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分享:某高壓氣井特殊螺紋接頭油管泄漏原因分析

2023-11-24 10:22:14 

摘 要:某高壓氣井特殊螺紋接頭油管發(fā)生泄漏,結(jié)合油管泄漏檢查結(jié)果,采用化學(xué)成分分析、 力學(xué)性能試驗(yàn)等方法,對油管泄漏的原因進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:油管密封面泄漏主要集中在 3900~4869.49m井段,其中4200~4500m 井段油管密封面全部泄漏,油管泄漏既與彎曲載荷 有關(guān),也與油管剛度有關(guān);天然氣從接箍端面滲入的油管集中在1800~4869.49m 井段,其原因可 能與溫度升高之后螺紋脂性能發(fā)生變化有關(guān),也可能與油管柱承受的載荷分布有關(guān);多根油管接頭 泄漏,說明該種油管接頭氣密封性能不滿足該井使用要求.

關(guān)鍵詞:管;特殊螺紋接頭;接箍;泄漏

中圖分類號:TE973 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)07G0519G04


油管柱泄漏,套壓異常升高,是油田容易發(fā)生的 失效事故[1G5].一旦套壓異常升高,油田必須進(jìn)行修 井作業(yè),這不但會花費(fèi)大量的人力和物力,而且存在 很大的安全風(fēng)險(xiǎn).如果油管柱泄漏是油管穿孔或者 斷裂所致,起出油管柱之后很容易找到油管柱泄漏 位置;如果油管螺紋接頭泄漏導(dǎo)致套壓異常升高,現(xiàn) 場作業(yè)人員要確定油管泄漏位置及泄漏接頭數(shù)量是 相當(dāng)困難的.由于沒有找到油管接頭泄漏的真正原 因,雖然油田花費(fèi)大量資金進(jìn)行了修井作業(yè),但卻沒 有一個(gè)有效的預(yù)防措施,此類事故仍然會不斷發(fā)生.

2015年4月18日,某井 A,B,C環(huán)空壓力突然升 高.該 井 完 井 管 柱 下 深 5 209.9 m. 其 中 ?88.9mm×7.34mm規(guī)格13Cr鋼110級特殊螺紋接 頭油管所處井段為9.01~1949.96m,?88.9mm× 6.45mm規(guī)格13Cr鋼110級特殊螺紋接頭油管所 處井 段 為1949.96~4640.32m,封 隔 器 位 置 井 深 4640.86~4642.66m.為了找出該井油管接頭泄漏原因,筆者對該井起出的油管螺紋接頭現(xiàn)場端進(jìn) 行了多種理化檢驗(yàn)和分析,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措 施,以期避免或減小此類事故的再次發(fā)生.

1 理化檢驗(yàn)

1.1 油管泄漏情況統(tǒng)計(jì)分析

油管泄漏情況檢驗(yàn)分析結(jié)果見表1和圖1,部 分油管接頭宏觀形貌如圖2~4所示.封隔器位置 為4640.32~4642.66 m,封 隔 器 以 下 到 井 底 4655.10~4869.49m井段有20根油管,其中密封 面泄漏的油管有13根,占65%;接箍端面滲入的油 管有7根,占35%.


1.2 化學(xué)成分分析

采用 ARL4460直讀光譜儀對油管試樣進(jìn)行化 學(xué)成分分析,結(jié)果見表2.根據(jù)化學(xué)成分分析結(jié)果 判斷,油管試樣的化學(xué)成分滿足用戶要求.


1.3 力學(xué)性能試驗(yàn)

沿油管管體縱向?。保梗?mm×50 mm 板狀拉 伸試樣,沿接箍縱向取?6.25 mm×25 mm 棒狀拉 伸試樣,沿管體縱向?。担祄m×10mm×5mm 夏 比 V 型 缺 口 沖 擊 試 樣,沿 接 箍 縱 向 取 55 mm× 10mm×7.5mm夏比 V 型缺口沖擊試樣.拉伸和 沖擊試驗(yàn)結(jié)果見表 3,可見管體屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng) 度、斷后伸 長 率 和 縱 向 沖 擊 吸 收 能 量 均 滿 足 用 戶 要求.


2 分析與討論

2.1 密封面泄漏及天然氣從接箍端面滲入的油管 接頭判定

油管柱泄漏之后會導(dǎo)致套壓異常升高.如果是 油管穿孔或者斷裂導(dǎo)致油管柱泄漏,起出油管柱之 后很容易找到油管柱穿孔或者斷裂位置[6G10];如果 是螺紋接頭泄漏,一般不會使螺紋接頭幾何形狀發(fā) 生改變,但是天然氣流過螺紋接頭表面后會使整個(gè) 螺紋接頭表面顏色發(fā)生變化,如圖2所示,甚至發(fā)生 局部腐蝕,如圖3所示.螺紋接頭表面顏色發(fā)生變 化的原因是天然氣流過螺紋接頭表面后天然氣中的 部分碳原子沉積在螺紋接頭表面,螺紋接頭表面發(fā) 生局部腐蝕的介質(zhì)是天然氣中所含的 CO2 和凝析 水[11G13].依據(jù)螺紋接頭表面顏色特征及腐蝕形貌 最終確定了該井油管螺紋接頭的泄漏數(shù)量.

天然氣從接箍端面滲入同樣不會使螺紋接頭幾 何形狀發(fā)生改變,天然氣從接箍端面滲入并沒有導(dǎo) 致螺紋接頭泄漏,因此只有與天然氣接觸的螺紋接 頭大端局部區(qū)域表面變色,如圖4所示.螺紋接頭 局部表面變色原因也是天然氣中的部分碳原子沉積 的結(jié)果,如果天然氣從接箍端面滲入和油管接頭泄 漏同時(shí)存在,用肉眼只能判定油管接頭泄漏,而無法 判定是否天然氣從接箍端面滲入.依據(jù)螺紋接頭變 色特征最終確定了該井天然氣從接箍端面滲入的油 管接頭數(shù)量.

2.2 油管泄漏規(guī)律及原因分析

靠近井口油管受拉伸載荷最大,油管容易發(fā)生 泄漏事故.該井0~600 m 井段卻沒有泄漏,說明 拉伸載荷不是導(dǎo)致該井油管密封面泄漏的主要原因.圖5為油管柱受不同載荷時(shí)彈性變形示意圖, 油管泄漏最集中的井段在3900~4869.49m 井段, 其中4200~4500m 井段油管密封面全部泄漏,越 靠近井底,油管柱所受的彎曲載荷越大,這說明導(dǎo)致 油管泄漏的載荷與彎曲載荷有關(guān).油管泄漏最嚴(yán)重 的油管為?88.9 mm×6.45 mm 規(guī)格 13Cr鋼 110 級特殊螺紋接頭油管,該油管柱剛度最弱,這說明油 管泄漏也與油管的剛度有關(guān).


2.3 天然氣從接箍端面滲入規(guī)律及原因分析

全井接箍端面氣體滲入的油管共有32根,占總 油管數(shù)的6.5%.在0~1800m 井段沒有接箍端面 氣體滲入的油管.接箍端面氣體滲入的油管集中在 1800~4869.49m井段,其中4500~4869.49 m 井段接箍端面氣體滲入的油管有11根,占該井段油 管總量的36.7%;3300~3600m 井段接箍端面氣 體滲入的油管有7根,占該井段油管總量的22.6%. 4200~4500m井段沒有發(fā)現(xiàn)接箍端面氣體滲入的 油管,其痕跡可能被密封面泄漏的痕跡掩蓋.

接箍 端 面 氣 體 滲 入 的 油 管 集 中 在 1800~ 4869.49m井段,該井段溫度范圍為109~128 ℃; 在4500~4869.49m井段接箍端面氣體滲入的油 管比例最高,其溫度范圍為128~132 ℃;而在0~1800m井段卻沒有接箍端面氣體滲入的油管,其溫 度范圍為79~109℃.油管接箍端面滲入可能與溫 度升高之后螺紋脂性能發(fā)生變化有關(guān),也可能與油 管柱承受的載荷分布有關(guān)[14].當(dāng)溫度升高之后,螺 紋脂中的油脂會老化,失去原有的附著能力,天然氣 容易滲入.在交變載荷作用下,內(nèi)、外螺紋接頭大端 接觸應(yīng)力較大部位溫度升高致使螺紋脂老化,螺紋 脂在螺紋表面的結(jié)合力降低,天然氣容易滲入.

2.4 油管接頭密封性能分析

特殊螺紋接頭油管應(yīng)當(dāng)具有氣密封性能,該井 雖然采用了特殊螺紋接頭油管,但多根油管接頭泄 漏,說明該種油管接頭氣密封性能不足,不滿足該井 使用要求.

3 結(jié)論及建議

油管泄漏主要集中在3900~4869.49m 井段, 其中4200~4500m 井段油管密封面全部泄漏,導(dǎo) 致油管柱泄漏的原因既與彎曲載荷有關(guān),也與油管 剛度有關(guān).天然氣從接箍端面滲入的油管集中在 1800~4869.49m井段,其原因可能與溫度升高之 后螺紋脂性能發(fā)生變化有關(guān),也可能與油管柱承受 的載荷分布有關(guān).其中多根油管接頭泄漏,說明該 種油管接頭的氣密封性能不滿足該井使用要求.

建議在完井管柱設(shè)計(jì)時(shí)增加失效井段油管的剛 度,同時(shí)在 油 管 使 用 前 進(jìn) 行 油 管 接 頭 氣 密 封 性 能 檢驗(yàn).


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文章來源——材料與測試網(wǎng)