分享:鋼力學(xué)性能差異較大的原因分析
摘 要:ZG15Cr2Mo1鋼在力學(xué)性能檢測(cè)時(shí)結(jié)果差異較大,通過(guò)室溫和高溫力學(xué)性能試驗(yàn)、化學(xué) 成分分析、金相檢驗(yàn)等方法對(duì)兩組力學(xué)性能差異較大的試樣進(jìn)行了分析,并確定了合理的熱處理工 藝.結(jié)果表明:熱處理工藝不穩(wěn)定導(dǎo)致的顯微組織差異是該鋼力學(xué)性能差異較大的主要原因;在 920~970 ℃保溫8~12h正火和720~760 ℃保溫8~12h回火,可使該鋼組織均勻,獲得較好的 綜合力學(xué)性能.
關(guān)鍵詞:ZG15Cr12Mo1鋼;力學(xué)性能;沖擊吸收能量;回火貝氏體;熱處理
中圖分類(lèi)號(hào):TG142.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1001G4012(2019)10G0686G04
ZG15Cr2Mo1鋼常用于制造燃汽鑄鋼件,服役 時(shí)需承受高溫、振動(dòng)等,因此要求其具有較好的室溫 及高溫綜合力學(xué)性能.實(shí)際生產(chǎn)中,該鋼的正火熱 處理溫度不高于980 ℃,回火溫度不低于675 ℃. 生產(chǎn)初期,產(chǎn)品時(shí)常出現(xiàn)室溫、高溫力學(xué)性能不穩(wěn)定 的情況.為此,筆者通過(guò)對(duì)力學(xué)性能差異較大的產(chǎn) 品進(jìn)行理化檢驗(yàn)與分析,研究了 ZG15Cr2Mo1鋼力 學(xué)性能出現(xiàn)差異的主要原因,并制定相應(yīng)措施,以期 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能的穩(wěn)定控制.
1 理化檢驗(yàn)
1.1 室溫力學(xué)性能試驗(yàn)
將室溫條件下抗拉強(qiáng)度合格的試樣分為一組 (編號(hào)為1),不合格的分為一組(編號(hào)為2),其力學(xué) 性能測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1.可知1組試樣的平均抗拉強(qiáng) 度比2組試樣的高,而沖擊吸收能量要遠(yuǎn)低于2組 試樣的.經(jīng)查證,2組試樣的回火溫度相對(duì)比1組 試樣的要高.
1.2 高溫力學(xué)性能試驗(yàn)
在1,2組試樣對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品上截取相同狀態(tài)的試樣 進(jìn)行高溫力學(xué)性能試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2.可以看出1組試 樣的室溫、高溫抗拉強(qiáng)度均較高,高溫持久強(qiáng)度持續(xù)時(shí) 間長(zhǎng),但斷口形貌轉(zhuǎn)化溫度(剪切斷面率達(dá)到50%)也 較高,不利于抵抗高溫沖擊.2組試樣的室溫、高溫抗 拉強(qiáng)度均較低,但抵抗高溫沖擊的能力較好.
1.3 化學(xué)成分分析
對(duì)兩組試樣的化學(xué)成分進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表3. 可見(jiàn)化學(xué)成分差異并不大,也說(shuō)明 ZG15Cr2Mo1鋼 的力學(xué)性能結(jié)果差異與化學(xué)成分關(guān)系不大.
1.4 金相檢驗(yàn)
從1組和2組試樣中分別選取一個(gè)(編號(hào)為1 號(hào)試樣和2號(hào)試樣)在60 ℃時(shí)進(jìn)行沖擊試驗(yàn),并觀 察斷口附近的顯微組織形貌.1號(hào)試樣的沖擊吸收 能量為65J,遠(yuǎn)低于抗拉強(qiáng)度不合格的2號(hào)試樣的 沖擊吸收能量(125J).1號(hào)試樣斷口附近顯微組織 為灰黑色板條狀貝氏體和灰白色島嶼狀貝氏體,鐵 素體基體上分布著細(xì)小的顆粒狀碳化物,組織均勻 性差,見(jiàn)圖1.2號(hào)試樣組織中的鐵素體發(fā)生了合并 長(zhǎng)大,呈準(zhǔn)多邊形,鐵素體基體上分布著顆粒狀碳化 物,仍可見(jiàn)少量斷續(xù)分布的板條狀貝氏體,見(jiàn)圖2. 這也說(shuō)明了2號(hào)試樣回火溫度較高,回火充分,沖擊韌度較好[1G2].
1.5 掃描電鏡分析
使用掃描電鏡(SEM)對(duì)兩試樣顯微組織進(jìn)行觀察.由圖3可以看出,1號(hào)試樣中存在板條狀貝 氏體以及鐵素體上分布著顆粒狀、針棒狀碳化物的 島狀貝氏體.說(shuō)明其回火不充分,碳化物對(duì)位錯(cuò)有 一定釘扎作用,所以強(qiáng)度高,沖擊韌度低.
由圖4可以看出,部分視場(chǎng)下2號(hào)試樣的板條 狀貝氏體基本消失,條狀鐵素體合并成多邊形鐵素 體,顆粒狀碳化物減少.說(shuō)明其回火較充分,碳化物 對(duì)位錯(cuò)的釘扎作用減弱,應(yīng)力集中減小,強(qiáng)度降低, 沖擊韌度提高.
2 分析與討論
從上述檢驗(yàn)結(jié)果可以看出,兩組試樣的化學(xué)成 分差異不大,說(shuō)明化學(xué)成分不是造成該鋼力學(xué)性能 差異的主要原因.
1號(hào)試樣沖擊斷口附近的顯微組織不均勻,存 在板條狀貝氏體,說(shuō)明其回火溫度低或保溫時(shí)間短, 回火不充分.析出的碳化物釘扎位錯(cuò)導(dǎo)致位錯(cuò)密度 較高,所以其抗拉強(qiáng)度較高,斷口形貌轉(zhuǎn)化溫度也較 高,室溫及高溫韌性差[3G4].同時(shí),1號(hào)試樣的晶粒 較粗大,這與正火溫度有關(guān),正火溫度高,碳及合金 元素充分溶入奧氏體,回火時(shí)析出的碳化物多而彌 散,強(qiáng)化效果好;但正火溫度高,保溫時(shí)間長(zhǎng),材料晶 粒較大時(shí),晶界對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙作用減弱,裂紋易 擴(kuò)展,材料韌性降低[5].
2號(hào)試樣顯微組織較均勻,主要為準(zhǔn)多邊形鐵 素體,板條狀貝氏體基本消失.說(shuō)明其熱處理回火 溫度較高,貝氏體回火充分.第二相粒子對(duì)位錯(cuò)的 釘扎作用減弱,位錯(cuò)可動(dòng)性增強(qiáng),基體軟化,使得材 料強(qiáng)度下降,而塑性、韌性提高[3,6].
3 熱處理工藝的改進(jìn)
根據(jù)上 述 分 析 結(jié) 果,結(jié) 合 ZG15Cr2Mo1 鋼 的 CCT 曲線(xiàn),采用不同熱處理工藝進(jìn)行試驗(yàn)得出,該 鋼在920~970 ℃保溫8~12h后空冷進(jìn)行正火,可 獲得 100% 貝 氏 體 和 合 適 的 晶 粒 度. 在 720~ 760 ℃保溫8~12h,以30~60 ℃??h-1的冷速進(jìn)行 回火,可獲得較理想的室溫及高溫綜合力學(xué)性能.
按上述工藝對(duì)ZG15Cr2Mo1鋼進(jìn)行熱處理,其 顯微組織發(fā)生了明顯的再結(jié)晶,組織均勻,為類(lèi)似回 火索氏體組織,板條狀貝氏體基本消失,晶粒較細(xì) 小,見(jiàn) 圖 5. 其 室 溫 力 學(xué) 性 能 為:抗 拉 強(qiáng) 度 625MPa,規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度468 MPa,斷后伸長(zhǎng)率 21%,斷面收縮率68%,布氏硬度187 HBW,高溫 抗拉強(qiáng)度545MPa,60 ℃下沖擊吸收能量為135J, 剪切斷面率達(dá)到50%時(shí)的溫度為20℃,見(jiàn)圖6.且 3次高溫持久試驗(yàn)結(jié)果均達(dá)145h以上,符合技術(shù) 要求.可見(jiàn)對(duì)于ZG15Cr2Mo1鋼,在成分差異不大 的情況下,科學(xué)合理的熱處理工藝是穩(wěn)定其室溫及高溫綜合力學(xué)性能的保證[7].
4 結(jié)論
(1)當(dāng)回火溫度較低時(shí),ZG15Cr2Mo1鋼的組 織中存在板條狀貝氏體,位錯(cuò)密度較高,其室溫、高 溫抗拉強(qiáng)度高,但抵抗沖擊的能力較差;回火溫度較 高時(shí),該鋼發(fā)生明顯的回復(fù)再結(jié)晶,板條狀貝氏體消 失,出現(xiàn)準(zhǔn)多邊形鐵素體,碳化物聚集長(zhǎng)大,位錯(cuò)密 度減小,其沖擊韌度提高,但室溫、高溫強(qiáng)度偏低.
(2)采用920~970 ℃保溫8~12h后空冷正 火 ,720~760 ℃保溫8~12h后以30~60 ℃??h-1 的冷速回火對(duì)ZG15Cr2Mo1鋼進(jìn)行熱處理,可以獲 得較理想的室溫及高溫綜合力學(xué)性能.
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