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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-04-07 10:36:09【

馬鋼(合肥)板材公司1#連退機組圓盤剪由西馬克公司設(shè)計制造,2015年投入使用。其控制系統(tǒng)采用一臺西門子SIMATIC IPC 477D作為控制核心,其上集成了虛擬PLC和HMI功能,并通過自帶的MPI/DP端口以Profibus-DP總線通訊方式連接遠程ET200S從站、傳動裝置和編碼器等現(xiàn)場電氣設(shè)備,圓盤剪本體與主線的數(shù)據(jù)通訊也是以Profibus-DP總線方式通過1塊DP/DP Coupler模塊實現(xiàn)。出于設(shè)備和人員安全考慮,原廠商在現(xiàn)場設(shè)備上配置了必要的安全檢測元器件,因此PLC控制系統(tǒng)使用了西門子分布式故障安全系統(tǒng),包括ET200S 故障安全信號模塊以及S7 Distributed Safety系統(tǒng)軟件,控制網(wǎng)絡(luò)如圖1所示。

圓盤剪控制系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,在運行過程中IPC 477D多次出現(xiàn)死機現(xiàn)象,雖然通過重啟IPC 477D控制器可以恢復(fù)到正常狀態(tài),但死機期間圓盤剪PLC控制器無法運行,嚴重影響機組正常運行。據(jù)統(tǒng)計2019年全年死機次數(shù)達8次,造成產(chǎn)線二次切邊量達1126.8 t,單次恢復(fù)最長時間3 h,退火爐生產(chǎn)降速嚴重影響整個生產(chǎn)線連續(xù)運行及成本控制,同時增加了突然死機時人工介入圓盤剪操作而存在的安全隱患。

針對以上問題,先后對電源系統(tǒng)、通信模塊以及散熱系統(tǒng)進行了處理和改造,但均未能解決IPC 477D控制器死機問題,因此需要對控制系統(tǒng)進行改造優(yōu)化,徹底解決圓盤剪PLC控制系統(tǒng)死機問題,提升機組運行穩(wěn)定性。

本次改造將增加一套實體PLC控制器取代原IPC控制器中的軟PLC功能,外部其他控制裝置都不改變,原有的IPC 477D控制面板僅作為現(xiàn)場操控終端使用,即使偶爾出現(xiàn)死機情況,在重啟恢復(fù)期間也不會影響到圓盤剪PLC控制系統(tǒng)的正常運行,也就不會對主線正常運行造成影響。

另外,目前圓盤剪不具備遠程操控功能,為了滿足后續(xù)智慧制造實施項目中對機組上所有子系統(tǒng)進行遠程集控的需求,將對原有圓盤剪和主線的數(shù)據(jù)通訊功能進行適應(yīng)性改造,增加圓盤剪遠程操控數(shù)據(jù)項;同時需要對主線PLC控制系統(tǒng)和HMI操控終端系統(tǒng)進行適應(yīng)性改造,將圓盤剪主要操控功能集成到主線HMI操控終端中,在主線的HMI畫面中增加圓盤剪的遠程操作和參數(shù)設(shè)定畫面。改造主要內(nèi)容為:

(1)圓盤剪現(xiàn)場新增一個控制柜,本次改造所有新增控制設(shè)備都安裝集成到該控制柜;

(2)新增1套西門子PLC控制器(機架、CPU416F、電源模塊、CP443網(wǎng)卡模塊)替換原有的軟PLC功能,其他原系統(tǒng)中的遠程從站、傳動裝置、與主線通訊裝置等設(shè)備不改變,通訊方式仍使用Profibus-DP現(xiàn)場總線通訊方式;

(3)原IPC 477D控制器僅作為現(xiàn)場HMI操控終端使用,與新增圓盤剪PLC控制器通過Profibus-DP方式連接;

(4)新增1塊DP/DP Coupler通訊模塊,擴充圓盤剪與主線的數(shù)據(jù)通訊量;

(5)將現(xiàn)有圓盤剪PLC控制程序移植到新PLC控制系統(tǒng)中,進行相關(guān)適應(yīng)性功能改造,保證圓盤剪設(shè)備當前所有功能可以正常使用,并增加遠程操控功能;

(6)對原IPC 477D中HMI通訊接口進行適應(yīng)性功能改造,保證圓盤剪現(xiàn)場操控功能不受影響,原現(xiàn)場操控畫面基本不變;

(7)對主線HMI操控終端軟件進行適應(yīng)性功能改造,增加圓盤剪主要遠程操控功能。

由于圓盤剪控制系統(tǒng)中使用了安全設(shè)備和模塊,因此新增PLC控制系統(tǒng)采用性能強大的CPU 416F-2控制器,改造原理如圖2所示。


1.2.1   硬件改造清單

本次改造需新增的硬件清單見表1。

為節(jié)省改造項目成本,本次改造的元器件由淘汰設(shè)備上拆下再利用,并利用一臺空控制箱自行裝配成圓盤剪新控制箱如圖3所示,新DP網(wǎng)絡(luò)圖如圖4所示。


1.2.2   網(wǎng)絡(luò)通訊及HMI改造

(1)新增CP443網(wǎng)卡,將原有IPC 477D控制器、新增工程師站以及新增PLC硬件系統(tǒng)之間采用以太網(wǎng)通訊,并與主線PLC設(shè)置在同一網(wǎng)段,其目的是新增工程師站、新增PLC與主線TCP/IP網(wǎng)絡(luò)可通過L1交換機互相訪問,方便軟件工程師高效完成圓盤剪HMI集成到主線WINCC的軟件編輯和調(diào)試工作。

(2) 在保持圓盤剪PLC與主線PLC通過DP-coupler通訊的前提下,新增兩個DP-coupler并入網(wǎng)絡(luò)為后期增加控制點及IBA抓取信號點進行硬件準備。

(3)HMI畫面:保持IPC 477D控制器原有HMI畫面,在工程師站及主線WINCC項目內(nèi)重新編輯新的圓盤剪HMI畫面,重新連接變量,并將子畫面內(nèi)容簡化,實現(xiàn)獨立訪問新增PLC。通過控制軟件優(yōu)化,確保主線HMI上的圓盤剪操作畫面與現(xiàn)場IPC477D控制器上HMI畫面不會沖突干擾。而且當IPC477D控制器死機重啟時,不會影響工程師站及主線集成的HMI運行狀態(tài),保證改造后的圓盤剪控制系統(tǒng)高效可靠運行。

(1)改造最初利用profibus-DP通訊方式建立原有IPC 477D控制器和新增PLC間的通訊,在完成軟硬件配置后,IPC 477D控制器無法訪問新增PLC。本次系統(tǒng)改造調(diào)試期間在新PLC背板上新增CP443網(wǎng)卡,改為利用TCP/IP通訊模式建立起IPC 477D控制器與新增硬件PLC間的通訊,完成配置后,實現(xiàn)了原有IPC 477D控制器和新PLC間通訊。

(2)因圓盤剪控制系統(tǒng)獨立于主線控制系統(tǒng),圓盤剪使用的系統(tǒng)軟件為WINCC7.2版本,主線為WINCC7.0版本。集成到主線HMI時兩WINCC版本不同,無法整體移植。本改造系統(tǒng)中從圓盤剪項目導(dǎo)出的變量及HMI畫面無法直接導(dǎo)入主線WINCC項目使用。整體網(wǎng)絡(luò)通訊正常后,在主線工程師站內(nèi)重新制作新的圓盤剪畫面,按照原有的圓盤剪畫面變量一一配置。

(3)主線分為5段PLC系統(tǒng),是通過PCS7做的項目集成且WINCC項目為雙服務(wù)器冗余系統(tǒng)。本改造系統(tǒng)中通過EXCEL重新編輯圓盤剪變量,與WINCC7.0格式一致后導(dǎo)入主線PCS集成項目里,HMI畫面重新編輯組件、變量連接并逐個下裝到兩臺畫面服務(wù)器內(nèi)。

連退機組圓盤剪控制系統(tǒng)改造已投入使用,解決了畫面、PLC控制程序無法遠程操控以及IPC 477D控制器重啟虛擬PLC控制系統(tǒng)同步重啟后數(shù)據(jù)丟失等問題,節(jié)省了人工標定恢復(fù)數(shù)據(jù)的時間,實現(xiàn)了融為一體而又互不干擾的狀態(tài),提高了連退機組運行的穩(wěn)定性和生產(chǎn)的高效性。


參考文獻

[1]王宏文, 袁麗肖, 王健. S7-400PLC與過程計算機的通信研究. 冶金自動化, 2007(s1):213

[2]郭健名, 劉璇, 漆雕. 圓盤剪自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用. 工業(yè)儀表與自動化裝置, 2013(4):98doi: 10.3969/j.issn.1000-0682.2013.04.032



文章來源——金屬世界




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