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分享:某井?177.8mm 偏梯形螺紋接頭套管 脫扣原因分析

2023-06-09 09:32:51 

摘 要:某井?177.8mm 偏梯形螺紋接頭套管發(fā)生脫扣事故,通過分析下套管、固井注水泥及 鉆塞過程和井下返出的套管殘片的理化檢驗(yàn)結(jié)果找出了套管脫扣的原因.結(jié)果表明:該套管接箍 工廠上扣端脫扣發(fā)生于固井水泥凝固期間;造斜井段全角變化率過大、井眼不規(guī)則、套管引鞋下面 沒有預(yù)留口袋使得套管承受異常載荷出現(xiàn)松動(dòng),最終發(fā)生脫扣失效.

關(guān)鍵詞:固井;套管;脫扣;全角變化率

中圖分類號(hào):TE931 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):1001G4012(2020)02G0061G03


某井采用扭矩儀下套管,現(xiàn)場端接頭上扣使用 的螺紋脂型號(hào)為 TOPG1704,摩擦因數(shù)為1.08,上扣 控制的最佳扭矩為16000N??m,上扣扭矩曲線正 常.套管工 廠 端 接 頭 上 扣 采 用 的 螺 紋 脂 型 號(hào) 為 BESTOLIFEG2000,摩擦因數(shù)為0.9,最佳控制扭矩 為12000N??m.該井三開鉆進(jìn)至7764m 處完鉆后 出現(xiàn)了?177.8mm 偏梯形螺紋接頭套管脫扣現(xiàn)象. 為查明套管脫扣的原因,筆者對(duì)施工情況進(jìn)行了梳 理,并對(duì)失效套管進(jìn)行了檢驗(yàn)和分析.

1 施工概況

該井在下尾管之前的通井過程中多次在造斜井 段遇阻,井眼軌跡見圖1,具體施工情況為:2017年 12月31日開始下長度為177.80mm 的尾管,下套 管期間灌漿量、返出量與下入套管體積相符.下尾 管至井深7424.6m(井斜75°)開始遇阻,下入過程 共遇阻11次,遇阻期間懸重最小變化量為229kN, 最大變化量為1804kN.2018年1月3日正常下 尾管至井深 7764 m.下完套 管 循 環(huán) 期 間 發(fā) 生 漏 失,密 度 為 1.26g??cm-3 的 鉆 井 液 累 計(jì) 循 環(huán) 漏 失 78.5m3.固 井 注 密 度 為1.90g??cm-3 的 水 泥 漿20m3后出口失返,固井注水泥期間累計(jì)漏失固井 流體135m3,替漿到量未碰壓.固井期間最大泵壓 為28MPa,排量為0.8~1.2m3??min-1,共注入水泥 漿等液體104m3,替漿53.5m3,固井注水泥期間未 發(fā)現(xiàn)套管脫扣的異常情況.2018年1月10日采用 152.40mm HJ517G 三牙輪鉆塞至7423.40 m,扭 矩從4.1kN??m增加至17.8kN??m,上提鉆具懸質(zhì)量 218t.改變參數(shù)后鉆塞無明顯進(jìn)尺,循環(huán)起鉆,隨 后井下返出套管外螺紋殘片(圖2),可見套管接頭 工廠上扣端脫扣.

圖1

圖2


2 理化檢驗(yàn)

該批套管理化檢驗(yàn)分析結(jié)果表明:套管的化學(xué) 成分符合用戶要求;套管的屈服強(qiáng)度為809MPa,抗 拉強(qiáng) 度 為 927 MPa,斷 后 伸 長 率 為 25%,硬 度 為 25.7~28.3HRC,-10 ℃沖擊吸收能量為153J,其 力學(xué)性能符合用戶要求;套管晶粒度為8.0級(jí),顯微 組織為回火索氏體.該批套管到貨商檢時(shí)未發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量問題.

3 套管脫扣失效分析

3.1 套管失效位置

依據(jù)鉆塞遇阻之后井下返出的套管外螺紋殘片 判斷,套管工廠上扣端接頭脫扣.鉆塞鉆頭首次遇阻位置井深為7423.40m,這說明鉆頭在該井深位 置與工廠端發(fā)生脫扣的外螺紋接頭發(fā)生異常摩擦干 涉,但由于測井遇阻,沒有檢測到套管損壞位置.通 過對(duì)套管失效位置的鉆塞深度、下套管深度和測井 深度的分析,認(rèn)為36號(hào)接箍工廠上扣端脫扣.

3.2 套管脫扣時(shí)間

該井2018年1月3日下尾管作業(yè)正常,說明在 下套管過程中套管沒有脫扣.

1月3日晚固井作業(yè)完成,固井注水泥期間未 發(fā)現(xiàn)套管脫扣的異常情況.

1月10 日該井鉆水泥塞在井深7423.40m位 置鉆到套管接頭工廠端脫扣的外螺紋接頭遇阻.這 說明在固井注水泥后、鉆水泥塞之前的水泥凝固期 間套管發(fā)生脫扣.

3.3 套管脫扣原因分析

3.3.1 鉆塞鉆頭對(duì)套管脫扣的影響

鉆塞鉆頭尺寸偏大容易磨損套管.該井鉆水泥 塞采用?152.40mm 的牙輪鉆頭,110BC套管內(nèi)徑 為157.08mm,通徑為153.90mm,鉆頭外徑比套管 內(nèi)徑?。矗叮竚m,比套管通徑?。保担癿m.因此,可 以排除由于鉆頭外徑偏大將套管磨損導(dǎo)致脫扣的可 能性,即套管脫扣與鉆塞鉆頭尺寸無關(guān).另外,套管 在鉆塞之前已經(jīng)脫扣,因此鉆塞鉆具組合及工藝參 數(shù)對(duì)套管脫扣的影響可以不予考慮.

3.3.2 套管受力分析

(1)套管自重

套管脫扣位置鉆塞井深為7423.40m,落魚長 度 為 340.60 m,按 照 直 井 計(jì) 算 落 魚 質(zhì) 量 僅 為 144.1kN,加上遇阻增加的最大附加載荷1804kN, 套管承 受 的 最 大 拉 伸 載 荷 僅 為 套 管 抗 拉 強(qiáng) 度 的 47.2 %.實(shí)際套管脫扣位置至套管鞋位置位于造斜 井段,加之套管鞋以下的口袋深度為0,套管所受的 拉伸載荷更小,套管不可能因拉伸過載脫扣.研究 表明[1],規(guī)格為?177.8 mm×8.05 mm 的 L80BC 套管按照 API(美國石油學(xué)會(huì))公差上限(上扣至△ 頂點(diǎn) 位 置 )、公 差 下 限 (上 扣 至 距 △ 底 邊 位 置 5.08mm)和手緊(接箍端面距△底邊12.7mm)上 扣后拉伸載荷分別達(dá)到了 API標(biāo)準(zhǔn)值的1.28,1.27 和1.27倍.這進(jìn)一步說明套管過載拉伸脫扣的可 能性不存在,套管脫扣可能是在出現(xiàn)倒扣之后才發(fā) 生的.

(2)水泥凝固過程對(duì)套管受力的影響

導(dǎo)致套管脫扣的載荷也與固井過程中的溫度載荷有關(guān).水泥環(huán)凝固過程中溫度變化過程可分為3 個(gè)階段:第一階段為注水泥結(jié)束后,地層向井眼環(huán)空 放熱(吸熱),此時(shí)深部地層主要是井眼從地層中吸 熱升溫,淺部地層與之相反,同時(shí)地層與套管之間也 會(huì)發(fā)生熱交換;第二階段為水泥自發(fā)水化凝固放熱 升溫,水泥凝固時(shí)的放熱現(xiàn)象使得水泥環(huán)及套管內(nèi) 流體與附近井壁巖石溫度升高,套管也會(huì)升溫伸長 從而承受壓縮載荷;第三階段為溫度遞減階段,這一 階段水泥雖然存在水化放熱,但放出的熱量不能與 周圍物體吸收的熱量維持平衡,溫度逐漸接近地層 溫度[2],套管也隨之降溫縮短而承受拉伸載荷.

(3)井眼口袋深度對(duì)套管受力的影響

若套管下井之后浮鞋距井底的口袋深度過小, 下部套管容易承受壓縮和彎曲載荷.該井實(shí)際口袋 長度為0,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)的口袋長度(2.0m),這不但 阻礙了套管柱受熱伸長,增加其承受的壓縮和彎曲 載荷,而且導(dǎo)致套管柱中性點(diǎn)上移,使套管接頭具備 了倒扣和脫扣的條件.

(4)井眼軌跡對(duì)套管受力的影響

在造斜井段,套管在下井過程中和下入后容易 受到異常載荷.該井造斜點(diǎn)井深6775m,在井深 6905.06~7075.03m 的造斜 井 段,全 角 變 化 率 為 6.556~7.353°??(30m)-1,超 過 了 不 大 于 6°?? (30m)-1的設(shè)計(jì)要求.套管脫扣位置鉆塞井深為7 423.40m,位于造斜井段,在套管下井過程、注水泥 過程和水泥凝固過程中,套管失效位置必然受到異 常載荷的影響.

3.3.3 上扣扭矩對(duì)套管脫扣的影響

套管脫扣一般發(fā)生在套管柱最薄弱的接頭位 置.在一定扭矩范圍內(nèi),套管接頭上扣扭矩與卸扣 扭矩成正比.上扣扭矩越大,卸扣扭矩越大;上扣扭 矩越小,卸扣扭矩越小.螺紋脂摩擦因數(shù)越大,所需 卸扣扭矩越大;反之,螺紋脂摩擦因數(shù)越小,所需卸 扣扭矩越小.同一根套管接箍兩端的接頭受力情況 差別很小,其中上扣扭矩偏小的接頭容易發(fā)生倒扣 和脫扣.

當(dāng)套管在井下受到異常扭轉(zhuǎn)載荷卸扣時(shí),由于 套管接頭工廠端上扣扭矩(12000N??m)僅為現(xiàn)場 端上扣扭矩(16000N??m)的75%,螺紋脂摩擦因數(shù) (0.9)僅有現(xiàn)場端上扣所用螺紋脂摩擦因數(shù)(1.08) 的83%,所以對(duì)于同一個(gè)接箍兩端的接頭,工廠上 扣端接頭更容易卸扣,而套管接頭卸扣到一定程度 之后就會(huì)發(fā)生脫扣.

3.3.4 導(dǎo)致套管接頭松動(dòng)的載荷來源

(1)井眼全角變化率大導(dǎo)致套管柱承受異常卸 扣扭矩井斜越大,井眼全角變化率越大,套管柱與井壁 之間摩擦干涉的可能性越大.全角變化率增加時(shí), 套管與井壁接觸力增大,會(huì)限制套管的下入及軸向 載荷沿套管的傳遞,導(dǎo)致套管柱承受異常扭矩,在極 端情況下甚至導(dǎo)致卸扣,例如在全角變化率較大的 井眼起下 鉆 過 程 中,經(jīng) 常 出 現(xiàn) 鉆 柱 自 行 轉(zhuǎn) 動(dòng) 的 現(xiàn) 象[3].該井在下套管和之前的通井過程中多次在造 斜井段遇阻且全角變化率過高,增大了套管柱承受 異常卸扣扭轉(zhuǎn)載荷的可能性.

(2)下套管遇阻使套管柱承受異常卸扣扭矩

該井 在 下 套 管 遇 阻 期 間 最 大 懸 重 變 化 值 達(dá) 1804kN,遇阻位置均在套管脫扣位置之下,每次遇 阻懸質(zhì)量變化使得套管柱承受了交變載荷,即異常 拉伸、壓縮和扭轉(zhuǎn)載荷[4G5].

(3)固井注水泥過程中管柱振動(dòng)導(dǎo)致接頭松動(dòng) 管柱螺紋接頭在振動(dòng)載荷作用下容易發(fā)生松 動(dòng)[6G7].該井在固井過程中泵壓為0~28MPa,排量 為0.8~1.2 m3??min-1,共 注 入 水 泥 漿 等 液 體 104m3,替漿53.5m3,難以避免會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)載荷而 導(dǎo)致管柱接頭從薄弱環(huán)節(jié)發(fā)生松動(dòng).

4 結(jié)論及建議

(1)在固井水泥凝固期間該套管接箍工廠上扣 端接頭脫扣;造斜井段全角變化率過大、井眼不規(guī) 則、套管引鞋下面沒有預(yù)留口袋導(dǎo)致套管承受異常 載荷是其發(fā)生脫扣的原因.

(2)建議嚴(yán)格控制工廠上扣環(huán)節(jié),工廠端上扣 扭矩應(yīng)稍大于現(xiàn)場端上扣扭矩,上扣位置一般略超 過△底邊位置;保證井眼質(zhì)量,防止下套管遇阻.


參考文獻(xiàn):

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<文章來源>材料與測試網(wǎng)>期刊論文>理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè)>56卷>2期(pp:61-63)>