摘 要:某清洗機用雙自封高液壓氣管接頭在組裝時出現(xiàn)裂紋,采用化學成分分析、金相檢驗、 力學性能試驗等方法,對接頭開裂的原因進行了分析.結果表明:接頭開裂主要是由于接頭材料在 冷拉成型后退火處理不當,導致組織中存在大量冷變形過程中形成的滑移線,造成材料強度和硬度 都較高,材料脆性增大塑性減小,從而使接頭在組裝過程中因受力發(fā)生開裂.
關鍵詞:雙自封高液壓氣管;接頭;冷變形;滑移線;退火
中圖分類號:TH131.3 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2019)09G0643G03
清洗機用雙自封高液壓氣管接頭在用定力扭矩 扳手組裝時發(fā)生卡殼,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)接頭的螺紋端部 出現(xiàn)了長度約為3mm 的裂紋,如圖1所示.接頭 整體呈階梯狀,其中螺紋部位材料為 HPb63G3鉛黃 銅,是由規(guī)格為?12mm 的冷拉制銅棒經(jīng)退火后加 工得到.螺紋部位之外較粗的部分被注塑封裹處 理.開 裂 處 螺 紋 規(guī) 格 為 M8 mm,螺 紋 管 壁 厚 0.8mm.為查明開裂形成的原因,筆者對開裂的接 頭以及同批次的原材料取樣進行檢驗和分析,以期 找到有效的措施避免類似失效的再次發(fā)生.
1 理化檢驗
1.1 化學成分分析
從接頭開裂的螺紋部位取樣,用 MAXxLMM14型SPECTRO直讀光譜儀進行化學成分分析,結果如 表1所示.可見開裂接頭的化學成分均符合GB/T 5231-2012«加工銅及銅合金牌號和化學成分»對 HPb63G3黃銅成分的技術要求.
1.2 金相檢驗
截取垂直于開裂面的剖面試樣,經(jīng)磨制、拋光后,用三氯化鐵鹽酸水溶液(5g三氯化鐵+50mL 鹽酸+100mL蒸溜水)浸蝕,使用 DMI3000M 型光 學顯微鏡進行觀察.由圖2可見,試樣剖面的裂紋 貫穿螺紋管壁,裂紋尾端尖細,屬于典型的應力裂 紋;裂紋兩側組織無明顯異常,高倍下觀察到顯微組 織為α相和鉛顆粒[1],晶內(nèi)存在大量冷變形滑移線.
1.3 硬度試驗
采用 DIA TESTER2RC型 WOLPERT 硬度計 在與接頭開裂部位材料同批次的 HPb63G3鉛黃銅棒 上取樣,對試樣橫截面進行布氏硬度測試.銅棒規(guī)格 為?12mm,標尺選用 HBW2.5/187.5,加載時間為 15s.得到同批次銅棒的硬度實測值為72.8,71.3, 72.7HBW2.5/187.5,平 均 值 為72.3HBW2.5/187.5, 均高于行業(yè)圖紙規(guī)范要求的65~69HBW2.5/187.5 范圍的最高值.
1.4 拉伸試驗
在與接頭開裂部位材料同批次的 HPb63G3鉛 黃銅棒上取拉伸試樣,按照 GB/T228.1-2010«金 屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法»,采用CMT5305型萬能拉伸試驗機進行室溫拉伸試驗, 結果見表2.可見試樣的抗拉強度比 GB/T4423- 2007«銅及銅合金拉制棒»對 HPb63G3黃銅的技術 要求值高58MPa.
2 分析與討論
由上述理化檢驗結果可知,與接頭開裂部位材 料同批次的 HPb63G3鉛黃銅棒的硬度超出圖紙規(guī) 范要求,其抗拉強度比 GB/T4423-2007標準規(guī)定 值高58MPa;組織中存在冷變形滑移線.HPb63G3 鉛黃銅棒中鉛的質(zhì)量分數(shù)小于36%,是典型的單相 α鉛黃銅[1].該材料是面心立方(FCC)結構,具有 較多的滑移系,在冷變形加工過程中,受外力作用時 極易發(fā)生滑移變形,從而在晶內(nèi)出現(xiàn)大量滑移線[2], 經(jīng)再結晶退火處理后形成孿晶組織[1].而對接頭開 裂部位進行金相檢驗發(fā)現(xiàn),顯微組織中只存在冷變 形滑移線,沒有退火孿晶組織,這表明該接頭所用 HPb63G3鉛黃銅棒的冷拉制變形工藝正常,但是退 火處理不夠,造成其強度和硬度偏高,從而其脆性增 大,塑性減小,導致接頭在組裝時受力而開裂[3].
由于該批次 HPb63G3鉛黃銅棒為國外進口,如 果退回原廠重新加工所需周期太長,且其采購量很 大,成本較高,因此需要找到有效的補救辦法.綜 上,筆者認為最有效的辦法是對鉛黃銅棒進行再結 晶退火處理.但由于此前鉛黃銅經(jīng)過拉制冷變形和 不充分的退火處理,其組織和應力狀態(tài)較復雜,因此 再結晶退火溫度的選擇非常關鍵.需要注意的是, 再結晶溫度不是恒定的溫度,其與變形程度密切相 關[4].同時,由于鉛黃銅在拉制冷變形后晶粒變形 大,位錯密度高,組織不穩(wěn)定,向低能量變化的傾向 更大,由此推斷鉛黃銅棒的再結晶溫度較低.但是, 如果溫度太低達不到再結晶溫度,鉛黃銅不會再結 晶形核或者形核速度非常緩慢;如果再結晶溫度太 高,晶粒會在形核后快速長大,從而弱化鉛黃銅的力 學性能[5G6].
為找到經(jīng)濟有效的退火工藝,筆者選取同批次 鉛黃銅棒4截,長度均為200mm,在260,300,350,400℃下分別退火處理1h,再按上述步驟進行布氏 硬度測試和室溫拉伸試驗,試驗結果如表3所示. 可見隨著退火溫度的升高,試樣的布氏硬度和抗拉 強度均出現(xiàn)下降趨勢;300 ℃和350 ℃下試樣的抗 拉強度較適中,略高于標準要求;400 ℃下試樣的抗 拉強度低于標準要求.
用金相檢驗方法觀察不同溫度退火處理后試樣 的顯微組織.由圖3可見,當退火溫度為260 ℃時, 試樣組織中存在冷變形滑移線,所以其抗拉強度偏 高,仍有開裂的風險;當退火溫度為300 ℃和350 ℃ 時,試樣組織為均勻的α相+鉛顆粒;當退火溫度為 400 ℃時,試樣組織正常,但是晶粒有長大傾向.
3 結論及建議
該開裂接頭的 HPb63G3鉛黃銅部位成分滿足標準 要求,但硬度超標,抗拉強度超出標準值較多;該部位 顯微組織存在冷變形滑移線,表明退火處理不充分.
HPb63G3鉛黃銅棒在300 ℃和350 ℃下退火 處理1h均可達到理想的力學性能,但綜合考慮其 力學性能和成本因素,建議實際生產(chǎn)中在300 ℃下 對其退火處理1h,可有效解決接頭開裂問題.
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文章來源——材料與測試網(wǎng)