- [檢測百科]分享:某電廠鍋爐水冷壁管壁厚異常減薄原因2024年11月13日 09:39
- 水冷壁管是鍋爐的主要受熱部分,用于吸收爐膛中高溫燃燒產物的輻射熱量,也是實現(xiàn)鍋爐熱量傳遞與交換的最核心部件[1-4]。由于鍋爐運行工況復雜,水冷壁管長期處于高壓水汽和高溫煙氣環(huán)境中,壁厚異常減薄給鍋爐的安全運行造成重大安全隱患,因此分析其減薄原因,并采取必要的預防措施,對鍋爐的安全運行至關重要[5-7]。
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- [檢測百科]分享:電解雙噴中心復合響應曲面試驗方法2024年11月07日 09:54
- 制備透射電鏡試樣的方法包括電解雙噴、離子減薄和聚焦離子束等,試樣制備的質量對研究材料的顯微組織至關重要[1-2]。采用電解雙噴法制備金屬材料的透射電鏡試樣,該方法的優(yōu)點是制樣效率高和成本低。
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- [檢測百科]分享:家電用熱鍍鋅板減薄后的沖壓成形性能2024年11月06日 09:49
- 熱鍍鋅板帶由鋼和鋅復合而成,其具有鋼基板的強度和塑性,又有鍍層的耐腐蝕性,能保護金屬基體內部不受腐蝕。熱鍍鋅板帶具有耐腐蝕性、耐酸蝕性、耐濕性、表面質量好、利于深加工等優(yōu)點,廣泛應用于建筑、家電、汽車、容器等領域。
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- [檢測百科]分享:使用工況條件下核用18Ni(300)鋼拉桿的力學性能2024年10月09日 15:24
- 蒸汽發(fā)生器傳熱管是壓水堆核電站一、二回路的壓力邊界,在高溫、高壓、振動和應力等復雜工況條件下,隨著運行時間的延長,部分傳熱管發(fā)生腐蝕損傷,以及傳熱管壁厚減薄、破損或泄漏現(xiàn)象,影響核電站的安全運行。為了保證核電站的正常運行,通常對缺陷傳熱管兩端進行封堵。
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- [檢測百科]分享:火電機組鍋爐水冷壁管泄漏原因2024年10月09日 11:14
- 水冷壁管是電站鍋爐的重要組成部分之一,通常布置在爐膛四周或中間,主要通過熱對流、熱輻射等方式吸收爐膛中燃煤、燃氣產生的高溫火焰及煙氣熱量,再將熱量傳遞給管內循環(huán)流動的介質,使其汽化形成汽水混合物或飽和蒸汽,完成汽水循環(huán)[1-4]。目前為保證火電廠大容量、高溫、高壓鍋爐的爐膛氣密性良好,通常采用管子與鰭片(扁鋼條)相互連續(xù)焊接而成的膜式水冷壁結構,水冷壁管內外環(huán)境差異較大,工作條件苛刻,在服役過程中易發(fā)生吹損減薄、高溫腐蝕、超溫、堿腐蝕、鰭片拉裂等問題,最終發(fā)生爆管現(xiàn)象并導致機組停運,嚴重影響了機組的運行安全[5-9]。
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- [檢測百科]分享:一種制備TEM金屬樣品的便捷方法2024年08月19日 10:41
- 針對透射電鏡(TEM)金屬樣品機械減薄較為困難的問題,設計了一種簡單便捷的套筒式機械磨薄裝置,并且以銅片樣品為例詳細介紹了樣品減薄的便捷方法和過程。采用新型裝置的便捷方法可以在較短時間內制備40~70μm厚的金屬薄片。與TEM制樣傳統(tǒng)方法相比,具有效率較高、不易產生機械損傷、均勻減薄的特點,完全符合TEM的制樣要求,而且特別適合于稀有小試樣的磨薄。
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- [檢測百科]分享:基于有限元分析的板料形狀對S梁拉深的影響2024年01月22日 10:25
- 基于DYNAFORM動力顯式有限元分析軟件,將數(shù)值模擬技術應用于s梁的坯料優(yōu)化過程,研究了不同的毛 坯形狀、尺寸對s梁拉深的成形極限圖、厚度分布、減薄率的影響。通過對比分析不同的坯料成形模擬結果,確定較 為合理的毛坯形狀尺寸。研究結果表明:方式1是不可取的,而方式2能很好地成形出合格零件,最大減薄率為 16.6%,最大增厚率為1.8400。在法蘭處可以適當添加拉延筋以緩解起皺趨勢。
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- [檢測百科]分享:核電廠疏水器壁厚減薄原因2023年09月15日 09:27
- 某核電廠高壓加熱器系統(tǒng)疏水器在服役過程中發(fā)生局部減薄,采用宏觀觀察、化學成分 分析、金相檢驗、掃描電鏡分析及X射線衍射等方法對疏水器壁厚減薄原因進行了分析,并對疏水 器流道的流態(tài)進行了模擬計算。結果表明:高流速介質的沖刷減薄及流體加速腐蝕減薄是造成疏 水器減薄穿孔失效的直接原因;閥體內表面脫碳導致材料的硬度降低、抗沖刷能力和耐腐蝕性減 弱,從而加速了閥體的壁厚減薄。
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- [檢測百科]分享:鍋爐旋風分離器水冷壁過熱管開裂原因2023年09月14日 14:13
- 某鍋爐旋風分離器水冷壁過熱管多次發(fā)生開裂事故,采用宏觀觀察、化學成分分析、金 相檢驗、硬度測試、掃描電鏡及能譜分析等方法對開裂原因進行分析。結果表明:過熱管長期處于 450℃以上的高溫狀態(tài),珠光體組織球化明顯,顯微組織的劣化導致過熱管的強度和硬度下降;被 氧化腐蝕減薄的過熱管在蒸汽壓力的作用下脹粗變形,最終導致過熱管開裂。
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- [檢測百科]分享:鍋爐水冷壁腐蝕爆管原因2023年06月21日 09:48
- 采用宏觀觀察、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡及能譜分析等方法對某鍋爐水冷壁 爆管原因進行分析。結果表明:爆口附近存在腐蝕減薄,管壁向火面結垢量較大,垢層底部有槽型 腐蝕坑,金屬基體發(fā)生嚴重脫碳,并伴有裂紋;結合實際運行狀況,認為爆管的主要原因是凝汽器泄 漏,導致不合格循環(huán)水進入鍋爐水中,同時加藥方式不當及定期排污不合理,造成水冷壁向火面內 表面發(fā)生嚴重的垢下堿性腐蝕。最后提出一系列改進措施,以避免該類事故再次發(fā)生。
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- [檢測百科]分享:金屬軟管斷裂原因2023年06月15日 09:24
- 摘 要:采用宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡和能譜分析、金相檢驗等方法對金屬軟管斷裂原因進行分析,結果表明:環(huán)境中的腐蝕性介質滲入到金屬軟管內層,內層在腐蝕性介質與外力的共同作用下發(fā)生了沿晶應力腐蝕開裂,導致金屬編織網斷裂和波紋管減薄,最終在外力的作用下軟管發(fā)生斷裂。 關鍵詞:金屬軟管;316L不銹鋼;304不銹鋼;沿晶腐蝕;應力腐蝕 中圖分類號:TG144;TB304 文獻標志碼:B 文章編號:1001-4012(2023)04-0004-04 某金
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- [檢測百科]分享:某水電廠鍋爐水冷壁管泄漏的原因2023年01月04日 10:00
- 某水電廠鍋爐水冷壁管發(fā)生泄漏,通過宏觀觀察、化學成分分析、掃描電鏡分析、能譜 分析以及顯微組織觀察等方法,分析了水冷壁管泄漏的原因。結果表明:水冷壁管發(fā)生泄漏的原因 是高溫煙氣中的腐蝕性介質滲入墻體內部,導致水冷壁管發(fā)生腐蝕,管壁減薄,最終發(fā)生泄漏。
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- [檢測百科]分享:某油田地面集輸管道彎頭腐蝕的原因2022年12月08日 09:49
- 某油田地面集輸管道彎頭腐蝕相當嚴重,穿孔事故頻發(fā)。通過宏觀觀察、化學成分分 析、金相檢驗、掃描電鏡觀察、能譜分析以及高溫高壓模擬腐蝕試驗等方法,分析了管道彎頭穿孔的 原因。結果表明:管道彎頭的化學成分符合技術要求,且顯微組織無異常;管道減薄及穿孔主要是 CO2 和 H2S的協(xié)同腐蝕作用及流體沖刷所致。
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- [檢測百科]分享:加氫裂化裝置中超期服役壓力容器損傷模式的識別2022年10月14日 10:08
- 對加氫裂化裝置內62臺超期服役的壓力容器進行潛在損傷模式識別,歸類并篩選了壓 力容器與預期使用壽命的相關度。結果表明:62臺壓力容器中,與預期使用壽命有低相關度的壓 力容器共5臺;與預期使用壽命有高相關度的壓力容器共6臺,其中有3臺存在腐蝕減薄損傷。采 用強度校核的方式對壓力容器進行驗證,并為其檢驗方案提供合理化建議。
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- [檢測百科]分享:國產690TT合金U形管彎管區(qū)性能測定2022年08月31日 13:29
- 摘 要:對國產蒸汽發(fā)生器690TT 合金 U 形管彎管區(qū)進行壁厚測量、金相檢驗、晶間腐蝕、應力腐蝕、殘余應力測試等試驗,并與直管區(qū)的性能進行對比。結果表明:國產蒸汽發(fā)生器690TT 合金U 形管彎管區(qū)外側壁厚減薄最大為7.8%,彎管區(qū)的顯微組織、晶粒大小及晶間腐蝕速率均與直管區(qū)相當。彎管后彎管區(qū)內側表面殘余應力為拉應力,外側表面殘余應力為壓應力,消應力熱處理后彎管區(qū)殘余應力絕對值減小,不易發(fā)生應力腐蝕。采用彎管及消應力熱處理可以使國產690TT 合金 U 形管彎管區(qū)的各項性能
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- [檢測百科]分享:超高轉速攪拌摩擦焊鋁合金板的焊接變形和殘余應力2021年12月21日 11:05
- 采用10000r??min-1以上的超高轉速攪拌摩擦焊設備,對100mm×80mm×1mm 的2014鋁合金板進行了對接焊.利用水霧冷卻的方法控制鋁合金板的變形,得到了表面成型良好且變形較小的焊件,并對焊件的焊接變形和殘余應力進行了測定和分析.結果表明:該2014鋁合金板的焊縫無減薄,橫向最小撓度為0.25mm,
- 閱讀(5) 標簽:金相分析|金屬材料檢測|力學試驗
- [檢測百科]分享:Mg元素對熱浸鍍鋅基合金鍍層組織結構的影響2021年09月01日 15:51
- 采用熱浸鍍方法在Q235鋼板表面制備了Mg的質量分數(shù)分別為0.0%,0.1%,0.3%,0.5%的鋅基合金鍍 層。利用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜儀(EDS)、輝光光譜儀(GDOES)等手段分析了Mg含量變化對鍍層組織結構 的影響。結果表明:隨著鍍層中Mg含量的增加,合金鍍層的表面晶粒逐漸變?。唬停缭馗患诰Ы缰?,起到細 化晶粒的作用;Mg推遲了ζ相向δ相的轉變,使鍍層結構中的δ相層減薄。
- 閱讀(5) 標簽:鋼制貨架|化學分析
- [檢測百科]分享:電廠水冷壁管爆裂失效分析2021年08月10日 13:22
- 摘 要:某垃圾發(fā)電廠鍋爐水冷壁管在運行過程中發(fā)生爆管事故,采用宏觀分析、化學成分分析、金相檢驗、力學性能測試等方法對水冷壁管爆裂失效的原因進行了分析.結果表明:高溫煙氣和煙氣中所含的有害物質造成水冷壁管外壁的腐蝕減薄,導致水冷壁管抗內壓強度嚴重降低而發(fā)生爆裂. 關鍵詞:水冷壁管;爆裂失效;腐蝕;抗內壓強度 中圖分類號:TG115.2 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)09G0689G03 收稿日期:2017G07G12 作者簡介:
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- [檢測百科]分享:超高轉速攪拌摩擦焊鋁合金板的焊接變形和殘余應力2021年07月07日 14:10
- 摘 要:采用10000r??min-1以上的超高轉速攪拌摩擦焊設備,對100mm×80mm×1mm 的2014鋁合金板進行了對接焊.利用水霧冷卻的方法控制鋁合金板的變形,得到了表面成型良好且變形較小的焊件,并對焊件的焊接變形和殘余應力進行了測定和分析.結果表明:該2014鋁合金板的焊縫無減薄,橫向最小撓度為0.25mm,縱向最小撓度為0.3mm;焊縫處的殘余應力很低,縱向殘余應力峰值區(qū)間為-43~-83MPa.
- 閱讀(11) 標簽:力學試驗|金屬材料檢測
- [檢測百科]分享:超高轉速攪拌摩擦焊鋁合金板的焊接變形和殘余應力2021年06月07日 13:25
- 周 洋1,戴智鑫1,方可偉2,薛俊榮1 (1.江蘇科技大學 材料科學與工程學院,鎮(zhèn)江 212003;2.蘇州熱工研究院有限公司,蘇州 215004) 摘 要:采用10000r??min-1以上的超高轉速攪拌摩擦焊設備,對100mm×80mm×1mm 的 2014鋁合金板進行了對接焊.利用水霧冷卻的方法控制鋁合金板的變形,得到了表面成型良好且 變形較小的焊件,并對焊件的焊接變形和殘余應力進行了測定和分析.結果表明:該2014鋁合金 板的焊縫無減薄,橫向最
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