分享:發(fā)動機支架斷裂原因及改進措施
某車型發(fā)動機在進行200 h交變載荷臺架試驗時,其安裝支架發(fā)生斷裂。該發(fā)動機為4點式支撐結(jié)構(gòu),斷裂支架為右后側(cè)支架。支架材料為HT250灰鑄鐵,生產(chǎn)工藝為熔煉→澆注→機械加工→電泳黑漆,斷裂支架尺寸如圖1所示。支架的技術(shù)要求為:附鑄試棒抗拉強度不小于250 MPa,鑄件本體硬度不小于200 HBW,石墨形態(tài)為A型,基體組織為珠光體,且珠光體質(zhì)量分數(shù)不小于98%。筆者采用宏觀觀察、掃描電鏡(SEM)分析、化學成分分析、金相檢驗等方法分析了支架的斷裂原因,并提出改進措施,以防止該類問題再次發(fā)生。
1. 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
目視觀察整個斷面,發(fā)現(xiàn)其無塑性變形及明顯剪切痕跡,斷面呈暗灰色,無金屬光澤。進一步觀察后,發(fā)現(xiàn)一條貫穿裂紋,裂紋宏觀形貌如圖2所示。由圖2可知:該裂紋靠近底部邊緣處較寬,裂紋向孔的方向延伸并逐漸變窄,裂紋較寬的位置已產(chǎn)生紅褐色的腐蝕產(chǎn)物,主要為鐵的氧化物[1],由此可知裂紋起源于底部邊緣處。
1.2 掃描電鏡分析
超聲波清洗斷口后,在斷口上截取試樣,將試樣置于掃描電鏡下觀察,斷口SEM形貌如圖3所示。由圖3可知:底部邊緣處發(fā)現(xiàn)少量微裂紋,其中圖3b)為圖3a)方框處的形貌;裂紋起源于表面微小缺口處,并向基體內(nèi)部延伸擴展;基體上無規(guī)則分布著少量清晰可見的微小孔洞[見圖3c)]。
1.3 化學成分分析
采用火花直讀光譜儀對支架材料進行化學成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:C元素和Si元素質(zhì)量分數(shù)接近技術(shù)要求的下限值,其余各元素質(zhì)量分數(shù)未見異常,計算可知硅碳比為0.568。
項目 | 質(zhì)量分數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
實測值 | 3.030 | 1.721 | 0.824 | 0.019 | 0.073 | 0.255 | 0.348 |
技術(shù)要求 | 3.0~3.3 | 1.7~2.5 | 0.80~0.95 | ≤0.06 | 0.05~0.08 | 0.15~0.30 | ≥0.30 |
1.4 金相檢驗
在斷裂支架上截取金相試樣,對試樣進行磨制和拋光后,將試樣置于光學顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖4所示。由圖4可知:石墨形態(tài)均為E型,呈一定方向分布于枝晶間,同時存在少量的石墨團聚;用體積分數(shù)為4%的硝酸乙醇溶液腐蝕試樣后,可觀察到其顯微組織為珠光體。
2. 綜合分析
由上述理化檢驗結(jié)果可知,發(fā)動機支架斷裂的直接原因是石墨形態(tài)不合格,基體中存在大量E型石墨。相關(guān)文獻研究表明,灰鑄鐵中石墨的分布形態(tài)、尺寸以及基體組織是決定灰鑄鐵力學性能、疲勞性能等的主要因素。石墨幾乎沒有強度,其在基體中相當于顯微缺口,理論分析及大量實踐證明,A型石墨最好,C型、E型石墨對基體有割裂作用,不允許出現(xiàn)[2]。發(fā)動機支架的最小厚度僅為10 mm,由于壁厚較薄,澆注時冷卻速率較快,過冷度較大,雖然鑄鐵液孕育良好且未出現(xiàn)過冷石墨,但先析出的石墨晶核來不及生長,無法形成片狀A型石墨。同時澆注成型的鑄件表面存在大量的微缺口,在應(yīng)力作用下這些缺口極易導致應(yīng)力集中,從而萌生裂紋源,大部分微裂紋最早在石墨-基體相界上形成,尤其在片狀石墨尖角處形成[3-4]。在交變載荷的影響下,微裂紋逐步向基體內(nèi)擴展。由于E型石墨對基體有嚴重割裂作用,故裂紋在擴展的同時還會沿枝晶方向形成二次微裂紋,使基體承受載荷的有效面積減小,石墨的缺口效應(yīng)導致支架在承受低于設(shè)計安全裕度載荷的情況下也會發(fā)生斷裂。
支架斷裂的另一個原因是化學成分設(shè)計不合理,雖然各元素質(zhì)量分數(shù)滿足技術(shù)要求,但C、Si元素質(zhì)量分數(shù)接近下限值。Si元素是促進石墨化的元素,Si元素含量較低時,石墨本身形核條件較差。吳孝庭等[5]認為鐵液在凝固時先析出樹枝狀奧氏體初晶,余下的鐵液發(fā)生共晶轉(zhuǎn)變,在過冷度下形成比D型石墨更小的E型石墨。同時初生奧氏體枝晶的形核和生長也會消耗大量可作為石墨結(jié)晶核心的SiO2顆粒,導致石墨的生長進一步受限。由于硅碳比較小,石墨核心少,共晶轉(zhuǎn)變時穩(wěn)定系統(tǒng)與介質(zhì)系統(tǒng)之間的溫差小,碳原子來不及充分聚集析出,導致共晶時只有一部分碳原子在初生的奧氏體周圍以石墨形態(tài)析出,并沿著奧氏體散熱方向長大,形成E型石墨[6-7]。
3. 改進措施及驗證
由以上分析可知,盡管鑄件的化學成分滿足技術(shù)要求,但未考慮鑄件壁厚薄導致的冷卻速率快、過冷度大的問題。因此,在不改變壁厚的前提下,優(yōu)化鑄件的化學成分,提高硅、碳元素含量的同時提高硅碳比,促使其形成A型石墨,可有效提高鑄件的力學性能。提高碳、硅元素含量可增加形核量和強化孕育效果。硅元素能減小碳在液態(tài)和固態(tài)鐵中的溶解度,促進石墨析出,使石墨片增粗,數(shù)量增多,有利于A型石墨生長,改善基體組織并獲得優(yōu)質(zhì)的灰鑄鐵件[8]。經(jīng)理論計算后,將技術(shù)要求中的碳元素質(zhì)量分數(shù)下限值由3.0%提高至3.1%,硅元素質(zhì)量分數(shù)下限值由1.7%提高至2.1%,其他元素含量不變。采用隨流孕育的方式加入質(zhì)量分數(shù)為0.2%的碳化硅進行試驗澆注,增加C元素含量,因為在冷卻過程中,可以將碳視為一種非平衡石墨,這種非平衡的新生碳具有較高的活性,且不均勻分布在鐵液中,可以在局部形成高濃度的“碳峰”,促進形成A型石墨,細化片狀石墨,提高石墨化程度[9]。
試驗澆注溫度為(1 400±20) ℃,澆注時間為13 s,隨后檢測附鑄試棒和本體的性能。檢測結(jié)果為:附鑄試樣抗拉強度為288 MPa,本體硬度為209 HBW,本體化學成分分析結(jié)果如表2所示。由表2可知:Si、C元素含量滿足預計的要求,硅碳比由0.568提高到了0.699。
項目 | 質(zhì)量分數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
實測值 | 3.192 | 2.231 | 0.885 | 0.039 | 0.061 | 0.164 | 0.491 |
技術(shù)要求 | 3.1~3.3 | 2.1~2.5 | 0.80~0.95 | ≤0.06 | 0.05~0.08 | 0.15~0.30 | ≥0.30 |
優(yōu)化后材料的石墨形態(tài)和顯微組織形貌如圖5所示。由圖5可知:優(yōu)化后基體石墨形態(tài)為A型,長度為4級,基體顯微組織為珠光體,各項性能指標均滿足技術(shù)要求。
4. 結(jié)論
(1) 發(fā)動機支架斷裂的直接原因是基體存在大量E型石墨,加大了對基體的割裂作用,支架承受交變載荷時,其邊緣微缺口處產(chǎn)生微裂紋,裂紋逐漸向基體內(nèi)擴展。
(2) 化學成分設(shè)計不合理是導致石墨形態(tài)不合格的根本原因,雖然各元素含量滿足技術(shù)要求,但C、Si元素含量接近下限值,硅碳比較小,同時鑄件壁厚薄導致冷卻速率快、過冷度大,無法形成優(yōu)良的A型石墨。
(3) 通過隨流孕育加入質(zhì)量分數(shù)為0.2%的碳化硅,可以提高C、Si元素含量,同時提高硅碳比,試驗澆注后附鑄試棒抗拉強度滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。
文章來源——材料與測試網(wǎng)