文章介紹了本鋼通過對1700 mm熱軋產(chǎn)線設(shè)備和工藝梳理找出影響成材率的主要因素并制定針對性的措施。經(jīng)生產(chǎn)線各工序的共同努力,在加熱燒損、頭尾切損、軋廢損等多個影響成材率的環(huán)節(jié)有效地降低了對成材率的影響:通過改善設(shè)備狀況、優(yōu)化加熱制度,改善了加熱爐燒損情況,氧化鐵皮由原來的片狀改變?yōu)榉勰?,加熱爐氧化燒損明顯降低;通過改善頭尾工藝控制,獲得良好的頭尾質(zhì)量,大幅降低了因質(zhì)量溫度造成的切損;經(jīng)過一年的優(yōu)化和改進,成材率穩(wěn)步上升,成功地將平均成材率提高至98.10%,月最高成材率達到98.39%。
本鋼1700 mm機組成材率較國內(nèi)外同類型機組成材率(98.20%)相比有一定差距,以1700 mm機組400萬t產(chǎn)量計算,鋼鐵損耗較大。面對如此大的鋼鐵損耗,企業(yè)的損失是巨大的,將1700 mm機組成材率提高到國內(nèi)同行業(yè)水平,將為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。
經(jīng)過分析,影響軋制線成材率的因素主要包括加熱燒損、頭尾切損、軋廢損等3個方面,通過生產(chǎn)線各工序的共同努力,制定一系列優(yōu)化措施,對各個影響因素進行有效的優(yōu)化調(diào)整,最終成功地提高了成材率。
本鋼1700 mm熱軋產(chǎn)線特點
熱連軋廠是本鋼集團公司所屬大型軋鋼廠,1700 mm熱帶鋼連軋機組于2001年9月份進行了第二次全面改造,改造過程中的機械供應(yīng)商是德國SMS公司,全線的過程自動化控制系統(tǒng),包括一級控制、二級控制和數(shù)學模型由美國GE公司提供。目前本鋼1700 mm熱帶鋼連軋機組擁有3臺步進式加熱爐和1臺推鋼式加熱爐;荒軋機組3架粗軋機,R1為可逆軋機;7架精軋機;3臺地下卷取機。
影響成材率的因素
劉明[1]研究得出,成材率損耗各影響因素間的關(guān)系為:燒損>切損>取樣量>平整切損>軋廢損>檢驗廢。結(jié)合本鋼實際情況,通過對軋制線的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行細致分析,總結(jié)出影響本鋼1700 mm熱軋產(chǎn)線成材率的主要因素,歸納為3個方面:加熱燒損、頭尾切損、軋廢損。
加熱燒損
為了更為準確的確定加熱制度,先后在加熱爐進行了9次加熱實驗,找出在爐時間、二次加熱時間、均熱時間與氧化鐵皮厚度的對應(yīng)關(guān)系,如表1所示。通過實驗1~7可以看出,隨著在二次加熱和均熱時間增加,導(dǎo)致在爐時間增加、氧化鐵皮逐漸增厚;實驗4和5對比可以看出,二次加熱和均熱時間一樣,在爐時間增加,氧化鐵皮增厚;實驗6和8,實驗7和9對比,在爐時間幾乎相同,均熱時間增加,氧化鐵皮厚度明顯增厚。
根據(jù)儀表顯示溫度看,二次加熱溫度普遍超過950℃,均熱段溫度普遍超過1150℃,這兩個位置的溫度較高導(dǎo)致了氧化鐵皮增加迅速。因此,鑄坯在高溫段的停留時間必須嚴格控制,才能有效減少氧化鐵皮的生成,從而減小對成材率的影響。
由于鋼坯鋼種、坯料裝爐溫度、成品規(guī)格不同,加熱工藝及軋制工藝也不盡相同。如果出現(xiàn)出爐溫度存在差異的鋼坯安排在一起生產(chǎn)的情況時,必然對鋼坯的加熱燒損產(chǎn)生影響,進而影響產(chǎn)品的表面質(zhì)量。
鋼坯加熱過程中常存在冷熱坯料混裝、鋼種強度差異大的鋼坯混裝生產(chǎn),加熱速度不同的鋼種混裝生產(chǎn)的情況。這不僅對加熱的工藝執(zhí)行產(chǎn)生影響,產(chǎn)生了無謂的燒損,又影響了產(chǎn)品質(zhì)量及后續(xù)軋制的穩(wěn)定性。
頭尾切損
頭尾切損包括飛剪對中間坯料頭尾形狀不規(guī)則部位的剪切、鋼卷切尾取樣、鋼卷頭尾控制不良切除。
荒軋機組采用減寬軋制,中間坯料頭部形狀很不規(guī)則,尾部為燕尾形,利用精軋機前的飛剪進行切除。由于中間坯較厚,一般為30~45 mm,如果頭尾切除長度較大會造成切損重量大,嚴重影響成材率;而減少此部分的切損,需要穩(wěn)定的飛剪系統(tǒng)及控制中間坯料形。
鋼卷切尾取樣主要為了切除尾部不良區(qū)域,然后切除試樣塊。
鋼卷頭尾控制不良主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的板形不良、頭尾劃傷、頭尾硌印等缺陷,需要切除鋼卷頭尾控制不良,保障產(chǎn)品質(zhì)量。此部分產(chǎn)品主要集中于薄規(guī)格產(chǎn)品。
軋廢損
軋廢損主要指生產(chǎn)過程中出現(xiàn)卡鋼、軋廢等生產(chǎn)事故造成的廢品。軋廢損雖然頻次低,但每次出現(xiàn)生產(chǎn)事故均造成較大的重量損失。另外,出現(xiàn)卡鋼事故后,需要一定的處理時間,在處理時間內(nèi),加熱爐內(nèi)的部分鋼坯停留在高溫段,增加了氧化燒損量,進而降低了成材率。
制定措施
優(yōu)化加熱工序
加熱爐設(shè)備保障措施:①制定噴嘴通透處理的合理檢查周期,及時更換燃燒狀態(tài)不佳的燒嘴;②在爐體承受能力范圍內(nèi),將燃燒系統(tǒng)設(shè)置在狀態(tài)最佳,充分提升加熱能力;③在每次檢修之后,生產(chǎn)方面對雙線燒鋼能力進行對比,保證加熱能力,同時要求雙線燒鋼溫差均衡。加熱制度優(yōu)化措施:①嚴格控制鑄坯在二次加熱和均熱段停留時間;②將不同的鋼種進行歸類,將鋼種劃分成低碳鋼、中碳鋼、高碳鋼和特殊鋼4大類,不同的類別采用不同的加熱制度;③避免出現(xiàn)冷態(tài)鑄坯和熱態(tài)鑄坯混合裝爐現(xiàn)象。優(yōu)化加熱工序后,爐生鐵皮由片狀改變?yōu)榉勰睿趸療龘p率明顯降低。
頭尾切損
飛剪對中間坯料頭尾形狀不規(guī)則部位的剪切切損量大,胡亮等[2]通過降低帶鋼頭尾切損率有效提高了成材率。通過對飛剪系統(tǒng)的工藝優(yōu)化、設(shè)備調(diào)整、坯料減寬量的控制及荒軋板型的控制,達到減小軋制線頭尾切損的目的。飛剪操作人員要根據(jù)不同減寬量坯料制定合理的剪切參數(shù),觀察切損情況,對下一塊鋼坯進行調(diào)節(jié),制定飛剪的切頭尾量標準。方案實施后,項目組對現(xiàn)場的切頭尾情況進行了檢查,從廢料鋼斗中的切損實物可以看出,切損量有了明顯的減少,如圖2所示。
鋼卷切尾取樣是不可避免的切損,但通過提高鋼卷尾部工藝命中率,減少了因工藝不合格造成的尾部切除。因板形、頭尾缺陷等原因切除頭尾,主要集中于薄規(guī)格產(chǎn)品。通過對終軋溫度、軋制力設(shè)定及負荷分配3方面的模型優(yōu)化,提高薄規(guī)格軋制的穩(wěn)定性。對精軋區(qū)域的噴水效率進行調(diào)整,使帶鋼頭部溫度保證在終軋溫度目標的±15℃范圍內(nèi),并將溫度修正量保持在0℃左右;薄規(guī)格生產(chǎn)時,經(jīng)常出現(xiàn)薄規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)定軋制力與反饋軋制力相差較大的情況,對此模型人員加強對軋制力系數(shù)的調(diào)整,保證后續(xù)帶鋼的軋制力匹配;負荷分配原則為前部機架完成大部分的變形量,后部機架主要保證軋制的穩(wěn)定性及板型,但薄規(guī)格產(chǎn)品由于在機時間較長,中間坯料尾部溫降較大,容易在軋制過程后段出現(xiàn)軋制力超極限跳閘或軋斷卡鋼情況,需要對薄規(guī)格產(chǎn)品的負荷進行優(yōu)化,從前部機架適量向后部機架轉(zhuǎn)移。
另外,1700 mm機組的板型控制主要從CVC及彎輥來完成,CVC主要控制帶鋼的凸度,彎輥主要控制帶鋼的浪形。對精軋機組F5~F7的彎輥力限制進行了修改,從150~1800kN修改為150~1950kN,增加了彎輥力的調(diào)整范圍,提高了后部機架彎輥的調(diào)整能力。對精軋機組F1的彎輥力設(shè)定范圍進行調(diào)整,從原來的150~1365kN調(diào)整為1350~1365kN,縮小了彎輥力的調(diào)整范圍。
軋廢損
通過生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性調(diào)整,薄規(guī)格產(chǎn)品的軋制穩(wěn)定性得到了提高,卡鋼產(chǎn)生的廢品逐漸減少,軋廢量降低30%,軋廢損相應(yīng)下降。
實施效果
通過項目的實施,1700 mm機組的成材率指標逐月升高,成材率由97.82%上升至98%以上,經(jīng)過一年的優(yōu)化和改進,成材率穩(wěn)步上升,平均成材率98.10%,最高月份成材率達98.39%。
結(jié)束語
(1)通過對本鋼1700 mm產(chǎn)線影響成材率的因素分析,對加熱燒損、頭尾切損、軋廢損等環(huán)節(jié)采取有效措施,將平均成材率提升至98.10%,月成材率最高達98.39%。
(2)通過改善設(shè)備狀況、優(yōu)化加熱制度,改善了加熱爐燒損情況,氧化鐵皮由原來的片狀改變?yōu)榉勰?,加熱爐氧化燒損明顯降低,提高了本鋼1700 mm產(chǎn)線成材率。
(3)通過改善頭尾工藝控制,獲得良好的頭尾質(zhì)量,大幅降低了因質(zhì)量溫度造成的切損,進一步提高了本鋼1700 mm產(chǎn)線成材率。
文章來源——金屬世界