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分享:夾雜物對Q195b拉絲材斷裂行為的影響

2024-06-05 10:14:07 

Q195b鋼線材具有較低的強度和較好的塑性與延展性,可廣泛應(yīng)用于金屬制品加工領(lǐng)域。鋼絲拉拔是鋼絲生產(chǎn)和制備的主要途徑,但是拉拔過程中容易出現(xiàn)鋼絲變形、裂紋、斷裂等缺陷,嚴重影響生產(chǎn)[1-2]

鋼絲拉拔過程發(fā)生斷裂的原因較多,不少學(xué)者對此進行了深入研究,采用化學(xué)成分分析、斷口檢驗、金相檢驗等手段針對不同種類鋼絲拉拔過程斷裂進行分析[3],認為連鑄坯的中心偏析[4]、縮孔和疏松、非金屬夾雜物[5-6]、鋼中白點、混晶組織、拉絲工藝不當[7]等均會造成鋼絲拉拔過程的斷裂[8-10]。本文針對某廠Q195b鋼生產(chǎn)過程拉絲斷裂進行了研究,對拉絲斷口試樣宏觀和微觀形貌進行了檢測,并結(jié)合場發(fā)射掃描電子顯微鏡EBSD和能譜分析儀EDS分析認為斷口非金屬夾雜物是導(dǎo)致拉絲斷口的主要原因,并據(jù)此提出了生產(chǎn)工藝優(yōu)化措施。

某廠Q195b鋼的主要生產(chǎn)工藝流程為120 t BOF→LF→CC,主要成分如表1所示。為研究某廠Q195b拉絲斷裂的主要影響因素,針對Q195b拉絲斷口的形貌和夾雜物分布特征進行了檢測分析。截取典型Q195b拉絲斷口試樣橫截面如圖1(a)和(b)所示,用無水乙醇清洗并干燥處理后,使用放大鏡觀察斷口的形狀、顏色、變形等特征。

將Q195b拉絲斷口試樣切割成5 mm長度,超聲清洗處理后用導(dǎo)電膠將試樣粘到載物臺上,如圖1(c)所示,使用場發(fā)射掃描電子顯微鏡EBSD和能譜分析儀EDS檢測分析Q195b拉絲端口區(qū)域截面的夾雜物分布特征。

Q195b拉絲斷口試樣宏觀形貌如圖2所示,可以看出,斷口存在明顯彎曲,有剪切唇,表面為灰色纖維狀,斷口切面取向與最大切應(yīng)力基本一致,因此該斷裂為切斷型韌性斷裂。圖3為Q195b拉絲斷口試樣微觀形貌,可以看出試樣斷口上存在大量杯狀韌窩,該韌窩的形成與夾雜物關(guān)系較大。由于夾雜物與鋼基體的彈塑性存在差異,在基體塑性變形的過程中二者形變不一致將產(chǎn)生“顯微空穴”的自由表面。這些“顯微空穴”在切應(yīng)力作用下逐步發(fā)展并長大聚集,從而導(dǎo)致線材發(fā)生韌性斷裂。因此Q195b拉絲斷口的微觀形貌和宏觀形貌均說明該斷口為韌性斷裂。


采用場發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察Q195b拉絲試樣斷口,發(fā)現(xiàn)斷口區(qū)域存在不少規(guī)則球狀的夾雜物,如圖4所示,可以看出夾雜物呈圓球狀存在于某一韌窩處,可以推測該夾雜物在一定程度上導(dǎo)致此處韌窩撕裂。采用能譜分析對夾雜物的成分進行檢測,發(fā)現(xiàn)夾雜物主要為硅酸鈣、氧化鋁和硫化物的復(fù)合夾雜物。截取Q195b拉絲正常斷面試樣并采用場發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察,并未發(fā)現(xiàn)類似夾雜物,由此可見夾雜物的存在促進了Q195b在拉絲過程中的斷裂。

在鋼液凝固過程中,如果鋼中氧含量高,則溶解硫的能力比較小,在較高溫度就開始達到飽和,析出硫化物夾雜。因此硫化物夾雜的存在,表明了鋼水冶煉過程脫氧的不充分。硅酸鹽一般屬于外來夾雜物,主要是由于鋼包內(nèi)襯脫落或者是在除渣過程中除渣過程不徹底形成的,當夾雜物聚集則形成比較復(fù)雜的復(fù)合型夾雜物。大量的非金屬夾雜物破壞了鋼的組織連續(xù)性和整體性,夾雜物和鋼材變形不一致,因此拉拔過程中鋼基體的連續(xù)性被破壞,在非金屬夾雜物與基體金屬的交界處產(chǎn)生應(yīng)力集中,隨著拉拔應(yīng)力和應(yīng)變量增加,產(chǎn)生微孔并逐步擴展成裂紋,最終導(dǎo)致拉絲斷裂。

根據(jù)Q195b拉絲斷口試樣的檢測分析,認為鋼中的非金屬夾雜物是導(dǎo)致拉絲斷裂的主要原因。影響鋼中產(chǎn)生硅酸鈣、氧化鋁和硫化物的主要工藝有精煉過程脫氧控制和保護澆注,因此從脫氧工藝、中間包結(jié)構(gòu)優(yōu)化、保護澆注三個方面開展了工藝優(yōu)化:

(1) 降低鋼中的氧含量,延長精煉鋼包鎮(zhèn)靜時間降低鋼中非金屬夾雜物含量;

(2) 優(yōu)化中間包擋墻擋壩控流結(jié)構(gòu),減少死區(qū)比例和各流滯止時間,控制各流平均停留時間均勻,促進鋼水中夾雜物上浮去除;

(3) 澆注過程中嚴格按照操作規(guī)程做好保護澆注措施,減少鋼水的二次氧化。

工藝優(yōu)化措施實施后,鋼水潔凈度得到提高,硅酸鈣、氧化鋁和硫化物等夾雜物得到控制,Q195b拉絲斷裂率從每百噸鋼15~25次降低到每百噸鋼5~15次。

采用光學(xué)顯微鏡和場發(fā)射掃描電子顯微鏡等手段針對Q195b鋼拉絲斷裂原因進行了研究分析,發(fā)現(xiàn)Q195b鋼拉絲斷裂試樣斷口上存在大量杯狀韌窩,韌窩處存在硅酸鈣、氧化鋁和硫化物非金屬夾雜物是導(dǎo)致Q195b鋼拉絲斷裂的主要原因。通過降低鋼中的氧含量、優(yōu)化中間包擋墻擋壩控流結(jié)構(gòu)和保護澆注措施等工藝優(yōu)化能有效提高鋼水潔凈度,降低Q195b鋼拉絲斷裂率。


文章來源——金屬世界