在煉鋼生產(chǎn)中為保證板坯產(chǎn)品質(zhì)量避免因鋼水的含氧量高而出現(xiàn)皮下氣泡等缺陷[1-2],通常需要加入鋁錠、硅鋁鋇鈣等強脫氧劑來控制鋼水的脫氧深度[3],不可避免地會出現(xiàn)Als及Al2O3等高熔點夾雜物澆注進(jìn)入中包以后附著在塞棒、上水口以及下水口等位置。此類夾雜物附著以后難以再被沖刷進(jìn)入鋼水,當(dāng)夾雜物聚集達(dá)到一定程度以后,即造成澆鑄過程中的絮流現(xiàn)象[4]。絮流產(chǎn)生以后控流不穩(wěn),澆鑄液面劇烈波動,極易造成卷渣,嚴(yán)重時甚至導(dǎo)致漏鋼。受液面波動影響,連鑄拉速短時間內(nèi)大幅下降,造成鑄坯出現(xiàn)接頭及表面縱裂等缺陷,嚴(yán)重影響連鑄生產(chǎn)順行及鑄坯質(zhì)量控制。
為去除Al2O3等高熔點夾雜物,要求鋼包頂渣具有較強的吸附能力,因此需要加入石灰、渣洗料、電石等進(jìn)行爐外造渣[5]。雖然該工藝已相對成熟,但是在鋼水不經(jīng)過LF精煉的情況下,轉(zhuǎn)爐工藝控制困難、勞動強度大、效果不穩(wěn)定,造成連鑄絮流嚴(yán)重、生產(chǎn)事故頻繁、鑄坯成材率低、表面缺陷多、中包時間短等問題,生產(chǎn)成本居高不下,嚴(yán)重制約企業(yè)的發(fā)展。
1. 低成本煉鋼新工藝
要解決煉鋼成本居高不下的問題,重點要解決不經(jīng)LF精煉的鋼水絮流控制和鑄坯質(zhì)量控制的問題[6-7],而這兩者都與鋼水的脫氧深度息息相關(guān)。為控制鋼水絮流,需盡可能減少Al的加入,杜絕鋼水中Als的出現(xiàn),這就要求鋼水中[O]盡可能高。實踐表明,當(dāng)鋼水中[O]>30×10−6時,鋼水絮流基本得到控制,而當(dāng)鋼水中[O]超過50×10−6時,鑄坯易出現(xiàn)皮下氣泡,最終導(dǎo)致鋼帶表面縱裂和爛邊等問題[8]。因此,如何將鋼水中[O]穩(wěn)定控制在30×10−6~50×10−6[9-10],是亟需攻克的難題。
1.1 成分設(shè)計
由于新工藝要求控制鋼水中氧含量較高,因此在進(jìn)行Q235B成分設(shè)計時,不僅要滿足國標(biāo)及軋鋼性能要求,更重要的是在要考慮各成分對鋼中C-O平衡的影響。實踐證明,Si元素對C-O平衡起到至關(guān)重要的作用,隨著鋼中Si含量的提高,允許鋼中[O]含量隨之提高。綜合實踐經(jīng)驗,制定Q235B成分如表1。
1.2 脫氧工藝
在出鋼過程中加入鋁錠、硅鋁鋇鈣等強脫氧劑無疑能更好地降低鋼中氧含量,但是受冶煉終點不穩(wěn)定性影響,往往會出現(xiàn)脫氧劑加入過量的情況,最終導(dǎo)致鋼水氧過低而造成連鑄絮流。因此,為保證將鋼水中[O]穩(wěn)定控制在30×10−6~50×10−6,采用分步脫氧,即在出鋼過程用合金預(yù)脫氧,鋼水到氬站以后再用鋁線精確控制出站氧含量。
1.2.1 出鋼過程脫氧合金化
為精確控制到站鋼水氧含量,實驗使用合金(硅鐵/硅錳)進(jìn)行脫氧,即在出鋼過程中不加任何鋁錠、硅鋁鋇鈣及其他脫氧劑,合金加入量如表2。
跟蹤統(tǒng)計200爐出鋼過程純合金脫氧實驗數(shù)據(jù),結(jié)果如表3。
從實驗數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)出鋼碳含量一定時,鋼水到站[O]相對穩(wěn)定,在不同的出鋼條件下,平均氧含量在68×10−6~104×10−6之間波動。
根據(jù)表3統(tǒng)計數(shù)據(jù),由于硅鐵/硅錳脫氧能力有限,在出鋼過程中完全依靠合金脫氧而不使用其他脫氧劑時,鋼水中[O]無法滿足質(zhì)量控制要求,但是在不同出鋼碳含量條件下,到站[O]波動幅度較小,因此,可在吹氬站添加鋁線進(jìn)一步脫氧。跟蹤統(tǒng)計200爐不同出鋼條件下鋁線(?11 mm,Al質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98%)加入量及出站氧含量如表4。
根據(jù)終點出鋼碳含量確定相應(yīng)的鋁線加入量,并根據(jù)出鋼溫度及爐渣氧化性情況進(jìn)行微調(diào),如表4的統(tǒng)計數(shù)據(jù),采用分步脫氧后出站[O]含量控制相對穩(wěn)定,基本控制在30×10−6~50×10−6目標(biāo)范圍。
采用原工藝生產(chǎn)時,轉(zhuǎn)爐出站[O]控制不穩(wěn)定,造成連鑄液面波動頻繁,波動幅度在10~25 mm范圍。采用新工藝以后,轉(zhuǎn)爐出站[O]控制穩(wěn)定,鋼水潔凈度較高,連鑄液面波動<5 mm。在當(dāng)前生產(chǎn)中,液渣正常厚度(13±2) mm,當(dāng)液面波動范圍超過液渣厚度時[11],易造成漏鋼事故,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
針對實驗爐次隨機抽取5組不同規(guī)格試樣檢驗力學(xué)性能及金相,如表5。
根據(jù)隨機抽取的樣品分析結(jié)果,新工藝生產(chǎn)的帶鋼力學(xué)性能均滿足國標(biāo)及內(nèi)控要求,如圖1和圖2所示,夾雜物為球狀氧化物夾雜0.5級,顯微組織是鐵素體加珠光體,其中珠光體含量很少,晶粒度為9.5級,與原工藝基本一致,均能滿足產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求。
新工藝相較于原工藝,在合金用量上略有上升,但是可以節(jié)省大量的石灰、渣洗料等輔料,如表6所示,新工藝合計成本降低6.95元/t。
通過工藝優(yōu)化保證連鑄正常澆鑄,有效減少連鑄換套管次數(shù),中包壽命由原來18 h提高至24 h,如表7所示,執(zhí)行新工藝后可降低成本(合計)2.39元/t。另外,隨著生產(chǎn)順行及鑄坯質(zhì)量的穩(wěn)定,可有效減少外觀問題鑄坯,降低人工勞動強度。
綜合轉(zhuǎn)爐、連鑄生產(chǎn)成本,執(zhí)行新工藝后可降低噸鋼成本9.34元/t。
(1)新工藝執(zhí)行后,可降低噸鋼成本9.34元/t,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)通過改變脫氧路線,在出鋼過程中使用合金脫氧,到吹氬站使用鋁線進(jìn)行二次脫氧,通過分步脫氧將出站[O]穩(wěn)定控制在30×10−6~50×10−6,可有效解決連鑄絮流問題,且保證良好的鋼帶質(zhì)量。
文章來源——金屬世界
1.2.2 吹氬站脫氧控制
1.3 連鑄生產(chǎn)情況
1.4 軋鋼性能及內(nèi)部質(zhì)量分析
2. 成本分析
2.1 轉(zhuǎn)爐成本分析
2.2 連鑄成本分析
3. 結(jié)束語