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分享:熱軋酸洗板SPHD橘皮缺陷產(chǎn)生原因分析

2024-08-20 14:32:03 

熱軋酸洗板SPHD廣泛應用于各種沖壓成形材料,市場需求量大。文章從宏觀力學性能和微觀組織特征針對本鋼生產(chǎn)的熱軋酸洗板SPHD產(chǎn)生的橘皮缺陷進行原因分析。分析表明,鋼板成分設(shè)計中Al含量對SPHD組織內(nèi)AlN的析出有明顯的影響,進而導致屈服平臺的產(chǎn)生,影響鋼板的沖壓性能,是材料加工成形過程中產(chǎn)生橘皮表面缺陷的重要原因。通過對Al含量進行合理設(shè)計,改善鋼板內(nèi)部的組織形態(tài),進而消除橘皮缺陷的產(chǎn)生。通過對后續(xù)SPHD產(chǎn)品性能進行跟蹤,進一步驗證了改善措施的合理性。

熱軋酸洗板SPHD是目前市場需求量大、用途廣泛的熱軋酸洗板產(chǎn)品。SPHD熱軋酸洗板以工業(yè)純鐵為基礎(chǔ),除含有少量的錳、鋁外,不添加其他合金,通過控制硅、磷、硫的含量獲得較低的強度和優(yōu)異的延伸率、n值。熱軋酸洗板SPHD具有良好的沖壓成形性、拉伸和彎曲性能[1],廣泛地應用于各種沖壓成形材料。

SPHD作為結(jié)構(gòu)件進行沖壓成形的過程中,表面缺陷會嚴重影響零件的使用壽命。橘皮缺陷作為表面缺陷的一種,主要表現(xiàn)為表面粗糙不平,有明顯的折皺類手感,在結(jié)構(gòu)件沖壓成形的過程中比較容易產(chǎn)生,影響下游用戶的后續(xù)加工使用。

實驗

數(shù)據(jù)來源為2019年下游用戶的一次質(zhì)量異議,用戶反映的具體情況:鋼板表面平整,壓花后距花形區(qū)邊部約10 cm,沿著花形變形區(qū)出現(xiàn)起皺,未變形的板面正常。該下游用戶通過提高平整壓力等方式進行改善,未能消除此種缺陷。經(jīng)過我們現(xiàn)場調(diào)研,確定為橘皮缺陷。

為了更清楚地了解該批SPHD鋼卷橘皮缺陷產(chǎn)生的原因,對同批次鋼卷的整個生產(chǎn)流程進行了回溯分析,并從產(chǎn)生橘皮缺陷的鋼卷上取回樣板進行性能、成分和組織分析,以此來進行進一步分析驗證。

化學成分

化學成分檢驗結(jié)果見表1。從成分上看,Al的實際含量對比設(shè)計值有點偏低。通常認為Al含量的增加對改善板材冷沖壓性能有利,進而推斷Al含量偏低是導致橘皮產(chǎn)生的原因之一。


拉伸實驗

對取回樣板進行了拉伸性能檢驗,選取了產(chǎn)生橘皮缺陷的兩件試樣,具體結(jié)果見表2。


從圖1拉伸曲線上看,兩只試樣均有比較明顯的屈服平臺產(chǎn)生,根據(jù)前人理論[2],屈服平臺的存在極有可能在后續(xù)加工過程中導致橘皮缺陷的產(chǎn)生。對此進行進一步分析。

金相組織

對出現(xiàn)橘皮缺陷的部位和正常部位分別進行金相檢驗,如圖2所示,其中圖2(a)為正常部位,圖2(b)為橘皮缺陷部位,金相組織情況見表3。


對比圖2金相組織可以發(fā)現(xiàn),兩試樣組織均為鐵素體和游離滲碳體,且圖2(a)試樣由于發(fā)生沖壓變形,晶粒有細化的趨勢。對比不同部位,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生橘皮缺陷試樣的上下表面存在晶粒尺寸不均的情況。有關(guān)研究表明[3],晶粒尺寸不均勻,會使試樣在沖壓過程中,較大晶粒的位錯塞積應力迅速增大,與較小晶粒的變形不同步,從而在晶界邊緣出現(xiàn)微裂,即橘皮。在宏觀上,對應了屈服平臺的產(chǎn)生,即鋼帶的局部在沖壓過程中,受到超出彈性極限的應力時,會從彈性區(qū)突發(fā)轉(zhuǎn)變到塑性區(qū),因而產(chǎn)生屈服,使鋼帶表面產(chǎn)生局部的不均勻流動變形,從而出現(xiàn)橘皮現(xiàn)象。


計算分析結(jié)果

Al在鋼中的存在形式

研究表明[45],鋼中Al含量對鋼材組織和成形性能有明顯影響。根據(jù)二元合金相圖不難發(fā)現(xiàn),AlO結(jié)合起脫氧作用外,在液相和固相中還會以AlN形式析出,對組織和性能產(chǎn)生一定的影響,圖3Al-N的二元相圖。


AlN在鋼中的溶解析出規(guī)律

AlN在固相中析出可采用溶度積方式進行計算:


式中,K為奧氏體中的固溶度積,T為奧氏體的溫度,下標s為固態(tài)析出,g:固溶于奧氏體。用溶度積公式計算分析表明,SPHD中隨著Al含量的增加,AlN在奧氏體中的析出溫度也隨著增加,如圖4所示。為了分析Al在鋼中的賦存形式,采用FactSage商業(yè)軟件進行分析和計算,結(jié)果如圖5所示。


分析本鋼熱軋酸洗板SPHDAl質(zhì)量分數(shù)分別為0.02%0.05%的計算結(jié)果,受鋼中N的活度和含量的限制,鋼中AlN的總量并不會因為Al含量的增加而變化。但是,鋼中AlN析出溫度隨著Al含量的增加明顯升高。

結(jié)果分析與討論

橘皮缺陷的產(chǎn)生歸因于屈服平臺的產(chǎn)生,而屈服平臺則主要是由于C、N原子對柯氏氣團的釘扎作用產(chǎn)生的。鋼中CFe發(fā)生反應,以滲碳體形式被固定,游離C含量極其有限。而SPHD鋼在合金設(shè)計時,并未添加NbV、Ti等具有固N作用的微合金,鋼中游離N只能通過脫氧后殘余的Al加以固定。通過AlN析出相形式限制游離的N原子,消除其對柯氏氣團的釘扎作用。

AlN的析出臨界溫度一定時,析出相析出過程與兩個因素有關(guān):一方面,溫度較高時,過熱度偏低,析出驅(qū)動力較??;另一方面,溫度較低時,化學驅(qū)動力增加,但溫度降低對擴散動力學不利。因此,只有將AlN析出臨界溫度提高,才有利于AlN在軋制過程中析出,減少鋼中游離N含量,避免橘皮現(xiàn)象的發(fā)生,而這與鋼中Al含量有直接關(guān)系。圖4和圖5結(jié)果均表明,隨著Al含量的增加,鋼中N可以在更高溫度與Al反應形成AlN,以析出相形式析出。正因如此,SPHC鋼中采用Al的質(zhì)量分數(shù)為0.02%~0.06%的設(shè)計方案。而其他鋼種設(shè)計時,Al的質(zhì)量分數(shù)一般僅為0.02%~0.04%

結(jié)合上述分析結(jié)果可以推斷,較低Al(質(zhì)量分數(shù)為0.02%)情況下,在熱軋過程中會有相對較多的游離態(tài)N存在,這是導致屈服平臺出現(xiàn)的主要因素,也是橘皮現(xiàn)象產(chǎn)生的直接原因。

理論上,提高SPHD鋼中Al含量可以消除屈服平臺,也可以解決沖壓過程橘皮現(xiàn)象。

結(jié)束語

(1)從內(nèi)部成因看,Al含量的不同對熱軋酸洗板SPHD的組織產(chǎn)生一定的影響。過低的Al含量會導致較多游離N的析出,進而產(chǎn)生屈服平臺,是后續(xù)沖壓過程中橘皮缺陷產(chǎn)生的主要原因。

(2)在原有生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,合理地進行Al的成分設(shè)計,可以避免熱軋酸洗板SPHD橘皮缺陷的產(chǎn)生,并通過后續(xù)對SPHD產(chǎn)品進行實地跟蹤,進一步驗證了其合理性。





文章來源——金屬世界