摘 要:某12Cr1MoVG 鋼鍋爐高壓蒸汽管道對接接頭的焊縫和熱影響區(qū)出現多處裂紋。采用 宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、硬度測試、金相檢驗及掃描電鏡分析等方法,對開裂的原 因進行了分析。結果表明:在焊絲材料不合格、焊接工藝參數控制不當、管道長期處于再熱裂紋敏 感溫度區(qū)間工作和熱應力等因素的綜合作用下,對接接頭發(fā)生了開裂。
關鍵詞:主蒸汽管;對接接頭;再熱裂紋;焊接工藝
中圖分類號:TG457.11;TG115.5 文獻標志碼:B 文章編號:1001-4012(2022)07-0035-03
某公司1號鍋爐汽機側管道在全面檢驗期間, 超聲檢測時發(fā)現其中主蒸汽管道的多條對接焊縫中 存在橫向裂紋,嚴重影響了鍋爐的安全運行。該管 道服役年限為12a,材料為12Cr1MoVG 鋼,規(guī)格為 273 mm ×20 mm (外 徑 × 壁 厚 ),工 作 壓 力 為 9.8MPa,運行溫度為 540 ℃。焊接方法采用鎢極 氬弧焊 打 底,手 工 電 弧 焊 填 充 和 蓋 面。打 底 使 用 TIG-G31焊絲,填充和蓋面使用 R317焊條。焊接 預熱溫度為200~300 ℃,焊后熱處理溫度為720~ 760℃。為查明該管道焊縫中裂紋產生的原因,筆 者對其進行了理化檢驗及分析。
1 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
主蒸汽管道裂紋處宏觀形貌如圖1所示,由圖 1可以看出:整個壁厚方向上均有裂紋產生。將焊 縫余高打磨平整后,發(fā)現裂紋分布于熱影響區(qū)和焊 縫中,且不連續(xù)。
1.2 化學成分分析
采用 ARL4460 型 直 讀 光 譜 儀 分 別 對 根 層 焊 縫、焊縫表面和兩側母材進行化學成分分析,結果如 表1所示。由表1可知:根層焊縫中的 Si,Mn元素 含量低于 DL/T869—2012 《火力發(fā)電廠焊接技術 規(guī) 程 》的 要 求,焊 縫 表 面 的 化 學 成 分 符 合 DL/T869—2012 的 要 求,母 材 的 化 學 成 分 符 合 GB/T5310—2008 《高 壓 鍋 爐 用 無 縫 鋼 管》中 對 12Cr1MoVG 鋼的要求。
1.3 力學性能測試
分別在母材和對接接頭處取樣進行力學性能測 試,結果表明母材和對接接頭的力學性能分別符合 GB/T5310—2008和 DL/T869—2012的要求(見 表2)。
1.4 硬度測試
對焊縫處、熱影響區(qū)及母材進行維氏硬度測試, 結果 如 表 3 所 示。 由 表 3 可 知:母 材 硬 度 高 于 GB/T5310-2008的要求,焊縫、熱影響區(qū)的硬度 符合 DL/T869-2012的要求。
1.5 金相檢驗
對焊縫處進行金相檢驗,焊縫處的顯微組織為 貝氏體+網狀鐵素體,未見明顯老化(見圖2)。裂 紋起始于粗晶區(qū),終止于細晶區(qū),沿晶開裂,部分裂 紋沿鐵素體與貝氏體的界面擴展,裂紋內部形成了 氧化層(見圖3)。
1.6 掃描電鏡分析
對裂紋處進行掃描電鏡(SEM)分析,可見裂紋 尖端有連續(xù)密集的孔洞分布在晶界上,孔洞進一步 發(fā)展成了沿晶的微裂紋(見圖4)。
2 綜合分析
上述理化檢驗結果表明:母材和對接接頭的力學 性能、硬度均符合標準要求;根層焊縫中的 Mn,Si元素 含量低于標準 DL/869—2012的要求,焊絲材料不合 格。再熱裂紋敏感性評價的經驗公式[1]如式(1)所示。
式中:ΔG 為再熱裂紋敏感指數;wCr 為 Cr元素質量 分數;wMo 為 Mo元素質量分數;wV 為 V 元素質量 分數。
根據式(1)計算得,根層焊縫的 ΔG=2.53,焊縫 表面的 ΔG=2.41,均大于0,說明該焊縫容易產生 再熱裂紋。
由于焊接工藝參數控制不當,焊縫的顯微組織 較差,產生了網狀鐵素體,割裂了組織間的聯系,降 低了整體的塑性和韌性。SEM 分析結果表明:晶界 上產生了孔洞,孔洞相互串聯形成微裂紋,微裂紋逐 漸長大、擴展、相互連接,最終形成宏觀裂紋。該管 在焊接過程及服役期間,焊縫表面形成粗晶區(qū),強度 和塑性降低,加上網狀鐵素體導致的晶界弱化,在晶界上容易產生孔洞,且粗晶區(qū)通常會產生應力集中, 形成裂紋源。萌生裂紋由粗晶區(qū)向細晶區(qū)沿晶擴 展,在細晶區(qū)終止,整體符合再熱裂紋的特征。
12Cr1MoVG 鋼存在一定的再熱裂紋傾向,尤 其在500~700℃最為敏感,而管道的運行溫度正處 于該區(qū)間 內,從 而 使 得 其 發(fā) 生 再 熱 裂 紋 的 傾 向 加 大[2-3],晶粒粗化也會加大再熱裂紋的產生[4]。
3 結論
由于主蒸汽管道焊接材料中含有促使形成再熱 裂紋的沉淀強化元素,在焊接工藝參數控制不當、長 期處于再熱裂紋敏感溫度區(qū)間工作和熱應力等因素 的綜合作用下,產生了再熱裂紋,最終導致管道開裂。
參考文獻:
[1] 周振豐,張文鉞.焊接冶金與金屬焊接性[M].北京: 機械工業(yè)出版社,1988.
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[3] 陳忠兵,趙彥芬,趙 建 倉,等.厚 壁 12Cr1MoVG 鋼 焊 接接頭裂紋分析及其控制[J].中國電機 工 程 學 報, 2012,32(35):137-143.