孫明道1,田金濤2,肖鶴旋1,劉曉鋒1
(1.平高集團河南平芝高壓開關有限公司,平頂山 467013;
2.平高集團河南平高電氣股份有限公司,平頂山 467001)
摘 要:某批次35CrMo合金鋼252kV 氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)機構電鍍鋅止動螺栓在合閘試驗調(diào)節(jié)中發(fā)生斷裂失效,通過化學成分分析、斷口分析、硬度測試、氫脆評估試驗、金相檢驗等方法對螺栓斷裂原因進行了分析.結果表明:該止動螺栓斷裂是由氫脆造成的,而止動螺栓發(fā)生氫脆斷裂是由螺栓電鍍鋅后去氫工藝不當造成的.最后提出了預防螺栓氫脆斷裂的改進措施.
關鍵詞:止動螺栓;斷裂;氫脆;失效分析
中圖分類號:TG115;TH131 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)08G0602G05
某 252kV 氣體絕緣金屬封閉開關設備(GasInsulatedSwitchgear,GIS)智能變機構進行出廠機械特性試驗,操作200次后,發(fā)現(xiàn) GIS的斷路器三相合閘時間均不在管理值范圍(75~100ms)之內(nèi).使用5N??m 力矩扳手緊固調(diào)節(jié)機構的合閘時間螺栓,第一次調(diào)整未能達到管理值要求,再次進行調(diào)整時發(fā)現(xiàn) C相合閘調(diào)整螺栓松動,擰出螺栓發(fā)現(xiàn)已經(jīng)斷裂,斷裂螺栓形貌如圖1所示.斷裂帶孔止動螺栓為東芝進 口 螺 栓,規(guī) 格 為 M6×30,強 度 等 級 為45H,材料為35CrMo鋼,要求表面處理工藝為電鍍鋅(F51E2B)并進行去氫處理(P10F1).為查明該螺栓斷裂失效的原因,筆者通過一系列理化試驗方法,對斷裂的螺栓及同規(guī)格螺栓進行了檢驗和分析,并提出了相應的預防措施.
1 理化檢驗
1.1 化學成分分析
對斷裂螺栓基體取樣,采用島津 PDA7000 型直 讀光譜儀進行化學成分分析,結果見表1.可見該斷 裂 螺 栓 的 各 元 素 含 量 均 符 合 GB/T3077-2015«合金結構鋼»對35CrMo鋼成分的技術要求.
1.2 宏觀分析
GIS機構拆解下的帶孔止動螺栓尚未完全斷裂分離,如圖1a)所示.用手將最后連接部分扯斷,目視上下斷口并無較大差別,斷口較為平整.采用基恩士 VHXG500型數(shù)碼顯微鏡觀察斷口,如圖1b)所 示,斷裂起始于螺牙底部,螺栓斷裂前受到拉應力作 用,斷裂由螺牙底逐漸擴展到整個斷面,直到最終斷 裂,斷口處無明顯塑性變形,且斷面與軸線垂直,呈 脆性斷裂特征.
1.3 斷口微觀分析
止動螺栓斷口經(jīng)丙酮反復清洗后,利用日本電子JSMG6510A 型掃描電鏡(SEM)觀察圖1b)中螺栓斷口的斷裂源、擴展區(qū)、終斷區(qū)的顯微形貌,結果如圖2所示.圖2a)為斷裂源處的沿晶斷裂形貌,斷口以典型的沿晶冰糖狀形貌為主;圖2b)為斷裂源處沿晶斷裂晶面的形貌特征,可見晶面上分布有雞爪紋理;圖2c)為斷口心部的擴展區(qū)微觀形貌,可見存在晶間二次裂紋并伴隨有微孔;圖2d)為終斷區(qū)的混合斷裂形貌,斷口上分布有韌窩并伴隨有沿晶斷裂.斷口微觀分析結果表明,止動螺栓斷口呈現(xiàn)典型的氫脆斷裂特征.
1.4 維氏硬度測試
使用 HVG5型顯微硬度計對斷裂止動螺栓表面及心部硬度進行測試,試驗載荷為4.9N(500gf),加載時間為10s,結果如表2所示.可見螺栓的表面和心部硬度均符合JISB1053-1999«用碳鋼和合金鋼制成的緊固件的機械特性 第5部分:不低于拉伸強度的緊固螺釘和類似緊固螺釘»對45H 強度等級螺栓的技術要求。
1.5 氫脆評估試驗
1.5.1 扭轉強度試驗
根據(jù)JISB1053-1999中6.3款力學性能中的強度試驗方法,從同一批次螺栓隨機抽取2件,正常運行設備上拆掉其他批次的螺栓1件,進行扭轉試驗.試驗按JISB1053-1999中的圖3進行.標準要求規(guī)格 M6、強度等級45H 的螺栓能承受8.5N??m力矩,試 驗 結 果 表 明 同 批 次 的 2 個 螺 栓 在 承 受8.5N??m力矩時均發(fā)生斷裂,而設備上正常使用的螺栓能夠承受8.5N??m 力矩,未發(fā)生斷裂,表明本批次螺栓強度不能滿足規(guī)格 M6、強度等級45H 的扭轉載荷試驗要求.當螺栓中氫含量達到一定程度時,螺栓極限載荷會有所降低[1],觀察螺栓斷口平齊,為脆性斷口,由此判斷本批次螺栓存在氫脆的風險.
1.5.2 慢應變拉伸試驗
分別取同一批次 M6螺栓2件和其他批次正常使用的 M6螺栓1件,進行慢應變拉伸試驗,快速對其抗氫脆性能進行評估[2G3].采用美特斯工業(yè)系統(tǒng)CMTG5105型微機控制萬能試驗機對螺栓進行慢應變 拉 伸 試 驗,試 驗 條 件 如 下:拉 伸 速 率 為0.02mm??min-1,應變速率為 10-4 s-1.慢應變拉伸試驗結果見表3,試驗曲線如3a)所示.由圖3a)可見:同批次螺栓1號和2號均在屈服前斷裂,呈脆性斷裂,不存在明顯的屈服;3 號螺栓則為韌性斷裂,存在明顯的屈服.3號螺栓的抗拉強度大于1號和2號螺栓的,這是因為隨著螺栓中氫含量的增加,其抗拉強度隨之降低,并發(fā)生脆性斷裂[1].通過掃描電鏡對3個慢應變拉伸斷口進行觀察:1號和2號螺栓斷口平整,其微觀形貌呈冰糖狀的沿晶斷裂,如圖3b)和 圖 3c)所 示;與 斷 裂 螺 栓 斷 口 形 貌 相 似,1號和2號螺栓沿晶斷裂面上也分布有雞爪紋理,局部存在 沿 晶 二 次 裂 紋 并 伴 有 微 孔,如 圖 3d)和圖3e)所示;3號螺 栓 斷 口 形 貌 如 圖3f)所 示,斷 口上有大量韌窩,屬于韌性斷裂.慢應變拉伸試驗結果表明,本批次螺栓存在嚴重的氫脆風險.
1.6 金相檢驗
1.6.1 非金屬夾雜物檢驗
對斷裂的螺栓縱向取樣,經(jīng)磨制、拋光后使用OLYMPUSGX51 型金相顯微鏡觀察螺栓拋光態(tài)下的非金屬夾雜物及缺陷情況.結果表明:螺栓拋光態(tài)下放大100倍心部未見明顯非金屬夾雜物及帶狀偏析.
1.6.2 脫碳層檢驗
將斷裂螺栓沿軸向剖開,制備金相試樣,進行螺紋脫碳層檢驗.經(jīng)磨制、拋光后用4%(體積分數(shù))硝酸酒精溶液侵蝕,使用 OLYMPUSGX51型金相顯微鏡進行觀察,螺紋處顯微形貌如圖4所示.根據(jù)JISB1053-1999中金相法測定螺栓脫碳層的規(guī)定,測得螺紋未脫碳的高度 E=0.498 mm(技術要求E≥0.459mm),螺紋全脫碳層深度G=9.38μm(技術要求 G≤15μm),螺紋脫碳層檢驗結果符合JISB1053-1999技術要求.
1.6.3 顯微組織檢驗
選取斷裂的螺栓和慢應變拉伸試驗斷裂的3號螺栓,進行顯微組織比較.對兩個螺栓進行橫向取樣,經(jīng)磨制、拋光后用4%(體積分數(shù))硝酸酒精溶液侵蝕,通過 OLYMPUSGX51型金相顯微鏡進行觀察.如圖5所示,二者顯微組織基本一致,均為回火索氏體,其中斷裂螺栓中還有少量塊狀鐵素體,為正常調(diào)質(zhì)熱處理顯微組織[4G5].
2 綜合分析
以上理化檢驗結果表明,斷裂止動螺栓的化學成分、硬度、顯微組織均符合相關標準技術要求.斷口分析結果顯示,斷裂螺栓斷口宏觀上無明顯塑性變形,斷面平整,斷口微觀形貌以冰糖狀沿晶斷裂為主,并且在沿晶斷裂面上有大量雞爪紋理,晶面上有微孔并且伴有晶間二次裂紋,呈典型氫脆沿晶斷裂特征.螺栓氫脆評估試驗結果表明,斷裂批次螺栓存在嚴重的氫脆風險.螺栓產(chǎn)生 氫 脆 主 要 與 鋼 中 氫 含 量 過 高 有 關,
但也與鋼中的碳含量、顯微組織、強度以及零部件所受的應 力 有 關.研 究 發(fā) 現(xiàn),如 果 鋼 的 抗 拉 強 度達到1128 MPa或者硬度達到37 HRC以上時,其氫脆敏感 性 就 會 很 高,零 部 件 在 表 面 處 理(電 鍍、酸洗)后如果去氫工藝不當,引入的氫元素就很容易誘 發(fā) 氫 脆 斷 裂[6].止 動 螺 栓 斷 口 形 貌 特 征 表明,由于去氫 工 藝 不 當 引 入 的 氫 元 素 已 擴 散 至 整個螺栓材料中.斷裂止動螺栓強度等級為45H,屬于高強度螺栓,其硬度達到了37HRC以上,因此氫脆敏感性較強.螺栓表面進行了電鍍鋅處理,其電鍍鋅工藝如下:脫 脂 → 水 洗 → 酸 洗 → 電 解 除 油 → 水 洗 →10%HCl(體積分數(shù))活化→水洗→電鍍鋅→水洗→出光→鈍化(CrO3,H2SO4,HNO3)水洗 → 干燥 →老化,可見在電鍍鋅過程中有酸洗工序和鹽酸活化工序,在進行這兩個工序時,極易引入氫.如果在電鍍后去氫工藝不當或者漏掉去氫工序,氫元素便會殘留在螺栓中,造成螺栓在使用過程中發(fā)生由氫脆誘發(fā)的延遲斷裂.一般鋼中氫含量在0.0005%~0.001%(質(zhì)量分數(shù))時就會產(chǎn)生氫脆斷裂,對于高強度鋼,其臨界氫含量還要低的多.斷裂螺栓的硬度和氫脆評估試驗結果,間接驗證了螺栓中氫含量的過量,螺栓存在氫脆的危險.該止動螺栓工作時主要受靜態(tài) 應 力 和 氫 元 素 作 用,產(chǎn) 品 裝 配 結 束 進 行200次操作試驗后,推測止動螺栓上出現(xiàn)了裂紋,最后在進行調(diào)整時受到扭轉力作用而發(fā)生最終斷裂.因此,氫和應力的共同作用是造成該批次止動螺栓發(fā)生氫脆斷裂的主要原因[7G8].
3 結論及改進措施
(1)該批次252kV GIS機構止動螺栓斷裂屬于典型的沿晶氫脆斷裂.
(2)螺栓在電鍍鋅表面處理過程中引入了氫元素,去氫工藝不當造成氫元素殘留,從而導致螺栓在使用過程中于氫和應力的共同作用下發(fā)生延遲斷裂,其中過量氫是造成該批次止動螺栓氫脆斷裂的根本原因.
(3)建議對于抗拉強度大于1128MPa或者硬度高于37HRC的高強度等級的螺栓在電鍍鋅后要及時進行去氫處理,且應嚴格執(zhí)行去氫工藝規(guī)范,避免因去氫工藝不當誘發(fā)氫脆斷裂;另外可以采取適當降低合金鋼的碳含量、適量提高回火溫度等措施;對于要經(jīng)過海上運輸?shù)膶浯嗝舾械牧悴考?在運輸時要進行包裝防護,避免長期接觸海霧而導致零部件局部滲氫.