疲勞斷裂特征,即螺栓不存在過載荷使用的情況.

3 結(jié)論及建議 

尾水管進人門連接螺栓在加工過程中由于熱處 理控制不當,造成螺栓表層形成大量的全脫碳層,并 使螺栓組織中存在較多的塊狀鐵素體,降低了螺栓 的強度和韌性,造成其抵抗疲勞斷裂的能力不足. 在尾水管過流產(chǎn)生的循環(huán)沖擊載荷作用下,在全脫 碳層的晶界微裂紋處形成疲勞源,并以高周低應(yīng)力 方式擴展至斷裂. 

為保證進人門連接螺栓的質(zhì)量,首先應(yīng)嚴格控 制螺栓熱處理工藝,防止形成全脫碳層;其次應(yīng)優(yōu)化加工工藝,通過降低表面粗糙度等方式增強螺栓的 抗疲勞性能;再次應(yīng)優(yōu)化水輪機的運行工況,避免頻 繁出現(xiàn)轉(zhuǎn)輪出口回流現(xiàn)象,進而導(dǎo)致螺栓斷裂失效.


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文章來源——材料與測試網(wǎng)

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