唐鋼一鋼軋廠現(xiàn)有3座150 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,3座LF鋼包精煉站,2座雙工位RH精煉站和2臺雙流板坯連鑄機(jī)(分別為1700連鑄和1810連鑄)[1],設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為450萬t,目前主要產(chǎn)品為低碳冷軋料、中碳結(jié)構(gòu)鋼、耐候鋼、焊絲鋼等,產(chǎn)品產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的70%以上。
2019年開始,為響應(yīng)公司提產(chǎn)增效的號召,一鋼軋廠基于目前的生產(chǎn)條件充分發(fā)掘設(shè)備、工藝潛力,進(jìn)行了縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期的相關(guān)研究。
1. 現(xiàn)狀
轉(zhuǎn)爐冶煉周期統(tǒng)計(jì)方法為本爐次吹煉開始時(shí)間到下一爐次吹煉開始時(shí)間,統(tǒng)計(jì)鋼種包括SS400、SPHC系列鋼種,數(shù)據(jù)采自2019年1月—4月,對比鐵耗760~1000 kg/t(每隔30 kg/t列為一組)的轉(zhuǎn)爐冶煉周期如圖1所示,從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,鐵耗在850~970 kg/t時(shí)轉(zhuǎn)爐冶煉周期處于較低水平,鐵耗在910~940 kg/t時(shí)的轉(zhuǎn)爐冶煉周期33.8 min在各對比組中周期最短。
以鐵耗910~940 kg/t下轉(zhuǎn)爐冶煉周期為研究對象,對轉(zhuǎn)爐冶煉操作細(xì)化分解為吹煉過程、拉碳過程、出鋼過程等共計(jì)10個(gè)步驟,列出轉(zhuǎn)爐冶煉各步驟所占時(shí)間的pareto圖如圖2所示。
從圖2可以發(fā)現(xiàn),影響轉(zhuǎn)爐冶煉周期的主要包括吹煉過程、出鋼過程、拉碳過程和濺渣過程,所占比例高達(dá)83.6%,降低這4個(gè)過程所消耗的時(shí)間可有效縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期。
結(jié)合我廠的實(shí)際控制水平和其他生產(chǎn)廠對標(biāo)情況,最終我廠制定了轉(zhuǎn)爐冶煉周期的目標(biāo)為24 min[2]。
2. 影響因素分析
分別從吹煉過程、出鋼過程、拉碳過程和濺渣過程查找原因,對影響轉(zhuǎn)爐冶煉周期的因素逐級分析,從各過程控制時(shí)間長的一次原因入手,最多分析到五次原因,共計(jì)梳理出末端因素17項(xiàng),通過相關(guān)性試驗(yàn),得到主要因素分別為:1)氧槍噴頭設(shè)計(jì)喉口直徑小,吹煉過程供氧強(qiáng)度低,導(dǎo)致吹煉時(shí)間較長;2)鐵水預(yù)處理扒渣效果和石灰質(zhì)量較差,易導(dǎo)致吹煉過程造渣效果不好,影響預(yù)處理脫硫和轉(zhuǎn)爐脫磷效果,導(dǎo)致一次拉碳率低,吹煉和拉碳時(shí)間較長;3)轉(zhuǎn)爐出鋼口設(shè)計(jì)內(nèi)徑較小,影響出鋼時(shí)間。下面針對以上幾個(gè)主要因素進(jìn)行措施優(yōu)化。
3. 優(yōu)化措施及改善效果
3.1 優(yōu)化氧槍噴頭結(jié)構(gòu)
提高氧槍供氧強(qiáng)度可有效促進(jìn)轉(zhuǎn)爐內(nèi)碳氧反應(yīng),提高脫碳速率,從而縮短吹氧時(shí)間[3]。2019年5月,為提高氧槍噴頭的供氧強(qiáng)度,一鋼軋廠聯(lián)合氧槍噴頭供應(yīng)商共同設(shè)計(jì)、開發(fā)大流量氧槍噴頭,擬在相同氧壓條件下提高供氧強(qiáng)度(圖3),將喉口直徑由35增加至39 mm,出口直徑由48.5增加至50.7 mm(表1),供氧強(qiáng)度由3.3提高至3.8 m3/(min·t),理論吹氧時(shí)間可縮短至12 min以內(nèi)[4−6]。
分別統(tǒng)計(jì)2019年4月和6月的平均吹煉時(shí)間,措施實(shí)施后,供氧強(qiáng)度平均提高0.34 m3/(min·t),吹煉時(shí)間由15.42縮短至11.67 min,轉(zhuǎn)爐冶煉周期可縮短3.75 min。
生石灰塊(以下簡稱石灰)是轉(zhuǎn)爐吹煉過程中造渣的重要原料,質(zhì)量好的石灰具有有效CaO高、粒度均勻適中(一般為10~50 mm)、活性度高(一般要求≥350)和強(qiáng)度高等特點(diǎn)。在石灰料倉對石灰檢查中發(fā)現(xiàn)存在石灰生燒、粒度不均、石灰易粉碎等問題,因石灰中有效CaO較低,爐渣堿度偏低無法提供良好的脫磷、脫硫條件,造渣劑使用量增加又導(dǎo)致渣量增加不利于控制金屬收得率。
針對這些問題,我廠制定了石灰合格率>95%的目標(biāo),具體措施如下:1)在原有常規(guī)每月2次檢查計(jì)劃中增加每周隨機(jī)抽查1~2次,主要對剛卸車的石灰進(jìn)行水化實(shí)驗(yàn),對石灰粒度、成分和活性度的檢查、化驗(yàn),評價(jià)石灰的水化速度和水化后殘留物多少;2)完善班組檢查機(jī)制,每班對石灰進(jìn)行水化試驗(yàn)并記錄,對有異常石灰的車次及時(shí)叫停卸車并反饋相關(guān)負(fù)責(zé)人采取進(jìn)一步措施。
通過以上措施的實(shí)施,6月份外購石灰質(zhì)量合格率達(dá)到96.68%,繼續(xù)跟蹤石灰質(zhì)量情況和使用效果,外購石灰質(zhì)量合格率在96.68%~98.12%,跟蹤轉(zhuǎn)爐終渣堿度也較5月份平均爐渣堿度2.74提高至2.85~2.91,可滿足煉鋼要求,如圖4~5所示。
為減輕轉(zhuǎn)爐和LF精煉的脫硫壓力,往往采用鐵水預(yù)處理脫除部分硫。一鋼軋廠裝備2座預(yù)處理脫硫站采用噴吹顆粒鎂工藝,具有脫硫處理時(shí)間短的優(yōu)勢,但因唐鋼高爐設(shè)置較分散、鐵水運(yùn)輸距離相差較大,魚雷罐需要倒罐站將鐵水折入鐵包才能進(jìn)入煉鋼工序,環(huán)保形勢的日趨嚴(yán)峻等多種原因,一鋼軋廠經(jīng)常出現(xiàn)鐵水無法及時(shí)供應(yīng)的問題,為保證生產(chǎn)節(jié)奏的穩(wěn)定,常規(guī)鋼種預(yù)處理扒渣率僅有50%~60%,扒渣效果極不理想。
為減少鐵水渣帶入導(dǎo)致的轉(zhuǎn)爐爐渣堿度低、渣量大等問題,提高鐵水預(yù)處理扒渣效果需要從2方面入手:一是提高預(yù)處理扒渣率至90%以上,二是提高扒渣后鐵水亮面率≥80%。5月份措施實(shí)施后,5~7月份扒渣率逐步提高到91.89%,鐵水亮面率符合要求,如圖6所示。
轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)通過從轉(zhuǎn)爐底部供氣,配合頂吹氧槍射流,可以提高轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼液的攪拌效果。良好的底吹制度可以減少爐內(nèi)死區(qū),加快轉(zhuǎn)爐內(nèi)部碳氧反應(yīng),促進(jìn)成分均勻化。
我廠轉(zhuǎn)爐最多可安裝8支底吹槍,因前期爐底維護(hù)方式等多種原因,在爐齡超過6000爐后底吹效果明顯減弱,影響吹煉時(shí)間的縮短和轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率的提高。為解決這個(gè)問題,我廠及時(shí)調(diào)整爐襯維護(hù)方案,每班檢測爐底渣層厚度,根據(jù)渣層厚度分別調(diào)整輕燒白云石加入量、補(bǔ)爐方案、單支底吹流量、濺渣物料加入量和濺渣槍位,并增加了底吹報(bào)警裝置,在單支底吹壓力<0.2 MPa、單支流量<25 m3/h時(shí)語音報(bào)警。方案實(shí)施后,截止8月29日,爐齡達(dá)到9644爐,未發(fā)生底吹槍堵塞的情況[7]。
轉(zhuǎn)爐出鋼口內(nèi)徑尺寸影響轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)間,為保證鋼水脫氧后產(chǎn)生的夾雜物有一定的上浮時(shí)間,同時(shí)減少過程溫降和增氮等問題。唐鋼150 t轉(zhuǎn)爐使用的是內(nèi)徑140 mm的出鋼口,出鋼時(shí)間平均為5.5 min,仍有縮短出鋼時(shí)間的能力,擬將出鋼口內(nèi)徑尺寸擴(kuò)大至150 mm,理論出鋼時(shí)間可縮短40 s。并在5月份組織試驗(yàn)5支新型出鋼口,出鋼時(shí)間縮短46 s,此后,轉(zhuǎn)爐全部采用150 mm內(nèi)徑出鋼口方案[8]。
1)調(diào)整廢鋼結(jié)構(gòu)配比,減少破碎料使用量,6~7月份廢鋼配比合格率達(dá)到100%;
2)濺渣過程使用鎂碳護(hù)爐料代替石灰石塊和白云石塊,平均濺渣時(shí)間可由3.21縮短至1.48 min;
3)因石灰質(zhì)量、廢鋼配比、鐵水扒渣效果和轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)趨于穩(wěn)定,轉(zhuǎn)爐可應(yīng)用不倒?fàn)t出鋼工藝,可減少搖爐時(shí)間和拉碳時(shí)間平均3.66 min[9];
4)提高鋼包周轉(zhuǎn)率,鋼包加蓋,可減少鋼包溫度散失,減少轉(zhuǎn)爐出鋼溫低補(bǔ)吹的占比。
1)通過優(yōu)化氧槍噴頭結(jié)構(gòu),供氧強(qiáng)度平均提高0.34 m3/(min·t),吹煉時(shí)間由15.42縮短至11.67 min,轉(zhuǎn)爐冶煉周期可縮短3.75 min;
2)通過改進(jìn)出鋼口內(nèi)徑設(shè)計(jì),由原始的140 mm設(shè)計(jì)內(nèi)徑改進(jìn)為150 mm,出鋼時(shí)間由5.5 min平均縮短46 s;
3)通過濺渣過程使用鎂碳護(hù)爐料代替石灰石塊和白云石塊,平均濺渣時(shí)間可由3.21縮短至1.48 min,濺渣時(shí)間縮短1.73 min;
4)通過改善石灰質(zhì)量、調(diào)整廢鋼結(jié)構(gòu)、提高鐵水扒渣率、維護(hù)轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)等多種措施,轉(zhuǎn)爐冶煉條件趨于穩(wěn)定,可應(yīng)用不倒?fàn)t出鋼工藝,減少搖爐時(shí)間和拉碳時(shí)間共計(jì)3.66 min;
5)通過采取上述措施后,穩(wěn)定了生產(chǎn)條件,為縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期提供了有力保障,冶煉周期可由33.8 min降低9.91 min,最終降低至23.89 min,圓滿完成了我廠預(yù)設(shè)的轉(zhuǎn)爐冶煉周期目標(biāo)。
文章來源——金屬世界
3.2 改善生石灰塊質(zhì)量
3.3 提高鐵水預(yù)處理扒渣效果
3.4 改善轉(zhuǎn)爐底吹效果
3.5 改進(jìn)出鋼口內(nèi)徑設(shè)計(jì)
3.6 其他措施及結(jié)果
4. 結(jié)束語