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分享:本鋼7號高爐爐缸異常侵蝕分析

2024-03-05 10:19:51 

本鋼7號高爐爐容2850 m3,第一代爐齡11年11個月,2017?08?01停爐后對全部冷卻壁和炭磚進行更換,爐缸側(cè)壁由美國UCAR小塊炭磚+陶瓷杯結(jié)構(gòu)改為日本NDK大塊炭磚。2017?10?13第二代爐役開爐后,隨著冶煉強度和產(chǎn)量的提高,爐缸溫度持續(xù)上升,11個月后爐缸2段插入炭磚150 mm的電偶溫度便達到525 °C,為保證生產(chǎn)安全,于2019?04?12停爐對爐缸進行澆筑,第二代爐齡1年6個月。

在7號高爐的第二代爐役中,以爐缸2段炭磚溫度為代表的爐缸側(cè)壁溫度變化如圖1。由圖可見,開爐后的前2個月,爐缸溫度由30 °C正常過渡至150 °C左右。隨著產(chǎn)能提高到6700~6800 t/d,爐缸溫度一直呈快速上升趨勢,直到2018?06?30爐況失常,爐缸嚴重不活,產(chǎn)量大幅下降后,爐缸溫度才出現(xiàn)一定程度的下降,但經(jīng)過半個月的爐況恢復(fù),產(chǎn)能回到6800 t/d水平后,爐缸溫度再次出現(xiàn)快速上升趨勢。

2018年9月隨著提產(chǎn)至7000 t/d,插入炭磚深度150 mm的TE4529點溫度最高上升至525 °C。雖然進行了釩鈦礦護爐、壓漿、堵風(fēng)口和減氧限產(chǎn)等一系列的措施,但爐缸溫度上行趨勢并未停止,于2018?11?16提前年休進行涼爐29 h。復(fù)風(fēng)20 d后,爐缸溫度再次出現(xiàn)大幅上升現(xiàn)象,其中2018?12?08 TE4521在24 h內(nèi)由370 °C上升至455 °C,2018?12?30達到了493 °C的極限溫度,公司開始準備停爐澆筑。

護爐期間,2018?10?2爐缸2段2層4~5風(fēng)口下方出現(xiàn)“鉆鐵”現(xiàn)象,表現(xiàn)為該處相鄰6個溫度點突然上升,其中4點達到最大量程824 °C時長約5 min,2點上升至610 °C,經(jīng)5 h后逐步恢復(fù)至突升前水平。停爐后對該位置冷卻壁拆除發(fā)現(xiàn),第7層和8層炭磚間的橫縫寬12 mm,并有鐵片存在,證實了“鉆鐵”現(xiàn)象和停爐的及時性和正確性,如圖2所示。

停爐后通過對爐缸進行清理和破損調(diào)查發(fā)現(xiàn),除鐵口區(qū)外,8層以上炭磚基本沒有侵蝕。位于爐缸“象腳區(qū)”的第7層和第8層大塊炭磚受侵蝕嚴重,在18—30—7風(fēng)口(圖3,1~30為風(fēng)口編號,1#、2#、3#分別為鐵口編號)范圍內(nèi)形成了一道橫向侵蝕溝,深度800~1100 mm之間,與停爐前爐缸2段溫度情況一致。

其中5#風(fēng)口下方侵蝕最為嚴重,呈“老鼠洞”式侵蝕,最深處炭磚剩余殘厚172 mm,停爐扒料后在該處取樣分析,K2O質(zhì)量分數(shù)2.79%,該位置距停爐前溫度最高點TE4521/TE4529為200 mm,嚴重威脅生產(chǎn)安全。

在操作方面,主要是保證爐況的順行和避免冷卻設(shè)備漏水[1]。經(jīng)歷上一代爐役的洗禮,大家都清楚的意識到冷卻設(shè)備漏水對爐缸傳熱過程危害的嚴重性,冷卻設(shè)備漏水不僅破壞爐缸炭磚前原有的渣鐵黏滯保護層,而且使炭磚、搗料和冷卻壁間產(chǎn)生氣隙,阻礙傳熱過程的正常進行[2]。

因此在第二代爐役中,全廠上下嚴把漏水關(guān),制定了十字測溫定期打壓、爐頂齒輪箱冷卻系統(tǒng)定期查漏、損壞風(fēng)口及時更換等制度。即使2018年7月出現(xiàn)爐況失常的半個月中,也未出現(xiàn)風(fēng)口大面積損壞和冷卻壁漏水現(xiàn)象,保證了整個水系統(tǒng)的密閉和完整,排除了漏水對爐缸炭磚壽命的影響。

堿金屬和鋅在高爐中危害極大,既劣化爐料,使高爐透氣性惡化,又使爐墻結(jié)厚,破壞爐襯和炭磚[3]。在入爐料的堿金屬和鋅控制方面,公司根據(jù)各高爐原料消耗情況,定期對鋅和堿金屬進行了測算,并對有害元素含量高的原料進行控制使用,取得了一定效果,表1列舉了2019年停爐前堿負荷和Zn負荷數(shù)據(jù)。

從表中可以看出,板材7號高爐堿金屬負荷略高于行業(yè)標準3 kg/t;而鋅負荷0.25~1.02 kg/t不等,遠超行業(yè)標準0.15 kg/t,在破損調(diào)查中發(fā)現(xiàn)位于7~9風(fēng)口下,第8層炭磚與保護磚之間的渣鐵中Zn質(zhì)量分數(shù)高達2.03%,極易造成炭磚的損傷,有待進一步改善。

基于7號高爐爐缸炭磚異常侵蝕這一情況,我公司和日本NDK公司共同對7號高爐所使用的超微孔炭磚的備用磚在國內(nèi)外機構(gòu)進行了多次性能檢測,見表2。通過對比發(fā)現(xiàn),NDK炭磚大部分指標能滿足技術(shù)協(xié)議要求,但導(dǎo)熱系數(shù)低于協(xié)議規(guī)定的18 W/(m·K)。

無陶瓷杯的爐缸炭磚結(jié)構(gòu)主要靠炭磚良好的導(dǎo)熱性使1150 °C等溫線穩(wěn)定在渣鐵黏滯層中,避免炭磚和液體渣鐵的直接接觸,從而起到保護炭磚的作用。當導(dǎo)熱系數(shù)過低時,爐缸熱量不能及時導(dǎo)出,1150 °C等溫線向炭磚內(nèi)部推移,造成炭磚和液體渣鐵直接接觸,加之爐料鋅負荷和堿負荷超標,加速了爐缸炭磚的滲透熔蝕,所以炭磚導(dǎo)熱系數(shù)偏低是造成爐缸快速侵蝕的主要誘因。

(1)爐缸炭磚溫度的異常升高準確的反應(yīng)出炭磚受侵蝕情況,事實表明,在測得溫度最高點525 °C處炭磚剩余殘厚172 mm,隨時有燒穿的可能,停爐澆注及時合理。

(2)本鋼7號高爐第二代爐役中,爐缸改為無陶瓷杯的炭磚結(jié)構(gòu)后,由于NDK炭磚的導(dǎo)熱系數(shù)偏低,導(dǎo)致傳熱受阻,不能形成穩(wěn)定的渣鐵黏滯層,1150 °C等溫線向炭磚內(nèi)部推移,造成炭磚與液體渣鐵直接接觸,鐵水及其環(huán)流造成的炭素的侵蝕[4],炭磚侵蝕過速,爐缸壽命偏短。

(3)由于爐缸炭磚不能形成穩(wěn)定的黏滯層保護,而入爐原料中堿金屬和鋅負荷超標,導(dǎo)致堿金屬和鋅蒸汽的破壞力翻倍,加速了炭磚熔蝕和磚縫膨脹,從而炭磚快速剝落,爐缸溫度直線上升。


參考文獻

[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.北京:冶金工業(yè)出版社,2002

[2]謝孔明,高維平.高爐爐缸高效運行的改進措施.金屬世界,2022(4):95

[3]余長有,張曉萍,吳宏亮,等.馬鋼3號高爐爐缸爐底炭磚破損調(diào)查.煉鐵,2022,41(4):17

[4]張壽榮,于仲潔.高爐失常與事故處理.北京:冶金工業(yè)出版社,2012



文章來源——金屬世界