熱軋酸洗板是以優(yōu)質(zhì)熱軋薄板為原料,經(jīng)酸洗機組去除氧化層,切邊,精整后,表面質(zhì)量和使用性能介于熱軋板和冷軋板之間的中間產(chǎn)品,是部分熱軋板和冷軋板理想的替代產(chǎn)品。江蘇某家電企業(yè)采購SPHE酸洗板用于生產(chǎn)冰箱壓縮機殼體,在生產(chǎn)時出現(xiàn)批量的制耳缺陷,表現(xiàn)為鋼板各個方向變形能力不同,沖壓出來的工件邊緣不齊、壁厚不均[1]。經(jīng)現(xiàn)場生產(chǎn)工藝的不斷調(diào)整沒有明顯效果,于是立即停產(chǎn)并向鋼廠提報質(zhì)量異議。
1. 缺陷描述
該家電企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程是:開卷-縱切分條-剪切落料-3道次沖壓成形-修邊,生產(chǎn)原料使用的是SPHE熱軋酸洗板,規(guī)格2.95 mm×1340 mm。下料尺寸為?270 mm圓形料片,已下料的料片加工時于第一道或第二道沖壓時出現(xiàn)杯口制耳現(xiàn)象遂停止使用。檢查發(fā)現(xiàn)多數(shù)殼體存在因鋼板各向異性導(dǎo)致的制耳,無法滿足后步工序尺寸要求。制耳缺陷形貌如圖1所示。
經(jīng)現(xiàn)場取不同位置料片進(jìn)行對比沖壓并對壓邊力降低調(diào)整,無法有效解決。而且由于下料之后存在定位孔,無法對料片翻轉(zhuǎn)或者位置調(diào)整。對出現(xiàn)制耳缺陷的零件進(jìn)行修整,絕大多數(shù)因邊緣沒有切邊余量而無法滿足尺寸要求只能報廢。為降低損失,用戶將剩余鋼板降級為C級料使用,材料損耗較大并仍伴有相當(dāng)比例的制耳存在,仍然無法滿足尺寸要求。該公司使用的其他鋼廠相同厚度的材料沒有出現(xiàn)制耳,表明缺陷的產(chǎn)生與鋼廠生產(chǎn)工藝存在較大關(guān)聯(lián)。
熱軋酸洗板經(jīng)沖壓等變形加工過程中出現(xiàn)制耳缺陷不僅會影響生產(chǎn)效率,還會導(dǎo)致成材率降低,使生產(chǎn)成本上升。導(dǎo)致制耳缺陷的產(chǎn)生有多種因素,有鋼材的性能、加工工藝、用戶模具問題等。接到用戶的異議反饋后,筆者針對該缺陷的成因,從厚度、軋制參數(shù)、化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織等方面進(jìn)行全方位檢測與分析。
2. 缺陷分析與討論
2.1 厚度及軋制參數(shù)
在實際沖壓生產(chǎn)中,原材料的厚度公差及厚度的均勻性對于模具間隙調(diào)整、模具的磨損及壽命、材料在模腔內(nèi)的金屬流變都具有非常重要的影響。為真實還原鋼廠生產(chǎn)實際,通過調(diào)取生產(chǎn)過程控制參數(shù)進(jìn)行追溯。
從圖2可以看出,鋼卷除頭尾局部厚度超差外,整體厚度滿足規(guī)程允許范圍。
對現(xiàn)場剩余料片進(jìn)行實測,厚度如圖3所示,與廠內(nèi)厚度控制曲線相當(dāng)。除局部正公差外,其余多數(shù)處于負(fù)公差狀態(tài)。但厚度的均勻一致性還有待提高。
熱軋終軋溫度對鋼板的金相組織、晶粒大小及內(nèi)部織構(gòu)的變化都有著直接影響,從而間接影響其機械性能和成形性能。
從軋制溫度控制曲線圖4可以看出,鋼卷尾部終軋溫度偏低,已較大程度偏離目標(biāo)值下限。
2.2 化學(xué)成分檢驗結(jié)果
作為常規(guī)使用的低碳鋼,SPHE的成分設(shè)計并不復(fù)雜。針對出現(xiàn)問題的兩爐鋼取樣板檢驗,各項成分也都全部滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,如表1所示。
2.3 力學(xué)性能檢驗
分別對鋼板的邊部和中部進(jìn)行力學(xué)性能檢驗,最終檢驗指標(biāo)見表2所示。其中塑性應(yīng)變比r值是應(yīng)變強化指數(shù),是指鋼板在沖壓成形時寬度上的應(yīng)變值與厚度上的應(yīng)變值之比。國家標(biāo)準(zhǔn)中對r值并無特殊約定,但從沖壓生產(chǎn)實際來說,有必要加以研究。r值越高,則深沖性能越好。典型低碳鋼板r值的變化特征為:在與軋向夾角θ=90°方向時有最高值,在θ=45°時有最小值。另外,在薄板平面內(nèi)各方向上所測的各向異性稱平面各向異性,用Δr表示,Δr=(r90+r0−2r45)/2。不同方向的r值波動越小,即Δr值越小,則深沖性能也越好。當(dāng)Δr=0時,沖壓件無制耳效應(yīng);當(dāng)Δr>0時,在縱向和橫向上產(chǎn)生制耳效應(yīng);當(dāng)Δr<0時,則在與軋向呈45°方向上產(chǎn)生制耳。
從表2的檢測結(jié)果可以看出,邊部的強度指標(biāo)比中間部位的略低,延伸率相差不大,但r值和Δr值的差別較大,邊部的r值平均為0.878,而中部的r值平均為1.173,另外Δr值全部小于0,邊部為−0.385,中部為−0.115。不同方向上r值不同,表現(xiàn)在r值大的方向拉伸高度高一些,而r值小的方向,拉伸高度淺一些,這樣便形成了制耳[2-3]。同時當(dāng)Δr<0時,更易表現(xiàn)在沖壓時與軋向呈45°方向上產(chǎn)生制耳。許多的實驗和理論研究都已表明,板材的r值與織構(gòu)類型和含量密切相關(guān)。盡管談到織構(gòu)首先會考慮到冷軋鋼板,但在特定的控制冷卻條件下,熱軋鋼板也會產(chǎn)生較強的織構(gòu)??梢哉J(rèn)為材料的各向異性由r值具體體現(xiàn),而織構(gòu)是影響r值的主要因素。本文未對以上因素加以分析,但確有相關(guān)文獻(xiàn)表明常見的熱軋織構(gòu)更有利于形成45°型制耳,表現(xiàn)形式為在與軋向成45°產(chǎn)生四個制耳,同時臨近位置產(chǎn)生四個谷底,這與本文描述的用戶生產(chǎn)中的實際制耳缺陷正相對應(yīng)。
2.4 金相組織
分別對邊部及中間部位的組織進(jìn)行檢測分析,組織形貌如圖5所示。
由圖5可見,中間部位為正常分布的等軸晶組織,組織較為細(xì)小,未見異常。邊部金相組織為粗大的鐵素體和細(xì)小鐵素體并存的混晶組織,混晶組織深度約為700 μm。而與力學(xué)性能相對應(yīng)的是由于混晶組織的存在,從表征制耳參數(shù)的|Δr|值可以看出,邊部的|Δr|值明顯高于中部,制耳更趨惡化。另外混晶組織增大了金屬的非均勻流變程度及表面和內(nèi)部金屬的變形差。晶粒大塑性差,晶粒小則塑性好易于拉伸,從而使不同區(qū)域金屬的流動變形存在不同步,一定程度上加劇了制耳缺陷的產(chǎn)生。而且較深的混晶會惡化成形性能,沖壓后表面也容易出現(xiàn)麻面缺陷,進(jìn)一步影響后續(xù)焊接等性能。
3. 缺陷產(chǎn)生原因分析及解決措施
3.1 缺陷產(chǎn)生原因分析
通過一系列檢驗,該批次鋼卷生產(chǎn)過程、化學(xué)成分及常規(guī)的力學(xué)性能等檢驗均合格。但金相組織檢測結(jié)果表明,邊部出現(xiàn)明顯的混晶組織。同時r值及Δr值的檢測也表明,材料各部位確實存在不同程度的各向異性。
通過生產(chǎn)工藝進(jìn)行自查,熱軋的精軋出口溫度處于偏低狀態(tài),該鋼種碳及合金含量較低,Ar3溫度相對較高,若終軋溫度低于Ar3相變溫度,會導(dǎo)致熱軋生產(chǎn)時帶鋼在精軋期間進(jìn)入奧氏體和鐵素體兩相區(qū)軋制,最終形成粗大的鐵素體和細(xì)小鐵素體并存(混晶)的金相顯微組織。而且由于規(guī)格效應(yīng),鋼板越薄熱量越容易散失,鋼板邊部相對于中部溫度會更低,這就加劇了混晶組織的出現(xiàn),從而最終使材料性能出現(xiàn)異常。
另外,用戶使用過程中的生產(chǎn)工藝也對制耳產(chǎn)生一定影響,用戶為降低成本而且為保持殼體單重均勻一致,長期定型使用負(fù)公差厚度鋼板,允許偏差范圍0~0.04 mm。不同厚度的鋼板(公差上限和公差下限)若使用相同的模具間隙,較厚的鋼板相當(dāng)于減少了凹凸模之間的間隙,隨著加工流變的進(jìn)行,越接近殼體上沿,模具間隙越小,在邊緣處就越容易形成材料的摺疊凹陷。隨著模具間隙的減小,制耳現(xiàn)象就會越嚴(yán)重[4]。
3.2 解決措施
根據(jù)以上調(diào)查情況,首先從提高終軋溫度入手,使制耳缺陷得以有效控制。在降低混晶趨勢的同時,對熱軋鋼板的織構(gòu)組分也具有根本影響,總的趨勢是終軋溫度越低織構(gòu)越強[5]。影響終軋溫度主要有兩個原因:穿帶及軋制速度稍慢,軋制時間略長,且中間輥道保溫罩投入存在一定問題,造成尾部溫降過大。另外,通過改進(jìn)成分設(shè)計、軋制工藝參數(shù)及用戶的設(shè)備調(diào)整等方式綜合加以優(yōu)化,有效控制制耳缺陷的產(chǎn)生。
(1)通過適度優(yōu)化成分設(shè)計,調(diào)整C、Si、Mn含量,降低Ar3溫度,一定程度上改善混晶組織,保證用戶的沖壓成形效果。
(2)嚴(yán)格管理中間輥道保溫罩投入制度,防止中間坯溫度降低過快。
(3)提高精軋時帶鋼穿帶速度,并采用升速軋制,減少帶鋼尾部溫降。
(4)對于沖壓要求高的用戶,對熱軋酸洗板進(jìn)行適當(dāng)?shù)那羞叀?/span>
(5)針對該家電企業(yè)的生產(chǎn)工藝,建議根據(jù)不同厚度的鋼板調(diào)整模具間隙參數(shù)。
(6)根據(jù)用戶的使用要求,采用合理的負(fù)公差軋制厚度并盡量降低板凸度等措施。
經(jīng)以上解決措施的實施并輔以用戶的生產(chǎn)工藝改進(jìn),該用戶在此后的生產(chǎn)中未再出現(xiàn)批量制耳缺陷。
4. 結(jié)束語
(1)壓縮機制耳缺陷的產(chǎn)生與熱軋酸洗鋼板存在明顯的各向異性及異常的顯微組織有關(guān)。
(2)通過控制合理的終軋溫度,降低混晶組織存在的可能,控制鋼板合理的織構(gòu)組分,改善金屬流變的協(xié)調(diào)同步,減少鋼板的各向異性程度,避免制耳缺陷的產(chǎn)生。
(3)通過調(diào)整模具間隙參數(shù)并且根據(jù)用戶的使用要求控制合理的負(fù)公差軋制厚度,可以一定程度上減少制耳缺陷的產(chǎn)生。
參考文獻(xiàn)
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[5]呂慶功,陳光男.熱軋鋼板的織構(gòu).鋼鐵釩鈦,2001,22:1doi:10.3969/j.issn.1004-7638.2001.01.001
文章來源——金屬世界