分享:120 t轉(zhuǎn)爐高磷鐵水單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法研究
本文針對某廠120 t轉(zhuǎn)爐單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工藝進(jìn)行了研究,討論了某廠單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉工藝供氧制度、造渣制度、冶煉終點(diǎn)脫磷情況等技術(shù)特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了某廠終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.01707%,脫磷率達(dá)到86.52%,使用相關(guān)性分析得出石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度對轉(zhuǎn)爐脫磷率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,與工業(yè)實(shí)驗(yàn)結(jié)論一致,石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度是影響脫磷率的重要因素。通過單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工藝縮短了供氧時間1.16 min,平均每爐石灰節(jié)約540 kg,石灰消耗和鋼鐵料消耗均有明顯降低,實(shí)現(xiàn)鋼鐵廠穩(wěn)定生產(chǎn)并取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
為適應(yīng)鋼鐵市場變化,國內(nèi)外各個鋼鐵企業(yè)一直在探索轉(zhuǎn)爐冶煉工藝,尋找提高鋼水質(zhì)量、節(jié)約冶煉成本的方法[1]。研究人員[2-3]在工業(yè)生產(chǎn)初期對轉(zhuǎn)爐冶煉工藝進(jìn)行了研究,認(rèn)為優(yōu)質(zhì)的冶煉工藝流程不但可以提高轉(zhuǎn)爐鋼水質(zhì)量,而且還能加快冶煉效率降低成本,所以冶煉工藝的選擇對轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)具有重大意義。朱英雄等[4]通過轉(zhuǎn)爐加入石灰熔化成渣機(jī)理分析得出石灰加入量對冶煉溫度產(chǎn)生很大影響。王忠剛等[5]研究了復(fù)吹轉(zhuǎn)爐雙渣法冶煉中高磷鐵水的冶煉工藝方案解決了半鋼配加硅鐵等發(fā)熱元素的問題。劉建龍等[6]優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉工藝頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐進(jìn)行少渣低溫高效冶煉實(shí)驗(yàn)得出前期堿度1.5~2.0,熔池溫度1350~1400℃更有利于鐵水中磷的脫除。Messler等[7]通過對冶煉不銹鋼鋼種的生產(chǎn)工藝中發(fā)現(xiàn)磷元素對鋼種裂紋的產(chǎn)生有明顯影響并進(jìn)行元素分析,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。然而,目前關(guān)于能穩(wěn)定鋼鐵廠生產(chǎn),降低造渣料和鋼鐵料消耗的工藝路線還并不完善。
本文針對某鋼鐵廠120 t轉(zhuǎn)爐冶煉工藝進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,通過單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉工藝進(jìn)行脫磷冶煉,并用SPSS統(tǒng)計分析脫磷率影響因素的相關(guān)性。研究發(fā)現(xiàn)新工藝能夠提高鋼水的質(zhì)量,脫磷率達(dá)到86.52%,同原工藝相比提高了2.69%。相關(guān)性分析結(jié)果與工業(yè)實(shí)驗(yàn)結(jié)論一致,石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度是影響脫磷率的重要因素。其次,新工藝發(fā)現(xiàn)供氧時間縮短,而且每爐中造渣劑石灰節(jié)約了540 kg/爐,降低了鋼鐵料消耗、石灰消耗,實(shí)現(xiàn)鋼鐵廠穩(wěn)定生產(chǎn),使噴濺事故率減少到27.5%,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉機(jī)理
轉(zhuǎn)爐脫磷機(jī)理
石灰脫磷實(shí)驗(yàn)中熔渣離子溶液模型如下式:
脫磷反應(yīng)是渣鋼界面反應(yīng),前期成渣工藝對脫磷反應(yīng)的促進(jìn)作用是提高渣鋼間磷的系數(shù)分配[8]。所以得出:
式中,Ls為分配系數(shù),Kp為平衡常數(shù),a為含量,f[2P]為鋼水的成分,f(2PO34−)為渣系的組成。
從式(3)和式(4)可以看出溫度降低使脫磷反應(yīng)的平衡常數(shù)急劇增大,脫磷能力大大增強(qiáng)。脫磷反應(yīng)為放熱反應(yīng),當(dāng)溫度升高分配系數(shù)減小脫磷率下降。若增加堿度更高的Na2O、SiO2等會抑制磷化物的破壞,提高爐渣的脫磷能力。但是如果爐渣中含有太多,會導(dǎo)致爐渣粘度和熔點(diǎn)增加,流動性變差,所以控制好爐渣的堿度是影響脫磷的重要因素。使?fàn)t渣中磷的分配比顯著增加爐渣堿度、(FeO)含量增加都有利于脫磷。所以,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,應(yīng)該控制適宜的熔池溫度,避免中后期回磷,才能生產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)爐渣。
轉(zhuǎn)爐造渣制度分析
轉(zhuǎn)爐冶煉開始時,鐵水中的硅、錳、磷、鐵等元素生產(chǎn)氧化產(chǎn)物進(jìn)入爐渣,同時加入的造渣材料石灰或白云石等也逐漸溶解,初期爐渣中(FeO)、(SiO2)、(MnO)等成分含量相對較高,(CaO)含量相對較低,爐渣為低堿度的酸性渣。鐵水中磷含量較高,通過增加熔渣中(FeO)的含量,加快鐵水中磷的氧化,增大溶池攪拌,改善動力學(xué)條件,便于磷的傳質(zhì),完成前期脫磷任務(wù)而鐵水中硅、錳等元素氧化放熱使?fàn)t溫不斷上升,更好地保證入爐的石灰、白云石等造渣料的溶解。同時到達(dá)冶煉中期后,爐渣中(MgO)含量增加,爐渣堿度提高。爐溫進(jìn)一步升高,入爐石灰進(jìn)一步熔化,爐渣堿度升高,爐渣中將有硅酸三鈣生成,爐渣脫硫、脫磷能力增強(qiáng),轉(zhuǎn)爐冶煉過程熔池溫度低。冶煉后期,鐵水中磷含量降低,提高爐渣堿度,成為后期脫磷的關(guān)鍵所在。
轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
工藝流程及實(shí)驗(yàn)條件
本文以某廠120 t轉(zhuǎn)爐工業(yè)生產(chǎn)線為研究平臺,該廠生產(chǎn)流程為:1280 m3高爐—120 t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐—連鑄。某廠組織了單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法模式冶煉高[P]鐵水生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)(廠內(nèi)定義[P]>0.085%為高[P]鐵水),工藝流程如圖1所示,生產(chǎn)目標(biāo)如表1所示。
單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法實(shí)驗(yàn)方案
(1)單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉采用分階段加造渣料方式,造渣劑主要為石灰、白云石等。達(dá)到目標(biāo)快速成渣,并保證終渣堿度為2.8~3.5,終點(diǎn)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)按照0.06%~0.12%控制。(2)冶煉開始進(jìn)行下槍打火成功后加第一批料,石灰加入量1 t,白云石加入量為總量的全部,剩余石灰分2~3批,造渣劑在吹煉8 min之前加完。(3)氧槍噴頭為5孔拉瓦爾型,出口壓力0.88 MPa,開吹氧氣流量設(shè)定為25000~27000 m3/h,氧槍按照“低-高-低”操作規(guī)范。在轉(zhuǎn)爐冶煉前期為了更好造前期渣,進(jìn)行低槍位操作槍位距離液面約1.2 m,冶煉至90 s提高槍位至2.3 m,在冶煉中期防止?fàn)t渣返干,冶煉約9 min至終點(diǎn)壓槍操作,保證后期熔池攪拌,保證終點(diǎn)槍位液面高度約0.9 m。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法對終渣影響分析
經(jīng)過某廠80爐次的冶煉實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法爐渣流動性好,表2為原工藝和雙聯(lián)法終渣分析對比,表3為造渣料等加入量冶煉結(jié)果對比。其中(CaO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到46.31%,終渣(TFe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)相比原工藝降低了0.22%。同時冶煉終點(diǎn)溫度降低說明單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉效果明顯,提高了轉(zhuǎn)爐的壽命。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)鐵水條件,其中平均每爐次造渣料中白云石加入量沒有太大變化,石灰加入量減少540 kg,石灰消耗降低4.58 kg/t,鋼鐵料消耗由1062.99 kg/t減少到1060.42 kg/t,鋼鐵料消耗降低了2.57 kg/t。
單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉提高了鋼鐵料收得率,由于轉(zhuǎn)爐經(jīng)過冶煉初期進(jìn)行脫硅、脫磷階段并進(jìn)行一次倒渣操作。結(jié)果使石灰溶化迅速,成渣速度快,吹煉中期爐渣不易返干,采取高槍位操作,使?fàn)t渣中(FeO)增加比較快時,爐渣很快具有良好的脫磷、脫硫能力。冶煉過程中,上一爐次的渣會有一部分留在爐內(nèi)進(jìn)行冶煉,這就是渣中含有較高的(FeO)將間接參與碳氧反應(yīng)。在冶煉倒渣過程中,(FeO)含量逐漸降低。在轉(zhuǎn)爐倒渣后進(jìn)入脫碳階段,在脫碳階段,由于(FeO)的參與間接反應(yīng)得到[Fe],使[Fe]元素重新回到爐內(nèi),再次進(jìn)行吹氧的情況下,由于前期硅等元素氧化完全,石灰等造渣劑已經(jīng)入爐,渣量相比原工藝相對較少,所以擁有同種終渣(FeO)含量,吹煉鐵水等損耗相對較小,所以鋼水收得率增加。
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)脫磷率影響因素的相關(guān)性分析
某廠單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法實(shí)驗(yàn)冶煉脫磷,充分利用了溫度變化對脫磷反應(yīng)的影響,在低溫的情況下更容易脫磷。由于脫磷前期反應(yīng)進(jìn)行的比較充分吹煉前期結(jié)束后快速倒渣并留渣操作可以有效降低爐渣中的磷含量,使脫磷反應(yīng)進(jìn)行的更徹底。冶煉終點(diǎn)磷含量和脫磷率如表4所示,終點(diǎn)磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)由0.01931%下降到0.01707%。脫磷率由原來83.83%提高到86.52%,脫磷率同原工藝相比提高了2.69%,脫磷效率明顯提高。在造第一次渣的過程中,前期熔池較低的溫度情況下能快速成渣,具備較好的脫磷能力。
通過SPSS統(tǒng)計實(shí)驗(yàn)80爐次轉(zhuǎn)爐脫磷率的關(guān)系進(jìn)行相關(guān)性分析,明確轉(zhuǎn)爐脫磷率和吹氧時間、石灰消耗等因素的顯著性水平,如表5所示??梢钥闯雒摿茁逝c石灰消耗、終點(diǎn)溫度等顯著性(雙側(cè))值為0.001、0.000(<0.01水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)),說明石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度可以較為顯著的影響轉(zhuǎn)爐脫磷率。而吹氧時間、出鋼量則不顯著即對脫磷率影響不明顯。其中石灰消耗和終點(diǎn)溫度相關(guān)性系數(shù)為–0.354、–0.419,說明石灰消耗和終點(diǎn)溫度對轉(zhuǎn)爐脫磷率有顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。對其進(jìn)一步進(jìn)行散點(diǎn)圖趨勢分析如圖2和圖3所示??梢悦黠@的看出石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度對轉(zhuǎn)爐脫磷率呈一定的負(fù)相關(guān)關(guān)系,綜上石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度是影響脫磷率的重要因素。相關(guān)性分析結(jié)果與單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工業(yè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符合。
單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法對供氧制度及噴濺事故分析
(1)轉(zhuǎn)爐氧槍按照“低-高-低”操作規(guī)范,前期低槍位快速成渣、中期高槍位冶煉預(yù)防返干、后期低槍位壓槍進(jìn)行熔池攪拌,使渣金混合均勻。在冶煉過程中為了防止溫度的快速上升,可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)改變槍位以減緩熔池反應(yīng)速度。吹氧時間和原工藝相比,從原來14.38 min縮短到13.23 min。平均減少吹氧時間1.16 min。吹氧時間減少,為轉(zhuǎn)爐冶煉周期的縮短提供了參考依據(jù)。圖4為供氧時間和噴濺事故對比。
(2)轉(zhuǎn)爐冶煉開始4~5 min會在瞬間產(chǎn)生大量的氣體附帶爐渣、鐵水沖出,造成爆發(fā)性噴濺事故,其中噴濺率達(dá)63.3%,轉(zhuǎn)爐噴濺會減少轉(zhuǎn)爐壽命,同時造成粘槍、粘煙道等事故,使轉(zhuǎn)爐過程中安全隱患增加,嚴(yán)重危害轉(zhuǎn)爐工人的生命安全。在單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工藝中,冶煉過程較為平緩,噴濺事故發(fā)生率為27.5%,同原工藝相比有明顯下降。
結(jié)束語
通過對某廠單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉工藝進(jìn)行生產(chǎn)研究對比,發(fā)現(xiàn)此工藝生產(chǎn)穩(wěn)定并得出下列結(jié)論:
(1)單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉脫磷效果更好,適合某廠高磷鐵水穩(wěn)定生產(chǎn)。脫磷率由原來83.83%提高到86.52%,脫磷率同原工藝相比提高了2.69%。
(2)石灰消耗、冶煉終點(diǎn)溫度與脫磷率有顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,相關(guān)性分析結(jié)果與單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工業(yè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符合,石灰消耗和冶煉終點(diǎn)溫度是影響脫磷率的重要因素。
(3)單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法冶煉工藝結(jié)合“低-高-低”槍位操作方式,吹氧時間原來14.38 min縮短到13.23 min,為轉(zhuǎn)爐冶煉周期的縮短提供了參考依據(jù)。平均節(jié)約石灰540 kg/爐,鋼鐵料消耗降低了2.57 kg/t,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
(4)單轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)法工藝在冶煉過程穩(wěn)定了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),使噴濺事故率減少到27.5%,提高了操作安全性。
文章來源——金屬世界