本鋼電鍍鋅生產(chǎn)線在磷化生產(chǎn)過程中,由于設(shè)備功能欠缺和生產(chǎn)技術(shù)支撐缺失,電鍍鋅機(jī)組只能生產(chǎn)對質(zhì)量要求較低的磷化建材和耐指紋家電產(chǎn)品,磷化汽車板生產(chǎn)較少且生產(chǎn)工藝等方面一直處于初步摸索階段,無法形成常態(tài)化生產(chǎn)。本文通過磷化生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和設(shè)備的改造,磷化產(chǎn)品的合格率由60%提高到95%,顏色由黑暗提升至淺灰光亮,磷化的表面質(zhì)量均勻無磷化條痕、斑跡等缺陷,磷化膜厚穩(wěn)定在1.6 g/m2,滿足了電鍍鋅汽車板的供貨要求。
電鍍鋅汽車板主要應(yīng)用在奔馳、寶馬、奧迪等高檔汽車外板,本鋼電鍍鋅機(jī)組自2018年一直致力于生產(chǎn)高檔汽車產(chǎn)品,但電鍍鋅磷化汽車板產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段,質(zhì)量還不穩(wěn)定,不論從工藝開發(fā)還是設(shè)備穩(wěn)定等方面仍制約著電鍍鋅磷化汽車板的生產(chǎn)。
由于設(shè)備功能欠缺和生產(chǎn)技術(shù)支撐缺失,電鍍鋅機(jī)組只能生產(chǎn)對質(zhì)量要求較低的磷化建材和耐指紋家電產(chǎn)品,磷化汽車板生產(chǎn)較少,生產(chǎn)工藝等方面一直處于初步摸索階段,無法形成常態(tài)化生產(chǎn),本鋼電鍍鋅擁有國內(nèi)除寶武集團(tuán)外惟一一條18個(gè)鍍槽的大型機(jī)組,是具備生產(chǎn)高檔汽車板資格的產(chǎn)線,提高本鋼電鍍鋅磷化汽車板的生產(chǎn)能力可促進(jìn)本鋼優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)電鍍鋅市場。
影響磷化產(chǎn)品質(zhì)量的原因
電鍍鋅產(chǎn)線在磷化生產(chǎn)過程中存在顏色深淺不一、膜厚波動(dòng)范圍大、無法持續(xù)性生產(chǎn)等問題,并且存在磷化斑跡、白條等缺陷,嚴(yán)重制約了電鍍鋅磷化產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。機(jī)組通過磷化工藝范圍、磷化持續(xù)性控制、磷化質(zhì)量提升等三方面進(jìn)行優(yōu)化,改善磷化產(chǎn)品的質(zhì)量。
磷化工藝優(yōu)化
磷化液總酸濃度控制
磷化生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),電鍍鋅每批次生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色深淺不一,雖然顏色一般并不作為汽車板客戶的要求,但是出于對產(chǎn)品表面均勻美觀度的考慮,鋼鐵企業(yè)需要追求預(yù)磷化板顏色的相對穩(wěn)定。通過分析,影響磷化產(chǎn)品顏色問題的主要因素是磷化液的總酸濃度控制??偹崾欠从沉谆簼舛鹊囊豁?xiàng)指標(biāo)。控制總酸的意義在于使磷化液中成膜離子濃度保持在必要的范圍內(nèi)。總酸濃度的提高可以加快磷化反應(yīng)的進(jìn)行,但是過高時(shí),雖然可以生成外觀較好的磷化膜,但品粒粗大,附著力較差;而品粒粗大對于預(yù)磷化板耐蝕性是不利的。通過設(shè)計(jì)不同總酸濃度產(chǎn)出的樣板顏色實(shí)驗(yàn),與標(biāo)樣顏色對比,確定出最優(yōu)總酸控制范圍(表1)。
從表1實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出,當(dāng)總酸控制在25~35 g/L時(shí),板面質(zhì)量和顏色均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)水平。圖1為總酸濃度由20~40 g/L的樣板對比圖。
實(shí)際生產(chǎn)中磷化液總酸濃度只能通過電導(dǎo)率來控制,通過電導(dǎo)率與總酸濃度對應(yīng)實(shí)驗(yàn),得出電導(dǎo)率控制在35~45 mS/cm范圍,磷化液的總酸濃度能夠控制在25~35 g/L。為保證電導(dǎo)率能夠真實(shí)反映總酸的控制范圍,電鍍鋅做以下日??刂埔螅孩匐婂冧\每月定修時(shí),對磷化電導(dǎo)率計(jì)進(jìn)行標(biāo)定;②生產(chǎn)磷化時(shí),每4 h取樣對磷化液的總酸進(jìn)行化驗(yàn),來驗(yàn)證電導(dǎo)率計(jì)反饋的準(zhǔn)確性。
磷化液游離酸控制
游離酸反映磷化液中游離H+的含量??刂朴坞x酸的意義在于控制磷化液中磷酸二氫鹽的離解度,把成膜離子濃度控制在一個(gè)必要的范圍內(nèi)。游離酸過高會(huì)抑制Zn3(PO4)2的水解,導(dǎo)致成膜緩慢,結(jié)晶粗大并疏松;游離酸度過低,鋅層溶解較為困難,導(dǎo)致成膜緩慢或難以成膜,Zn3(PO4)2沉渣增多。磷化產(chǎn)品的膜厚取決于磷化液中游離酸的控制范圍,標(biāo)準(zhǔn)范圍在1~2 g/m2。通過對寶鋼樣板膜厚的檢驗(yàn),膜厚范圍在1.4~2.0 g/m2。通過不同游離酸下膜厚的實(shí)驗(yàn),確定出最優(yōu)的磷化游離酸控制范圍(見表2)。
從表2實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出,當(dāng)游離酸控制在2.5~3.5 g/L時(shí),膜厚控制在1.4~1.9 g/m2范圍內(nèi),并滿足72 h鹽霧無白銹。圖2為游離酸濃度在2.5 g/L和3.5 g/L下的72 h鹽霧樣板。
磷化產(chǎn)品穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)的優(yōu)化
磷化濃度穩(wěn)定控制的實(shí)現(xiàn)
磷化生產(chǎn)過程中頻繁出現(xiàn)磷化顏色不均的情況,嚴(yán)重影響磷化生產(chǎn)的質(zhì)量,經(jīng)過電鏡分析發(fā)現(xiàn),這是由于磷化生產(chǎn)過程中磷化液的總酸和游離酸濃度波動(dòng)較大造成的。
為了實(shí)現(xiàn)磷化濃度的穩(wěn)定控制,就需要實(shí)現(xiàn)磷化液的定頻和定量補(bǔ)充問題。針對此問題電鍍鋅機(jī)組添加了預(yù)混罐和自動(dòng)加料系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),并且通過通鋼面積與加液速度的實(shí)驗(yàn),摸索出了穩(wěn)定的控制方法。
生產(chǎn)磷化產(chǎn)品時(shí)將磷化2#預(yù)混罐改成自動(dòng)控制,加液量改為6 L,通鋼面積設(shè)定為1000 m2。剛開始生產(chǎn)時(shí)磷化電導(dǎo)率會(huì)降低到40~45 mS/cm,如果低于40 mS/cm,需加入適量磷化開缸劑,使電導(dǎo)率達(dá)到40 mS/cm以上,要求每2 h化驗(yàn)一次磷化液和活化液,磷化液濃度總酸控制在25~35 g/L,游離酸控制在2.5~3.5 g/L,活化劑pH控制在9~11,如果總酸,游離酸都偏低,則適當(dāng)補(bǔ)充開缸劑;如果都偏高,則排放適量液位,再補(bǔ)水稀釋到原液位,重新化驗(yàn);如果總酸偏高,游離酸正?;蚱停瑒t排放2%液位,再補(bǔ)水稀釋到原液位,適當(dāng)降低通鋼面積;如果游離酸偏高,總酸正?;蚱停瑒t排放2%液位,再補(bǔ)水稀釋到原液位,補(bǔ)充少量開缸劑并適當(dāng)增加通鋼面積。
生產(chǎn)過程中如電導(dǎo)率增加或降低過快,可以通過調(diào)節(jié)通鋼面積解決。
電鍍鋅肖像鍍的應(yīng)用
掌握肖像鍍技術(shù),可以在線確認(rèn)陽極板表面氧化銥鍍膜的損傷程度。鍍槽陽極板是電鍍鋅機(jī)組最重要的部件之一,陽極板由金屬鈦板表面上涂覆一層金屬氧化物氧化銥構(gòu)成。一般立式鍍槽的陽極與帶鋼陰極距離很小,在7 mm左右(縮短距離,可減少溶液電阻能耗,提高電流效率),在電鍍鋅生產(chǎn)過程中由于帶鋼板形不良、邊浪、中浪等原因,會(huì)造成帶鋼表面與陽極板表面擦傷、放電燒傷,導(dǎo)致陽極板表面氧化銥?zāi)p壞。同時(shí),隨著電鍍鋅生產(chǎn)時(shí)間增長,氧化銥?zāi)ひ泊嬖谡5南?,所以鍍鋅槽陽極板需要定期進(jìn)行修復(fù)。由于陽極板表面氧化銥涂膜質(zhì)量關(guān)系到電鍍鋅機(jī)組鍍鋅電流效率、鍍層均勻性,在每次定修之前的電鍍鋅生產(chǎn)結(jié)束時(shí),要求通過肖像鍍技術(shù)來確認(rèn)陽極板的損壞情況,根據(jù)每個(gè)鍍槽的肖像鍍的完好程度,確定定修時(shí)是否對某個(gè)鍍槽進(jìn)行拆卸,離線更換陽極板。
之前因不掌握電鍍鋅肖像鍍技術(shù),必須拆解鍍槽陽極箱才能確認(rèn)陽極板表面氧化銥涂膜的損壞程度。這樣工作量大,又不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)陽極板表面是否損傷程度,不利于電鍍鋅較重生產(chǎn)和鍍層質(zhì)量控制。電鍍技術(shù)與生產(chǎn)操作人員,通過學(xué)習(xí)、研究、實(shí)驗(yàn),掌握了電鍍鋅肖像鍍作業(yè),自主設(shè)計(jì)編寫運(yùn)行程序,經(jīng)過多次操練和生產(chǎn)實(shí)踐,目前電鍍鋅機(jī)組已熟練運(yùn)用肖像鍍技術(shù),為電鍍鋅機(jī)組長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
磷化生產(chǎn)后清理方式的優(yōu)化
磷化生產(chǎn)結(jié)束后,需要對磷化管路進(jìn)行清理,否則生產(chǎn)其他產(chǎn)品時(shí),磷化液會(huì)從噴梁滴落,導(dǎo)致磷化斑缺陷的產(chǎn)生。攻關(guān)前,機(jī)組需要停機(jī),人工對噴梁管路進(jìn)行清理,時(shí)間較長,大約需要8 h;攻關(guān)期間,機(jī)組根據(jù)清理要求和效果進(jìn)行實(shí)驗(yàn),最后采取了增加磷化噴梁的冷凝水清洗管路,在磷化生產(chǎn)結(jié)束后,不再需要停機(jī),只需要1~2卷拉輥料,即可將磷化噴梁清洗干凈,顯著的降低了停機(jī)時(shí)間及過渡成本。
磷化質(zhì)量提升的優(yōu)化
磷化斑跡缺陷的消除
磷化生產(chǎn)過程中會(huì)出現(xiàn)磷化斑跡缺陷,嚴(yán)重影響磷化產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過跟蹤查找,發(fā)現(xiàn)斑跡是由于活化槽和磷化槽的銜接處串液導(dǎo)致。為了解決串液問題,機(jī)組在活化槽和磷化槽之間增加擋板,并在下部增加隔離槽避免污染,消除了磷化斑跡缺陷。
磷化白條缺陷的消除
初期磷化生產(chǎn)時(shí),磷化液剛噴灑投入時(shí),帶鋼表面會(huì)出現(xiàn)斷續(xù)無規(guī)律白條,這是由于活化與磷化擠干輥剛投入時(shí)擠干效果不良,第一段磷化液噴灑壓力過大,導(dǎo)致磷化液和活化液在擠干輥處酸堿中和,出現(xiàn)白條。針對此問題,機(jī)組一方面每月定修對此處擠干輥進(jìn)行拉線標(biāo)高;另一方面將磷化一段的噴梁噴嘴型號(hào)縮小。通過這兩方面控制,消除了白條缺陷。
磷化板面細(xì)膩度的優(yōu)化
溫度是成膜的關(guān)鍵因素。不同的配方有不同的溫度要求。溫度高時(shí),磷酸二氫鹽的離解度大,成膜離子濃度相應(yīng)高些。磷化溫度控制在55℃左右,過高或過低都會(huì)導(dǎo)致磷化膜組織粗糙,導(dǎo)致表面呈現(xiàn)鱗片狀。為解決保溫問題,機(jī)組自主在磷化循環(huán)罐和熱水罐的罐體外表添加了一層防寒材料,來減緩由于氣溫低導(dǎo)致熱量流失快的問題,并對蒸汽循環(huán)管路進(jìn)行改造,縮短其加熱時(shí)間。
結(jié)束語
通過磷化生產(chǎn)工藝的優(yōu)化和設(shè)備的改造,磷化產(chǎn)品的合格率由60%提高到95%。顏色由黑暗提升至淺灰光亮,表面質(zhì)量均勻無磷化條痕、斑跡等缺陷,膜厚穩(wěn)定在1.6 g/m2左右,完全滿足汽車板供貨要求,為本鋼電鍍鋅生產(chǎn)線生產(chǎn)磷化汽車板打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
文章來源——金屬世界