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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-05-28 11:14:01【

在連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線中,清洗段需要熱脫鹽水用于清洗帶鋼表面的油污和鐵粉[1]。熱脫鹽水采用與余熱回收及蒸汽加熱的過熱水循環(huán)系統(tǒng)換熱制取。馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司連續(xù)熱鍍鋅線過熱水循環(huán)系統(tǒng)采用節(jié)能優(yōu)化技術(shù),根據(jù)流體力學(xué)與熱交換原理,通過對系統(tǒng)中水泵、閥門與管網(wǎng)、換熱器、補(bǔ)水罐等單元進(jìn)行優(yōu)化控制,將閉路循環(huán)的過熱水終端的溫度、流量和工藝參數(shù)嚴(yán)格控制在設(shè)定的區(qū)間內(nèi),達(dá)到吸收退火爐排放的熱量并加熱清洗脫鹽水的目的。

連續(xù)熱鍍鋅線CGL機(jī)組過熱水循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)流程:過熱水循環(huán)系統(tǒng)中閉路循環(huán)的過熱水與清洗段清洗脫鹽水換熱后溫度下降到80 ℃左右,通過增壓泵將過熱水水壓提升到8.5 bar后,輸送到退火爐冷卻段及廢氣排放的熱交換器,吸收這兩個區(qū)域的氣體熱量并使氣體介質(zhì)冷卻,過熱水溫度會上升到110~125 ℃。過熱水在進(jìn)入清洗段換熱前,過熱水還會經(jīng)過一個蒸氣換熱器,根據(jù)需要補(bǔ)充熱量,確保過熱水溫度高于120 ℃。在過熱水循環(huán)系統(tǒng)中還配置了一臺膨脹罐,使用減壓后的瓶裝氮?dú)獗3止迌?nèi)壓力在5~6 bar,以穩(wěn)定從清洗段回來的過熱水壓力,并通過補(bǔ)水以保持罐內(nèi)液位。過熱水循環(huán)系統(tǒng)工藝流程見圖1。

本系統(tǒng)采用西門子S7-400PLC作為核心控制器。通過Profibus網(wǎng)絡(luò)分別連接ET200遠(yuǎn)程站,采集現(xiàn)場壓力和溫度等信號;連接DP耦合器,連接G120變頻器,來驅(qū)動增壓泵進(jìn)行循環(huán)水壓力控制。

兩臺循環(huán)水泵一用一備,根據(jù)水泵出口的實(shí)際壓力通過PID閉環(huán)控制,自動調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速達(dá)到設(shè)定壓力(一般設(shè)置為8.5 bar)。FCV03A、FCV03B兩個調(diào)節(jié)閥使用分程調(diào)節(jié)方式,控制與爐子冷卻段換熱的過熱水水量,并使用PID閉環(huán)控制使此段換熱出口溫度穩(wěn)定。TCV04為蒸汽換熱調(diào)節(jié)閥,也使用PID閉環(huán)控制自動調(diào)節(jié)方式,保證過熱水溫度超過120 ℃。FCV05則是一個旁通調(diào)節(jié)閥,當(dāng)清洗段用水流量變化時,此閥門根據(jù)泵前的流量計檢測的實(shí)際流量與設(shè)定流量比較,通過PID自動調(diào)節(jié)方式控制閥門的開口度,以滿足過熱水循環(huán)系統(tǒng)的流量要求。

原設(shè)計存在的問題:(1)補(bǔ)水管網(wǎng)不能保證水量,補(bǔ)水時會將補(bǔ)水管網(wǎng)中的空氣帶入膨脹罐;(2)膨脹罐內(nèi)過熱水和加壓的氮?dú)獠桓綦x,空氣氮?dú)庠谒杏幸欢ǖ娜芙舛?,并隨著溫度升高而增加。過熱水中含有氣體的危害:一是使實(shí)際循環(huán)的過熱水水量降低;二是會使水水換熱系統(tǒng)向水氣換熱變化,造成換熱能力降低,不能滿足工藝要求;三是會產(chǎn)生氣蝕,損壞水泵葉輪。

圖2所示,在補(bǔ)水管網(wǎng)中增加儲水罐作為緩沖,以保證補(bǔ)水量,去除補(bǔ)水時帶來的空氣;增加新膨脹罐,設(shè)置于原補(bǔ)水口與原膨脹罐之間,新膨脹罐配有氣囊,補(bǔ)水進(jìn)入囊中,使水氣分離。


在日常使用時,儲水罐一直保持一定水位,當(dāng)儲水罐上安裝的液位計檢測到水位低于設(shè)定值時會自動開啟YV01電磁閥加水至設(shè)定值。圖2中的新膨脹罐是水氣分離的,配有一個充氣到3 bar的氣囊并裝有一個壓力變送器。在系統(tǒng)運(yùn)行時,新膨脹罐里面會充入水?dāng)D壓氣囊使壓力達(dá)到5 bar。隨著過熱水循環(huán)管網(wǎng)中過熱水損耗,原膨脹罐的滿罐水會在新膨脹罐氣囊壓力下擠進(jìn)過熱水管道,在此過程中氣囊內(nèi)壓力會減小,當(dāng)壓力小于閥值時,會啟動補(bǔ)水向新膨脹罐中補(bǔ)水加壓使之壓力回到5 bar。

(1)根據(jù)當(dāng)前Step7-400PLC,在原補(bǔ)水系統(tǒng)程序的基礎(chǔ)上增加一個液位傳感器和一個壓力變送器,修改控制邏輯,使補(bǔ)水系統(tǒng)補(bǔ)水穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)需求。(2)修改后的程序流程如圖3所示。

改造后的HMI畫面如圖4所示:(1)增加儲水罐,儲水罐液位始終保持在420~500 mm;(2)增加新膨脹罐,新膨脹罐壓力由補(bǔ)水增加壓力,將膨脹罐壓力保持在5 bar左右;(3)在畫面添加一鍵切換新老系統(tǒng)按鈕(在改造設(shè)計及施工時,已考慮新舊系統(tǒng)均可獨(dú)立運(yùn)行)。


通過對過熱水補(bǔ)水系統(tǒng)的改造,實(shí)現(xiàn)了過熱水運(yùn)行的穩(wěn)定性,有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量;同時,解決了膨脹罐壓力波動大影響整個過熱水系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的問題。此外,新增的儲水罐解決了氣體進(jìn)入過熱水系統(tǒng)的問題,無需手動去爐頂對過熱水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行排氣,減輕了工作強(qiáng)度。另外,過熱水補(bǔ)水操作畫面修改等優(yōu)化改造,大大提高了操作的便捷性。經(jīng)過實(shí)際操作驗(yàn)證,各項功能運(yùn)行良好。


文章來源——金屬世界

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